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准能矸石电厂4# 机组烟道优化设计数值仿真

2020-09-17贾瑞龙王立新马鹏飞闫金山

工业炉 2020年4期
关键词:烟道设计方案阻力

贾瑞龙,王立新,张 选,马鹏飞,闫金山,尚 庆

(1.神华准格尔能源有限责任公司,内蒙古 鄂尔多斯010399;2.中国航天空气动力技术研究院,北京100074)

为改善大气环境质量, 实现我国煤电的超低排放改造, 全国各地电厂均在进行相关设备的升级与改造[1-2]。 电厂锅炉烟风系统的风机设备是燃煤机组重要耗电设备, 如果能够对烟风系统或烟道结构进行优化[3-5],降低运行阻力,可以大幅度降低电厂能耗,达到节能减排的目的。 这里本文将电厂锅炉尾部烟道作为研究重点,提出几种优化设计改造方案,并使用流体力学数值计算仿真模拟手段, 对优化设计方案进行研究, 分析了优化设计方案的烟道阻力及两路流量均衡性,择优选择优化设计方案,指导电厂锅炉尾部烟道的优化设计改造工作。

1 4# 机组烟道构型

电厂4#机组的锅炉尾部烟气,分别经过两台空预器进行热交换, 而后流经两路结构对称设计的烟道,在两路水平烟道之间设置有联箱(如图1 所示),再爬升进入两路布袋除尘器。 可以看到,烟道结构中有很多弯曲构型、直角弯头、联箱等,预估会使得烟气流动不那么顺畅,为了减少烟道阻力,势必对这些结构进行改进或调整。

图1 准能矸石电厂4# 机组尾部烟道结构示意图

2 烟道结构优化设计方案

本文提出3 种优化结构方案,对原有烟道结构的问题进行了改进。 图2~图4 分别给出了3 种烟道优化方案的结构示意图。 图2 所示方案中,两路烟气水平拐弯后,先汇合,而后再分两路,进入除尘器,相比较原烟道来讲,去除了直角弯头与联箱结构,使得结构得到优化。 图3 所示方案中,则是两路烟气分别独自直接经过圆滑的弯头并爬升至两路除尘器,不再进行中间的汇合, 估计这样可使得烟道阻力减少最多。图4 所示方案中,则是取消了烟气从空预器出来的水平拐弯,直接垂直拐弯,经弧形弯头汇聚,而后爬升再分两路进入除尘器,预计也能减少烟道阻力。

3 数值计算方法

图2 烟道优化方案1 结构示意图

图3 烟道优化方案2 结构示意图

本文数值计算仿真过程中使用到了流体力学的连续方程、动量方程、能量方程,并结合了工程上广泛应用的标准k-ε 双方程模型[6],计算格式使用了二阶迎风格式, 烟气粒子的运动则使用随机轨道模型模拟[7],主要考虑到作用在颗粒上的气相阻力和重力,其它力相对较小可忽略不计。 原有的锅炉尾部烟道结构较为复杂,烟气流动有垂直拐弯、水平拐弯、爬升,流动本身会产生漩涡分离,这些都会带来较大的烟道阻力。 使用数值模拟方法可以对烟道结构产生的流动阻力进行分析, 还能够对设计过程中的优化结构进行预先评估,提高效率。

图4 烟道优化方案3 结构示意图

4 计算工况及边界条件

计算中, 计算域入口使用质量流量入口边界条件,烟气体积总流量234e+4 m3/h,温度约145 ℃,烟气 成 分 大 致 为 N273% ,O22.66% ,CO214.9% ,H2O9.45%。 出口使用压力出口边界条件,烟道壁面假设无热交换。烟气中的粉尘颗粒质量流量约为87 t/h。数值模拟仿真计算,分别对烟气的气体流动开展了计算研究, 还对烟道中的气体颗粒两相流动开展了研究。

5 烟道优化设计数值计算结果与分析

经过数值计算, 分别得到了各种优化设计方案的烟道阻力,包括含粉尘与不含粉尘的情况,并与原烟道的阻力进行了比较(如表2 所示)。 从表中可以看出:①3 种烟道优化方案,考虑粉尘影响与不考虑粉尘影响的烟道阻力计算数值,二者差异均在20 Pa以内,该数值很小,即在优化设计方案中粉尘带来的阻力影响很小;②3 种烟道优化方案中,方案2 阻力最小约220 Pa,方案1 阻力约为310 Pa,方案3 阻力约为360 Pa;③方案2 中由于缺少联箱设计,无法起到均衡两个空预器出口的两路烟气的作用, 方案3中,由于烟道拐弯半径太小,与烟道内的烟气流动不匹配,反而会引起较大的阻力;④方案1 的烟道优化设计使得烟气拐弯阻力减少, 且两路烟气汇合部位的设计能够起到平均两路烟气流的作用, 应该是性能比较均衡的优化方案。

