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C307型催化剂在60万吨甲醇装置的工业应用

2020-09-08

辽宁化工 2020年8期
关键词:合成塔床层压差

张 戈

(中石化南京化工研究院有限公司,江苏 南京 210048)

甲醇既是重要的C1化工基础产品和有机化工原料,也是潜在的车用燃料。近年来,甲醇工业得到了迅猛发展,目前以甲醇为原料的深加工产品已多达120 余种[1-5],促使铜基甲醇合成催化剂的研发取得了显著的进展[6-8]。神华宁煤甲醇分公司60万t·a-1甲醇合成装置(以下称装置)于2010年5月建成投产,装置采用鲁奇开发的管壳式等温型合成塔,设计产能60万t·a-1,曾先后用过托普索公司和科莱恩公司的催化剂产品,2019年6月份,更换为中石化南京化工研究院有限公司(以下简称南化院)的C307型催化剂。南化院是中国石化唯一一家从事甲醇合成催化剂研发和生产的企业,一直致力于甲醇合成催化剂催化理论和制造技术的研究,研发的C307型甲醇合成催化剂已经在全国100多套装置上使用过,并且出口国外,获得用户好评。

1 甲醇合成工艺概况

以德士古煤气为原料气,经中温变换、低温甲醇洗和精脱硫脱碳,净化后的合成气中总 S≤0.1×10-6。净化气经联合压缩机压缩与循环气合并升压至7.8 MPa(G),经入塔气预热器与合成出塔气换热后,气体温度由60℃升至195℃,进入合成塔后,于7.8 MPa(G)、250℃下合成甲醇。合成塔出口气经与入塔气换热器换热、冷却、分离出粗甲醇后,作为循环气返回联合压缩机,副产2.7 MPa(G)的蒸汽。

2 催化剂选型、装填

2.1 催化剂的选型

本炉甲醇合成催化剂型号为C307型。C307型甲醇合成催化剂外观为两端球面的黑褐色圆柱体,外形尺寸:Φ5×(4~5)mm;其成分主要是由铜、锌、铝等一些氧化物组成,其中质量分数为CuO(55%~65%)、ZnO(15% ~ 25%)、Al2O3(5%~10%),含有少量的石墨。

2.2 催化剂装填

本炉催化剂采取分区装填,将催化剂按照规定的区域装入列管内部。一个区域装满之后马上进行封盖,然后再打开新的装填区域,尽量保证所有的列管内部催化剂装填密度相同。催化剂装填后进行催化剂粉尘的吹扫。合成塔绝热层装填高度为300 mm,装填体积54.2 m3。

3 催化剂升温还原

甲醇合成催化剂是铜基催化剂,催化剂在出厂之前活性组分均处于金属氧化物的状态,在使用前必须通过还原反应将CuO与ZnO 生成Cu-ZnO活性中心。甲醇催化剂还原反应的方程式为:

还原过程是强发热反应,不同的还原条件会生成不同的Cu-ZnO活性中心。甲醇合成催化剂是一种热敏感型催化剂,温度控制不当或还原剂浓度过高,会造成局部温度过热,使铜晶粒发生烧结,活性比表面降低,催化剂的活性和寿命都将受到严重损害。

因此,此次还原采用低氢还原方案,最高还原温度为230℃,确保催化剂还原彻底,遵循“提温不提氢,提氢不提温”的原则,还原过程保持出水均匀,控制催化剂床层热点温度在240℃以下。

按照上述方案进行了还原,升温阶段共计18 h,该阶段系统压力控制在0.7 MPa,还原阶段40 h,该阶段系统压力控制在1.0 MPa,总共升温还原时间为58 h,还原过程出水稳定,床层温度保持在240℃以下,出水量与计算值相当。

4 催化剂运行情况

4.1 初期运行情况

短暂低负荷运行后,甲醇合成生产转入到正常阶段,甲醇生产进入满负荷甚至超负荷生产期,初期生产数据见表1。

表1 C307型催化剂部分初期生产数据

从表1中数据可以看出,在入塔气氢碳比较低(平均值为2.66)的情况下,CO平均单程转化率为71.6%,精甲醇平均产量为2 253 t·d-1,完全达到了厂家的产量要求。但与上炉催化剂使用情况相比,也存在系统惰气体积分数高(本炉平均8.12%,上炉约为4%),合成塔压差大(本炉平均0.30%,上炉约为0.25%),CO单程转化率(本炉平均71.6%,上炉约为73%)偏低等问题。随着生产的进行,对部分指标进行了调整:

1)分2次将汽包压力提至2.7 MPa,合成塔入口温度达到210℃;

2)根据运行情况将塔入口氢碳比逐步提至2.6以上;

3)增加驰放气量,释放系统惰气,通过调整系统运行情况明显好转,塔压差降至0.25~0.3 MPa之间,CO单程转化率提高到72%以上,最高可达到75%左右。

4.2 正常运行

进入2019年7月以后,甲醇生产一直在超负荷状态运行,对生产数据进行统计和分析,图1为新鲜气量与精甲醇产量变化图,图2为催化剂床层压力降统计图。

图1 新鲜气量与精甲醇产量变化图

图1表明:精甲醇日产量与新鲜气量的波动一致,早期在2 250 t·d-1左右波动,幅度较小,进入2019年4、5月份以后,新鲜气量降低,甲醇产量也随之下降,但实际日产量远高于2 100 t·d-1的要求日产量。说明催化剂活性好,能满足装置的生产要求。图2表明:合成塔压差从初期的0.31 MPa降至0.25 MPa附近。随着反应的加强,合成塔压差有了明显的下降,达到了0.25 MPa附近,达到了预期的目标。

图2 催化剂床层压力降统计图

5 结论与展望

截止完稿前,C307型甲醇合成催化剂已使用13个月,目前,生产状况稳定,能够满足装置的生产要求。综上所述,得到如下结论:

1)根据C307型甲醇合成催化剂的特点进行了升温还原,过程平稳,还原彻底。C307型甲醇合成催化剂使用11个月,活性进入中期阶段,尽管合成气中惰性气体含量高,氢碳比较低,但精甲醇产量高,单耗较低,完全能够满足生产要求。

2)催化剂床层热点温度稳定,床层没有明显的下移,催化剂性能稳定,可长周期使用。随着系统惰性气体总量降低,合成塔压从0.30 MPa下降到0.25 MPa以内,满足装置要求。

3)在催化剂使用过程中,建议维持系统的稳定性,尤其是气体组分的稳定,尽可能降惰性气体含量,提高系统的氢碳比。因为甲醇合成催化剂吸附氢气的速率远低于其吸附一氧化碳的速率,过低的氢碳比会造成甲醇产量下降;也会造成高级醇、高级烃等副产物增加;因为氢气导热性能好,过低的氢碳比会造成局部过热,加剧催化剂的热衰老,产生积碳反应,缩短催化剂的使用寿命。

近年来,我国甲醇合成催化剂的制备已取得了长足的进步,但仍然要看到国产催化剂与国外催化剂在催化剂的理论研究、应用等方面还有差距,需要进一步积累经验和提升性能,国内甲醇生产企业可多为国产催化剂提供应用机会,为国产催化剂提升竞争力进一步夯实基础。

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