关于降低重介浅槽分选机分选下限的生产实践
2020-09-02许宗伟蒋清平
许宗伟 蒋清平 李 俊
(淮南矿业集团选煤分公司顾桥选煤厂,安徽 淮南 232001)
1 概况
1.1 顾桥厂简介
顾桥选煤厂(以下简称顾桥厂)为矿井型动力煤选煤厂,年设计处理能力为12Mt/a,分选工艺由块煤重介浅槽系统+末煤重介旋流器系统+粗煤泥卧脱系统+煤泥压滤系统构成。块煤系统工艺流程简图如图1所示。
图1 顾桥厂块煤系统工艺流程简图
顾桥厂2019年原煤筛分数据详见表1。
表1 顾桥厂原煤筛分试验数据
从表1可知,>10mm筛上物产率为35.87%,筛上物灰分为55.17%,筛下物灰分为40.79%。根据表1计算,当筛上物产率为19.89%时,筛上物灰分为60.31%,筛下物灰分为42.38%。
1.2 存在问题
(1)块煤系统降灰能力不足,增加末煤洗选系统
2018年10 月份以前,顾桥厂原煤分级使用的是SLG3673香蕉型原煤分级筛,其筛分效果较差,筛上物中细物料较多,影响浅槽分选,因此原煤分级筛筛分尺寸使用的为13mm、18mm、30mm三种规格。经皮带秤统计分析,2018年1~9月份浅槽的实际入洗比例为19.89%。
结合表1,分析使用香蕉型原煤分级筛时块煤、末煤系统数质量平衡表,详见表2。
表2 使用原煤分级筛时块煤、末煤系统数质量平衡表
从表2可知,当块煤系统入洗比例为19.89%时,块煤系统洗原煤降灰幅度6.32%,洗原煤发热量增幅为538kcal。由于块煤系统降灰能力较低,2009年顾桥厂完成了新建末煤系统和扩建压滤系统工程改造,提高整个生产系统的降灰能力和煤泥水系统处理能力,保证商品煤装车发热量区间要求。
(2)末煤系统洗选量增加,生产成本增加
经对2019年顾桥厂各系统生产成本统计,末煤系统吨末煤材料费、电费成本为4.92元/t,泵房系统吨原煤材料费、电费成本为0.19元/t,压滤系统吨煤泥材料费、电费成本为22.0元/t。当块煤系统降灰能力不能满足商品煤发热量合格区间要求时,末煤系统需要开车,增加入洗量,提高精煤产率,保证商品煤质量要求。由于大量末煤入洗,生产系统的煤泥量急剧增加,因此,末煤系统、泵房系统和煤泥水系统生产成本和用工成本也随之增加。
(3)末煤系统开车,压滤煤泥产量增加,销售收入降低
从表2可知,块煤系统压滤煤泥产率为块煤入洗量的2.03%,末煤系统压滤煤泥产率为末煤入洗量的10%。因此,末煤系统开车后,压滤煤泥产量增加,火车销售量减少,由于火车销售商品煤价格与煤泥价格相差较大,因此,销售收入降低。
2 开展降低浅槽分选下限生产实践
2.1 降低浅槽分选下限的可行性分析
(1)2018年下半年至2019年11月份,顾桥厂逐步完成了四台香蕉型原煤分级筛改造为KRL/ED3600×7.3-R45型弛张筛,并将 305#、306#弛张筛筛缝分级粒度降至10mm,检测其筛分效率达84.51%,筛分效果较好。
(2)顾桥厂在用的两台浅槽主要技术参数:型号DMB8013,电机功率18.5kW,设计处理能力565~760t/h,浅槽处理能力能够满足要求。
(3)2018年12月,顾桥厂根据原煤筛分资料,分别对浅槽分选下限降低到13mm、10mm、8mm、6mm时块煤系统相关设备运输能力、脱水、脱介能力进行核算,发现降低到8mm以下部分设备处理能力不能满足要求,因此,确定浅槽分选下限降低到10mm较为合适。
(4) 块煤系统入洗比例增加后,块煤系统降灰能力得到提升,有利于减少末煤系统、泵房系统、压滤系统开车时间,降低生产成本及优化人力资源配置。
2.2 浅槽分选下限降低后单机检查
