雅店煤矿选煤厂原煤分级脱泥环节技术改造
2020-09-11程少坤
程少坤
(陕西华彬雅店煤业有限公司,陕西 彬州 713500)
雅店选煤厂是2017年建成投产的矿井型选煤厂,设计能力6.0 Mt/a。选煤厂块煤采用重介浅槽分选,末煤采用有压两产品重介质旋流器分选,块、末煤分选系统相互独立。原煤分级脱泥筛的作用有2个:一是13 mm分级,二是为13 mm以上块煤脱泥;原末煤弛张筛的作用有2个:一是6 mm分级,筛下原末煤作为商品煤,二是为6~13 mm的原煤脱泥。
原煤分选系统加工对象是矿井原煤,雅店煤矿的采煤方法是综采方式,煤层含水量大,原煤水分甚至超过20%,原煤湿粘是影响选煤厂生产的不利因素。
1 原煤筛分脱泥环节工艺流程及存在问题
1.1 原煤筛分脱泥环节流程
原煤筛分脱泥环节设计工艺流程如图1所示。原煤经带式输送机运输进入原煤分级筛进行13 mm分级,大于13 mm块煤经过脱泥,进入重介浅槽分选机分选;小于13 mm末煤进入原末煤弛张筛进行6 mm脱粉,13~6 mm小块进入重介旋流器分选,小于6 mm末原煤经过703原末煤带式输送机转载,作为商品煤销售。
图1 原煤筛分脱泥环节工艺流程
1.2 存在问题
(1)由于原煤湿粘,而原煤系统又采用13 mm干法分级,随着生产时间的增长,导致筛面大面积糊死,筛分效果极差,大量末煤进入块煤分选系统,系统内煤泥量随着洗选时间的增长而增加,致使分选密度极不稳定,分选效果变差,矸石中带煤严重,介耗随之增加。
(2)原煤含水率高,甚至超过20%。由于6 mm以下原末煤不入洗,含水率高,无法满足市场对产品水分的要求,原末煤销售困难,且售价较低,影响全矿经济效益。
(3)原煤13 mm分级筛筛分效果极差,导致分级筛处理能力降低,洗选系统生产能力无法正常发挥,严重影响矿井正常生产。
2 技术改造方案
针对原煤分级脱泥环节存在的突出问题,结合实际生产情况,在不影响生产的前提下,选煤厂对原煤分级脱泥环节进行了技术改造。
技术改造原则是利用现有洗选系统的设备,通过局部工艺改造,实现改善原煤分级效果,提高原煤处理能力和精煤产量的目标,同时保证矿井原煤生产任务。本次改造不涉及到设备的调整或者更新,仅增加192块13 mm弹性杆筛板和2套3675型弛张筛3 mm筛板及辅助材料(钢材、管道、阀门、钢梁等)。
2.1 原煤分级筛改造
(1)将原煤分级筛入料溜槽进行了改造。通过新增管道使磁选机尾矿自流至入料溜槽,使原煤充分预湿,以防止筛面煤层太厚,喷水不能完全喷透。
(2)在原煤分级筛后段新增加2道喷水(来自循环水),将原煤分级筛筛板13 mm编织网筛板全部更换为13 mm的弹性杆筛板。
(3)将原煤分级筛脱泥段长度由1.2 m改为3.6 m,同时改造筛下溜槽,在筛下增加原煤脱粉筛煤泥水通道,引至原末煤弛张筛上。
2.2 原末煤弛张筛改造
(1)将原末煤弛张筛6 mm脱粉和1.5 mm脱泥筛板全部更换为3 mm筛板,同时增加喷水量。
(2)改造筛下溜槽,将原煤泥水管道d219型更换为d325型,将筛下煤泥水引至煤泥水池。
2.3 粗煤泥系统能力核算
粗煤泥系统工艺为:煤泥水经泵输送至分级旋流器组分级后,溢流汇至浓缩池,底流经弧形筛+煤泥离心机回收。根据《雅店煤矿原煤筛分试验报告》并结合选煤厂实际生产情况,3~0 mm的煤泥产率为16.64%,其中0.25~0 mm细煤泥产率为5.98%。按照原煤入洗量为1 000 t/h,不均衡系数取1.15,经核算:
(1)进入粗煤泥系统的煤量为191 t/h,质量百分比浓度为15%时,水量为1 082 m3/h,煤泥水体积为1 210 m3/h。现有1组6×φ500 mm的分级旋流器组,处理能力为1 350 m3/h,Q=200 t/h,可满足系统能力要求。
(2)分级旋流器底流3~0.25 mm煤量为123 t/h。现有2台φ1 000 mm卧式刮刀离心机,单台处理能力为65 t/h,可满足系统能力的要求。
原煤分级脱泥环节改造后,原设计粗煤泥系统生产能力可以满足生产需求。
3 技术改造后工艺流程及效果分析
3.1 技术改造后的工艺流程
技术改造后原煤筛分脱泥环节工艺流程如图2所示。原煤经过胶带输送机进入原煤分级筛,经过13 mm分级脱泥,150~13 mm块煤进入重介浅槽分选,选出块精煤和块矸石2种产品,分别脱介脱水后,精煤进701胶带机输送至仓上分级(精大块、精中块、精小块)后进入块精煤仓,矸石入进入901 矸石胶带机输送至矸石仓。
13 mm以下末原煤进入弛张筛,经过3 mm脱泥,13~3 mm物料进入重介旋流器分选,选后末精煤和末矸石分别进行脱介脱水后,精煤再经离心机二次脱水后进入702末精煤胶带,末矸石入进入901 矸石胶带机输送至矸石仓。
弛张筛筛下物小于3 mm筛下煤泥水经煤泥管道汇至煤泥水桶,由泵输送至分级旋流器组分级,溢流汇至浓缩池,底流经弧形筛+煤泥离心机回收,再经703胶带机运至原末煤仓销售。
图2 技术改造后原煤筛分脱泥环节工艺流程
3.2 技术改造后的效果分析
(1)将原煤13 mm干法筛分改为湿法筛分,并将原编织筛板改为弹性杆筛板,避免了原煤粘筛板,解决了原煤分级筛分级效果差的问题,保证了块煤分选系统来料的稳定性。
(2)将末煤6 mm脱粉改为3 mm湿法脱泥,解决了末煤脱粉效果差的问题,提高了脱泥效率,避免了大量煤泥进入末煤重介系统而影响分选效果,保证了介质系统的稳定性,同时降低了选煤厂的介质消耗。
(3)经过技术改造,不仅理顺了原煤分级脱水环节,生产系统得到了平稳运行,也提高了分选系统的分选效果和产品质量,而且使选煤厂生产能力得到了大幅度提升,保证了矿井生产正常进行。
4 结 语
原煤分级脱泥环节改造后,与原设计对比,分级和脱泥效果得到了大幅提升,也提高了分选系统的分选效果和产品质量。在原煤湿粘煤的情况下,湿法分级脱粉的效果显而易见。
总之,雅店选煤厂经过2017—2019年多次技术改造,不仅理顺了原煤分级脱泥环节,也提高了处理能力和精煤产量,基本满足矿井生产能力。2019年年底增加了1套末煤分选系统,实现了原煤全部入洗,生产能力由6.0 Mt/a提升至8.0 Mt/a。