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含有毒有害组分有机污泥的湿式氧化减量技术

2020-10-19周仰原郭鹏飞姚国栋赵建夫

净水技术 2020年10期
关键词:小试反应釜湿式

周仰原,郭鹏飞,曾 旭,姚国栋,赵建夫

(同济大学环境科学与工程学院,上海 200092)

污泥是污水处理过程中有毒有害物质最终富集沉积的场所,根据来源不同,主要分为工业污泥和生活污泥。据《中国环境统计年鉴》数据[1],2010年—2017年我国工业污水排放量基本维持在200亿t/a左右。一般情况下,污水处理厂处理1万t工业污水产生10~30 t污泥。按20 t单位产出进行推算,2010年—2017年,我国工业污泥产生量约为4 000万t。作为污水中污染物的沉积场所,转入污泥的COD为30%~50%,转入污泥的氮为20%~30%,转入污泥的磷约为90%。与生活污泥相比,工业污泥中可能含有苯系物、重金属等有毒有害物质,不恰当的处理会带来环境风险,引发二次污染,使污水处理设施的环境效益大大降低。

目前,普通工业污泥的处理方式与生活污水污泥类似,主要通过填埋、焚烧、土地利用等方式进行。对于含有较高毒害物质的工业污泥,如石化、制药等行业产生的污泥,很多情况下属于危废,其处理处置要求日益严苛,传统的填埋和焚烧存在运输不便、二次污染等弊端。因此,开发工业污泥减量化、无害化乃至资源化处理新方法,成为了污泥处理行业的新挑战。

湿式氧化(wet oxidation,WO)是指在高温(120~320 ℃)和高压(0.5~20 MPa)下,利用气态的氧气(通常为空气)作氧化剂,在高温高压下产生强氧化自由基,将水中的有机物氧化成小分子有机物或无机物的技术。该技术适宜于氧化浓度介于不易生化(浓度过高)和不适宜焚烧(浓度过低)的难降解废水,其研究和应用可追溯至20世纪50年代造纸黑液的氧化处理。近年来,随着工业发展,尤其是一些特种、高浓度、难降解废水的处理问题日益棘手,由湿式氧化衍生出来的湿式空气氧化(wet air oxidation, WAO)和催化湿式氧化(catalytic wet oxidation, CWO)技术得到快速发展。污泥中的有机物能够得到氧化分解,不仅能够实现减量化,还能够实现无害化和资源化,属于一种较理想的污泥处理方法。目前,湿式氧化处理城市市政污泥[2-3]、炼油污泥研究较多[4-6]。已有研究表明,当污泥中有机物浓度超过10 000 mg/L时,湿式氧化产生的热量可以维系体系的反应温度在200 ℃左右。经过湿式氧化处理,污泥中的难降解有机物分解,化学需氧量(COD)的去除率超过60%,污泥固体含量(SS)减量可达45%以上[2, 5-8]。因此,湿式氧化可以用来处理高浓度、高毒性的工业有机污泥。本项目也开展了湿式氧化处理制药污泥的研究[9-11],并取得了良好的减量化、无害化效果。

为了拓展湿式氧化处理方法的适用范围,本研究选取某化工企业己内酰胺生产工艺污泥,研究了较温和湿式氧化条件下污泥的减量效果,并开展了200 L反应釜中试试验。

1 试验材料和方法

1.1 污水处理工艺

该己内酰胺生产工艺为环己酮肟重排法,以苯为初始原料。生产废水经装置预处理后,输送至酸化池,酸化池出水进入缺氧池,一级曝气反应器的硝化液汇流进入缺氧池进行反硝化。缺氧池出水进入一级曝气池曝气,出水进入中沉池进行泥水分离。中沉池的污泥一部分进入污泥浓缩池,另一部分污泥回流至缺氧池,其出水进入生物曝气氧化池进一步处理。曝气氧化池出水进入MBR装置,再进入二沉池进行泥水分离,污泥进入污泥浓缩池,出水进入监控池。生化污泥日产量约5 t(80%含水计)。