2019年11 ~12 月份,顾桥厂开展块煤313#浅槽系统分选下限降低生产试验,更换了305#、306#弛张筛筛板为10mm分级。经单机检测,弛张筛入料量在515t/h时,其筛分效率为84.51%。313#浅槽入料粒度下限降到10mm后,313#浅槽单机检测情况详见表3。
表3 重选设备工艺性能评定报告表
从表3可知,浅槽入料粒度为10~200mm,入洗原煤灰分为64.38%,精煤灰分为13.19%,矸石灰分为85.76%(>82%的指标要求),均方差σ为1.392(满足<1.4指标),可能偏差Ep值为0.035,数量效率η为97.14%,各项技术指标均符合要求。从数量效率计算结果看,浅槽分选效果达到了较高水平。
2.3 使用弛张筛时块煤生产系统数质量情况
结合表1,分析块煤系统生产数质量平衡表,详见表4。
表4 弛张筛分级粒度为10mm时块煤系统数质量平衡表
从表4可知,块煤系统单独开车时,洗原煤灰分为35.94%,块煤系统洗原煤降灰幅度为10.01%,洗原煤产率为78.05%;商品煤降灰幅度为9.88%,产率为78.78%,发热量为4582kcal。
3 效果及效益分析
3.1 产品提质效果分析
通过表2和表4对比分析发现:
浅槽分选下限降低为10mm后,块煤系统洗原煤降灰幅度由6.32%提高到10.01%,提升了3.69%。在保证洗原煤灰分为35.94%的情况下,使用原煤分级筛与弛张筛(10mm分级)数质量平衡表相比,浅槽分选下限降低到10mm后,洗原煤产率由76.75%提升到78.78%,增加了2.03%;压滤煤泥产率由2.49%下降到0.73%,减少了1.76%;商品煤降灰幅度由9.55%提高到9.88%,提高了0.33%;商品煤发热量4503kcal提高到4582kcal,增加了79kcal。
3.2 生产组织得到优化
浅槽分选下限降低后,提高了块煤系统降灰能力,在保证满足商品煤发热量要求的情况下,末煤系统即可不开,简化了日常生产组织。通过表3和表4数值量情况可知,在保证洗原煤灰分为35.94%的情况下,使用香蕉型原煤分级筛时,按每日矿井产量3.4万t计算,末煤系统每天要入洗7092t筛末煤。
3.3 生产效率得到提高
(1)末煤开车时间减少后,产生的煤泥量随之减少,因此可以减少末煤系统和压滤系统生产用工总数,有利于优化人力资源配置。
(2)由于末煤开车时间大幅度降低,设备磨损及故障维修作业量减少,因此减轻了机电工日常检修作业量,有利于加强对其他生产系统检修维护,提高生产系统稳定性。
3.4 经济效益增加明显
按照《煤业分公司商品煤内部收购管理办法》中“混煤、洗混煤收购价格表”计算:4607kcal电煤价格226元/t;按照顾桥矿煤泥出矿价格表计算:煤泥价格108元/t;2019年顾桥厂末煤系统吨末煤材料费、电费成本为4.92元/t,压滤系统吨煤泥材料费、电费成本为22.0元/t,根据2019年全年生产数据计算:
(1)浅槽分选下限降低到10mm后,洗原煤量增加,压滤煤泥产量减少,因此火车商品煤、地销等收入增加,压滤煤泥收入减少,估算增加效益1040万元。
(2)浅槽分选下限降低到10mm后,末煤系统入洗量和压滤煤泥产量减少,因此,末煤系统和压滤系统的生产成本降低,估算末煤系统材料费、电费成本降低245万元,压滤系统材料费、电费成本降低为96万元。
经以上分析,合计产生经济效益约1381万元。
4 结论
顾桥厂浅槽重介质分选机的分选下限降至10mm完全可行。调整浅槽分选下限后,与使用香蕉型原煤分级筛相比,不仅末煤系统开车时间缩短,提高了洗原煤量产率,降低了煤泥产量,优化了生产组织方式,减少了生产用工,同时为企业带来了1381万元经济效益。