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60万t/a煤制甲醇装置系统蒸汽平衡分析及利用

2020-09-07

煤化工 2020年4期
关键词:空分咸阳蒸汽

行 政

(陕西咸阳化学工业有限公司,陕西 咸阳712000)

陕西咸阳化学工业有限公司(简称咸阳化工)组建于2006年,主导产品为60万t/a甲醇,冬季向咸阳热力公司提供采暖蒸汽180 t/h。60万t/a甲醇项目主要由动力、空分、气化、甲醇合成等生产装置以及配套的公用工程和生活服务设施组成。其中动力装置为3台180 t/h的循环流化床锅炉;2套空分装置,产氧量均为43 000 m3/h。项目采用多元料浆加压气化工艺、林德低温甲醇洗技术、托普索甲醇合成专利技术和三塔精馏的甲醇精馏流程,生产美国AA级及国优级精甲醇产品。

煤化工属于高耗能领域[1],煤化工企业合理的蒸汽平衡设计对装置的长期稳定运行至关重要。一般来说,化工装置蒸汽来源为锅炉自产蒸汽和工艺副产蒸汽两部分,二者有效结合,才能满足正常生产用汽量且无过剩蒸汽放空[2]。咸阳化工原始设计中,锅炉产汽量偏小,系统开车初期蒸汽用量紧张;系统正常运行时,副产蒸汽量偏大,富余蒸汽长期放空[3]。通过分析系统自身特点,咸阳化工从多方面对蒸汽系统进行了改造,实现了企业的节能降耗,现介绍如下,供同类装置参考。

1 60万t/a甲醇装置蒸汽系统

1.1 60万t/a甲醇装置蒸汽系统分配情况

咸阳化工60万t/a甲醇装置蒸汽系统分配示意图见图1。

系统正常运行时,2台动力循环流化床锅炉产出9.8 MPa高压蒸汽,主要供空分透平机组做功,在非供暖季完全被凝汽器冷凝,在供暖季空分机组会投运中抽系统,抽出1.3 MPa蒸汽并入管网,减轻锅炉供暖负荷。一部分9.8 MPa蒸汽经9.8 MPa/2.5 MPa蒸汽减温减压站,送至2.5 MPa过热蒸汽管网,主要用于合成机组和丙烯机组运行;另一路9.8 MPa蒸汽通过9.8 MPa/1.3 MPa蒸汽减温减压站,将部分9.8 MPa蒸汽减温减压后,送至1.3 MPa过热蒸汽管网,冬季主要用于市区供暖和动力除氧器自用,非供暖季9.8 MPa/1.3 MPa蒸汽减温减压站不向外管网供汽,动力除氧器通过倒用1.3 MPa饱和蒸汽来维持运行。剩余2.5 MPa过热蒸汽经2.5 MPa/1.3 MPa蒸汽减温减压站转换成1.3 MPa饱和蒸汽送至管网,同时接收变换废热锅炉副产的1.3 MPa饱和蒸汽。除供暖季外,1.3 MPa饱和蒸汽可以通过1.3 MPa/1.3 MPa蒸汽减温减压站倒送至动力除氧器;1.3 MPa/0.7 MPa蒸汽减温减压站为精馏装置、汽提装置、低温甲醇洗装置等用户及变换副产蒸汽的接收等提供保障。

1.2 冬、夏季蒸汽系统运行数据及分析

图1咸阳化工60万t/a甲醇装置蒸汽系统分配示意图

1#、2#、3#锅炉、变换副产蒸汽单元、合成汽包副产蒸汽单元、空分1#/2#机组中抽7个主要蒸汽生成单元和空分1#/2#机组、动力除氧器、变换除氧器、丙烯机组、合成机组等17个用汽单元共同组成一个完整的蒸汽平衡系统,各单元夏季和冬季产汽和用气情况见表1、表2。产汽单元系统满负荷运行状态:动力1#、2#锅炉运行;空分1#/2#装置运行;气化煤浆量160 m3/h(A炉:80 m3/h、B炉:80 m3/h)运行,C炉烘炉;精馏入料量130 m3/h运行;450Ⅰ/Ⅱ循环水汽轮机运行(冬季停运)。

从表1、表2可以得出:(1)夏季锅炉自身产汽量远低于冬季产汽量,煤耗相对较低;(2)夏季系统实际产汽量和用汽量达不到自平衡,存在蒸汽放空现象,目前放空量约40 t/h;(3)冬季为保障供暖,锅炉负荷会大幅增加,按设计要求会投运空分中抽系统,以减轻锅炉负荷,达到节能经济运行的目的;(4)夏季循环水汽轮机运行,冬季由于没有富余蒸汽供给,须停运;(5)冬季虽然蒸汽系统可以达到自平衡,但锅炉负荷要比夏季增加产汽量60 t/h,副产蒸汽量是一定的,因此这个增量完全要靠锅炉本身来完成。

表1蒸汽平衡系统产汽情况

表2蒸汽平衡系统用汽情况

2 蒸汽系统存在的问题

2.1 设计问题

锅炉产汽是系统主要蒸汽来源,原设计对装置原始开车或系统大检修后开车所需蒸汽量预估不足,导致2台锅炉在特殊时期产汽量满足不了系统所需,不能实现设计之初的“2开1备”状态。

2.2 副产蒸汽过剩

副产蒸汽量与原设计相比差异较大,原设计合成汽包与变换副产蒸汽总量为243 t/h,但实际副产量为320 t/h左右,最终导致夏季装置蒸汽系统处于产能过剩状态,富余量无法全部回收利用。经改造后,变换废热锅炉处仍有40 t/h左右蒸汽放空量。