1.2 试验材料

研究用污泥取自压滤后的生化污泥,含水率为83%~85%,pH值为7.8,每克污泥COD含量为96.7 mg,VS/TS=53.6%。污泥X射线荧光光谱(XRF)分析结果表明,污泥中主要含碳(23.8%)、氮(5.15%)、氧(26.8%)及铁(28.8%)元素。铁的主要来源可能是物化污泥,以及在污泥脱水阶段所添加的聚合硫酸铁。典型重金属如镍(0.044 6%)、铜(0.067 6%)、锌(0.090 3%)等含量较低。因此,反应前后污泥中重金属的迁移转化在本研究中未涉及。污泥定性检测结果表明,污泥中的毒害有机物为苯系物(苯、甲苯、联苯等)、杂环(吡咯、吲哚等)醇类(异丙醇、叔丁醇等)、酮类(丙酮、丁酮、环戊酮等)等。

小试采用高纯氧气(99.99%),中试采用工业氧气(~90%)。

1.3 试验装置

1.3.1 小试试验装置

小试反应釜采用安徽科幂机械科技有限公司定制的水热反应釜(250 mL),内衬SUS316材质,承压为10 MPa,最高加热温度为300 ℃,加热速率为6~7 ℃/min,设备如图1所示。

图1 小试采用的反应釜Fig.1 Reactor in Bench-Scale Experiment

1.3.2 中试反应装置

中试反应装置由进料罐(带机械搅拌)、反应釜(200 L,带机械搅拌)、冷却塔、三相分离器这4部分组成(图2),反应釜承压为7 MPa,由6根5 kW加热棒加热导热油,进而加热反应釜。升温速率约为35~45 ℃/h。

图2 中试装备示意图(左)及实物(右)Fig.2 Schematic Diagram (Left) and Material Object (Right) of Pilot-Scale Setup

1.4 试验操作及检测方法

1.4.1 试验操作步骤

小试操作中,将污泥与水混调至一定含水率(一般为90%),通入一定压力氧气(0.5~2 MPa)后,密封反应(0.5~2 h)。反应结束后,反应釜自然冷却至室温,取泥样及清液测试。

中试操作中,将一定量泥及水加入进料罐,搅拌1 min后,泵入反应釜。通入一定压力氧气后,密封反应釜,搅拌并加热至设定温度后保持一定时间。反应结束后,物料经冷却塔、三相分离器后排出,取泥样及清液测试。

1.4.2 样品检测

为了研究己内酰胺污泥WO处理减量的影响因素,检测处理前后污泥的COD、SS、可挥发性固体含量(VSS)、污泥pH、含水率等指标。

2 结果和讨论

2.1 小试试验结果

2.1.1 有无氧添加对污泥减量的影响

为了对比热水解与WO对该污泥减量的效果,在180、200、220、240 ℃下进行不加氧及加0.5 MPa氧对污泥SS减量影响的试验。如图3所示,单纯热水解时,污泥减量分别为7.7%、8.9%、11.0%、12.6%;初始氧压为0.5 MPa时,污泥减量分别为12.9%、18.1%、27.7%、35.6%,表明氧的添加对于污泥减量具有重要影响,且较高的反应温度也有利于污泥的减量。这是因为在较高温度下,氧能够促进污泥中的有机物快速降解,显著削减VSS。在实际应用中,反应温度应接近WO的自持反应温度(~200 ℃),因此,通过提升温度进一步提高减量化效果。

图3 氧添加对污泥减量的影响(0.5 MPa氧,1 h,90%含水率)Fig.3 Effect of Oxygen Dosing on Sludge Reduction (0.5 MPa O2 Supply, 1 h, Water Content of 90%)

2.1.2 初始氧压对污泥减量的影响

供氧量对污泥中有机物的氧化分解至关重要,研究初始氧压对SS及COD减量的影响。在240 ℃、90%含水率、初始氧压分别为0.5、1、1.5、2 MPa下,反应1 h,结果如图4所示。随着初始氧压的增高,SS减量从35.6%升至47.4%,但超过1 MPa供氧量后,SS减量幅度减小;COD去除率从32.7%快速增加至61.5%,表明降解的有机物在液相中进一步分解。考虑到氧气成本,后续试验选取1 MPa初始氧压。