表2 烟道阻力数值

图5 分别给出了原烟道结构与3 种优化设计结构的内部剖面烟气流线图。 从图5(a)中可以看到,烟气经由空预器垂直向下流动, 而后拐弯进入水平烟道,再拐弯经过直角弯头进入联箱,并从联箱上部两个出口爬升至除尘器入口,在水平烟道、直角弯头与联箱附近可以看到烟气流线较为混乱, 有很多涡结构,并且呈现出三维漩涡运动特征,这使得流动阻力较大;从图5(b)中可以看出,圆弧弯头与先汇聚再分开的联通设计,使得流线较为顺畅,减少了烟道阻力;从图5(c)中可以看出,由于左右两路烟气未设置联通结构, 直接由圆弧设计的管道流至除尘器入口,流线更为顺畅,烟道阻力可以降低更多;从图5(d)中可以看出,烟道虽然采用了圆弧弯头设计,但是可能由于转弯半径过小, 在联通烟道附近引起了较强的漩涡流动结构, 这使得烟道阻力减少并是不是特别多。

图6 分别给出了原烟道结构与3 种优化设计结构的内部剖面流场压力分布图。 从图6(a)的剖面压力云图中可以看出, 在直角弯头和联箱附近及爬升段,是压力损失较大的地方。 而图6(b)、(c)、(d)的剖面压力云图中,与图6(a)相比较,明显看出烟道入口和出口的压力差减少很多, 表明3 种优化设计方案均能较大地减少烟道阻力。

图7 分别给出了原烟道结构与3 种优化设计结构的内部流场烟气流线图。 从图7(a)中可以更加清晰直观地看到烟道内部流动漩涡结构, 相应的在该部位附近也是阻力最大的位置。 同时还看到,3 种优化设计方案使得流线走势更为光顺, 削减了漩涡流动结构,使得烟道阻力减少。

图5 烟道内部剖面流场烟气流线图

图6 烟道内部剖面流场压力分布图

图7 烟道中烟气流线图

图8 与图9 分别给出了原烟道与优化设计方案1 的进出口流量计算情况, 图中的曲线则是进出口流量随着计算过程的变化趋势。 图8(a)、(b)分别是进口流量偏差±5%与±10%条件下的出口流量情况,图中上侧两条线表示进口流量,是计算设定条件,可以看出进口流量平稳保持设定数值, 图中下侧是计算出的两路出口流量,可以看出,这两条线走势很不稳定,表明两路出口的烟气流量不均衡、不稳定。 图9(a)、(b)给出的优化设计方案1 的流量情况,可以看到, 在两路入口给定流量偏差±5%与±10%条件下,两路出口流量的两条线走势平稳,且计算出的流量偏差相比于入口流量偏差还有所缩小, 说明优化设计方案1 中的联通结构起到了重要的均衡作用。

图8 原烟道进出口流量计算情况图

表3 给出了原烟道与优化设计方案1 的从空预器出来的两路烟气流量的均衡性情况。 可以看到,当两台空预器内部发生问题, 使得两路烟气不均匀时,比如,一路在原有流量基础上增加5%,另一路在原有流量基础上减少5%,那么在后续的除尘器入口附近,两路烟气的流量不均衡程度会扩大, 流量偏差接近了±14%,并且烟道总阻力是增加的;而若两路由空预器带来的入口流量偏差±10%的话, 那么后续两路烟气流量偏差则达到±18%。 原烟道中的联箱设计没能发挥出应有的作用。 从表3 中还可以看到,烟道优化设计方案1 的流量分配情况,当两路入口烟气流量偏差±5%时,两路出口烟气流量偏差为±3%,当两路入口烟气流量偏差±10%时,两路出口烟气流量偏差为±6.6%,流量不均衡也会使得烟道阻力增加,但阻力增加量较小,表明优化设计方案1 给出的烟道联通结构能够对两路烟气流量的均衡起到一定的作用。

图9 优化方案1 的进出口流量计算情况图

表3 两路烟道流量均衡性研究

6 结论

本文开展的电站锅炉尾部烟气烟道优化设计研究,提出了3 种优化设计方案,且进行了数值模拟仿真计算,研究表明3 种方案均能够减少烟道阻力,但其特点不尽相同,可以得到的研究结论如下:

(1)3 种烟道优化方案,考虑粉尘影响与不考虑粉尘影响的烟道阻力计算数值, 二者差异均在20 Pa以内,影响很小;其中,方案2 阻力最小约220 Pa,方案1 阻力约为310 Pa,方案3 阻力约为360 Pa;还有,方案2 中缺少联箱设计, 无法均衡两路烟气, 方案3中可能由于烟道拐弯半径过小,反而引起较大阻力。

(2)烟道流场内部流线分析表明,原烟道在水平烟道、直角弯头与联箱附近烟气流线紊乱,呈现出三维漩涡运动特征,这使得流动阻力较大;而3 种优化设计方案, 均采用了光滑过渡的圆弧构型的烟道部件,使得流线较为光顺流畅,减少了烟道阻力。

(3)烟道结构设计中两路烟气均衡性研究表明,原烟道两路烟气流量若偏差±5%, 则烟道出口两路烟气流量偏差会扩大到±14%, 若两路入口流量偏差±10%, 那么烟道出口两路烟气流量偏差则达到±18%,并且烟道总阻力增加;而烟道优化设计方案1的流量分配情况,当两路入口烟气流量偏差±5%时,两路出口烟气流量偏差为±3%, 当两路入口烟气流量偏差±10%时,两路出口烟气流量偏差为±6.6%,流量不均衡也会使得烟道阻力增加, 但阻力增加量较小, 可见优化设计方案1 对均衡两路烟气流量能够起到一定的作用。

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