2.3 设备问题

原设计每台空分机组中抽系统1.3 MPa的过热蒸汽量为50 t/h,两台机组总共抽汽量为100 t/h,实际情况为1台机组因设备自身原因,不能开启抽汽,第2台机组目前调试的最大抽汽量为30 t/h。外供暖设计量为180 t/h,目前实际最大用量为160 t/h,随着供暖需求量增加,要达到180 t/h供汽量,只能靠增加锅炉负荷完成,这样势必增加运行成本。

合成塔汽包副产2.5 MPa饱和蒸汽量为110 t/h(与设计值基本相同),经过变换蒸汽过热器E1才能并入2.5 MPa过热蒸汽管网,但经过长期运行调整,已判定E1不能够将全部副产的2.5 MPa饱和蒸汽加热至正常指标380℃(过热状态),若副产的2.5 MPa饱和蒸汽全部通过E1来加热,会带走大部分变换热能,最终导致变换炉温偏低。

2.4 噪音超标

夏季蒸汽系统的稳定要依赖于变换废锅自调放空阀,从环保的角度讲,增加了噪音污染控制难度,经检测,厂区周围偶尔会出现噪音超标的现象;同时自调放空阀长期保持动态开度,对阀芯磨损严重,阀门经常会出现卡钝现象,给系统的稳定运行增加了风险。

3 改造措施及经济效益

3.1 对工艺的调整

针对原设计存在的问题,较有效的办法就是在特殊阶段启动第3台锅炉,在整个开工过程中,系统触媒需要重新升温,所需蒸汽量在40 t/h~60 t/h,启动第3台锅炉虽然增加了开工成本,但能保证顺利开车,待系统正常,则停1台锅炉备用;系统短停后开车,2台锅炉勉强满足用汽需求,偶尔会出现超负荷运行,所以如果单台锅炉额定负荷设计为200 t/h,就可以满足各种工况用汽需求。

3.2 对管线的改造

采用对合成汽包副产的2.5 MPa饱和蒸汽分流降压的方式,解决变换蒸汽过热器瓶颈问题。在合成汽包至变换蒸汽过热器进口之间的2.5 MPa蒸汽管道处增设两条旁路,一条旁路将2.5 MPa饱和蒸汽分流降压至1.3 MPa饱和蒸汽管网,另一条旁路直接将2.5 MPa饱和蒸汽管线引至循环水汽轮机处供使用,改造后既保证了过热后的2.5 MPa蒸汽温度,还解决了变换系统温度偏低的问题。

通过调研周边用汽单位,在条件允许的情况下,铺设专用蒸汽管道进户,长期稳定地给用户供汽,目前供汽量稳定在8 t/h~12 t/h,此项改造使用户淘汰了老旧锅炉,改善了大气环境。按照供暖蒸汽价格105元/t,供汽量取其平均值10 t/h,供汽天数330 d计算,年经济效益:10×24×330×105=831.6万元。

3.3 对循环设备的改造

通过对空分机组存在问题的研判,认为其目前仍以稳定运行为主,对空分机组不做改动。为回收利用蒸汽放空资源,对两个循环水站的循环水泵进行改进,采用甲醇合成副产的2.5 MPa饱和蒸汽驱动汽轮机,取代原电机(两台泵的电机功率分别为1 000 kW和1 250 kW)。两台汽轮机用汽负荷分别为饱和负荷8.17 t/h和10.21 t/h,汽轮机及相关附属设施投资额为600万元。改造后汽轮机年运行按240 d计,基本电费按0.56元/kWh计,冷凝液价格按6元/t计,则年经济效益如下:

(1)改造一台循环水泵年经济效益

节省电费:1 000×24×240×0.56=322.56万元

回收蒸汽冷凝液效益:8.17×24×240×6=28.24万元

年效益:322.56+28.24=350.80万元

(2)改造另一台循环水泵年经济效益

节省电费:1 250×24×240×0.56=403.20万元

回收蒸汽冷凝液效益:10.21×24×240×6=35.29万元

年效益:403.20+35.29=438.49万元

(3)项目新增设备年耗电(润滑油泵功率114 kW):

则改造两台循环水泵年经济效益合计为:

350.80+438.49-36.77=752.52万元

改造之初,变换废锅副产的1.3 MPa饱和蒸汽的放空量实际约80 t/h,经过改造和回收利用,循环水汽轮机总用汽量为20 t/h,向外围供汽8 t/h~12 t/h,2.5 MPa饱和蒸汽向1.3 MPa饱和蒸汽管网分流量为10 t/h,所以目前变换废锅蒸汽放空量为40 t/h。

3.4 对放空装置的改造

目前系统仍存在蒸汽放空的实际情况,咸阳化工首先在厂区围墙增设了隔音墙,在放空点设计了专门的消音器材,并对放空自调阀进行优化升级,通过这些举措有效地控制噪音污染,目前噪音在55 dB以下,符合国家要求。

4 结语及建议

4.1对于大型煤化工企业来说,本身就是以能产能,节能降耗存在巨大的挖掘潜力,蒸汽平衡问题已成为一项长期、复杂、细致的工作,如能把富余热能全部、很好的利用,将会对企业在节能降耗、提高经济效益、增强系统安全稳定性方面有很大促进作用。咸阳化工通过各种举措,虽然没有彻底解决系统在非供暖季蒸汽富余问题,但从整体来看,前期所做的工作完全符合预期,并为后期的升级改造奠定了基础。

4.2后期升级改造的建议:(1)依据富余蒸汽量,逐台对循环水泵进行改造;(2)根据检修计划,将空分机组列为重点改造项目,研究切实可行的方案,尽可能使机组达到设计能力;(3)展开与更多用汽单位的合作,实现在非供暖季真正的蒸汽平衡,并建立内外联动供汽机制。

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