图4 初始氧压对污泥减量的影响(240 ℃,1 h,90%含水率)Fig.4 Effect of Initial Oxygen Pressure on Sludge Reduction (240 ℃,1 h, Water Content of 90%)

2.1.3 反应时间对污泥减量的影响

研究反应时间对污泥减量的影响,如图5所示。当反应时间为0.5 h时,SS减量为32.5%,但COD减量仅为18.7%,这是因为污泥中有机物从固相转移到液相的传质过程较慢,在较短时间内未能充分氧化分解。当反应时间延长至1 h时,SS减量增加至43.1%,而COD减量快速增加至44.3%。反应时间继续延长,SS减量增长缓慢,反应2 h后,仅增至48.3%,而COD减量增长至63.5%,表明液相中的有机物进一步氧化分解为无机小分子。综合考虑SS减量及能耗经济性,后续研究反应时间确定为1 h。

图5 反应时间对污泥减量的影响(240 ℃,1 MPa 氧,90%含水率)Fig.5 Effect of Reaction Time on Sludge Reduction (240 ℃,1 MPa O2 Supply, Water Content of 90%)

2.1.4 污泥含水率对污泥减量的影响

调配了85%、90%、95%这3种含水率污泥,研究其对污泥减量的影响(图6)。结果表明,随着含水率的增长,污泥SS和COD的去除率会有较明显的增加,这可能是因为含水率的提高有利于有机物从固相到液相的传质过程,而这个步骤一般被认为是WO的决速步骤。当含水率超过90%时,SS减量变化减小。由于小试反应装卸料较为方便,采用90%的含水率试验;而中试反应中,由于污泥流动性能的影响,95%含水率较为合适。

图6 含水率对污泥减量的影响(240 ℃,1 MPa 氧,1 h)Fig.6 Effect of Water Content on Sludge Reduction (240 ℃,1 MPa O2 Supply, 1 h)

2.2 中试试验结果

在小试研究的基础上,确定了影响污泥减量的主要影响因素,设计、搭建了200 L时的WO反应釜,并开展中试试验(图7)。中试试验主要研究反应温度和初始氧压对污泥减量的影响。与小试反应相近,中试试验的污泥SS减量与COD去除率随反应温度的增加而增加;在240 ℃反应1 h后,SS和COD的去除率分别为45.3%、64.6%,稍高于小试反应结果。这可能是由于中试反应升温时间较长,有机物的氧化降解反应较为充分。后续试验采用240 ℃进行反应。

图7 中试反应温度对污泥减量的影响(1 MPa 氧,1 h,95%含水率)Fig.7 Effect of Reaction Temperature on Sludge Reduction (1 MPa O2 Supply, 1 h, Water Content of 95%)

为了提高技术经济性,研究0.5、0.75、1 MPa初始氧压对污泥减量的影响。如图8所示,尽管SS和COD的减量均随初始氧压的升高而增加,但在0.75 MPa时,SS的减量已达43.1%,COD减量可达54.5%。初始氧压增加到1 MPa时,SS的去除率仅增加为45.3%。实际应用时,初始氧压可采用0.75 MPa。经湿式氧化处理后的污泥残渣,已去除90%以上的有机物,仅通过抽滤或压滤,含水率可降至45%以下。

图8 中试反应初始氧压对污泥减量的影响(240 ℃,1 h,95%含水率)Fig.8 Effect of Initial Oxygen Pressure on Sludge Reduction (240 ℃,1 h, Water Content of 95%)

3 结论

(1)小试及中试试验结果表明,湿式氧化可用于已内酰胺污泥的减量化处理,在240 ℃、1 MPa初始氧压、反应1 h后,SS和COD的去除率可达45%及60%以上。

(2)反应后,液相检测到乙酸、甲酸等小分子有机酸,表明污泥中有机物的氧化降解。如何尽可能获取定向转化的小分子酸,以作为生化段有机碳源回用,实现污泥的减量化和资源化,是后续研究的主要方向。

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