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千米深井孤岛工作面软岩巷道支护技术试验

2020-09-02李冰冰

山东煤炭科技 2020年8期
关键词:煤柱孤岛锚索

李冰冰

(中煤新集能源股份有限公司口孜东矿,安徽 阜阳 236153)

孤岛工作面回采是煤矿生产面临的一项严峻的技术挑战[1]。目前,针对孤岛工作面巷道支护许多学者进行了大量的研究,取得了一定的研究成果[2-3]。口孜东矿是千米深井薄基岩厚松散层矿井,巷道围岩呈现典型的软岩特性,巷道支护也一直是制约矿井安全高效生产的主要难题。为此进行了大量探索与实践[4-5],但都是针对岩巷的支护形式进行研究,对工作面两巷的煤巷支护研究相对较少,因此孤岛工作面巷道支护技术研究迫在眉睫。

1 概况

1.1 工程概况

口孜东矿位于安徽省阜阳市颖东区杨楼镇境内,设计生产能力5.0Mt/a,服务年限60.2a。矿井采用立井开拓,目前开采第一水平,埋深994.7m。井田地处淮河冲积平原,煤系地层为石炭二叠系,覆盖于煤系地层以上的新生界松散层平均厚度591.60m。矿井主要巷道揭露的岩层以泥岩、砂质泥岩为主。

2014 年迫于采掘接替紧张,形成了121302孤岛工作面。1213采区共4个工作面,前3个工作面已回采结束,剩余最后一个121302工作面。121302工作面南侧邻近一组开拓大巷,北、东、西面分别为111304工作面采空区、121301工作面采空区及121303工作面采空区,三面采空区收作日期分别为2015年4月25日、2016年10月5日和2017年8月9日。如图1所示。

121302 工作面为倾斜长壁工作面,工作面长332m,可采倾斜长1010.9m,煤层平均厚度4.8m,可采储量218万t,煤层倾角6°~12°,平均倾角约9°。121302工作面顶板柱状图及钻孔窥视显示:顶板21.7m范围为裂隙发育的泥岩层,21.7~37.5m范围内为泥岩和砂岩交互的复合岩层,37.5~45.7m范围为坚硬的细砂岩。

图1 121302孤岛工作面布置图

1.2 巷道变形破坏特征

(1)煤柱帮部内挤变形突出。口孜东矿埋藏深,地压大,巷道软岩特征突出,煤体在高应力作用下破碎,整体性降低,破碎煤体加剧了风化程度,导致煤柱煤体碎涨变形突出,部分区域表现为向巷道空间内整体内挤。

(2)强烈底鼓。巷道底鼓是口孜东矿井普遍存在的问题,部分巷道需要反复多次卧底才能满足生产需要。

(3)支护构件破坏严重。由于存在煤帮内挤变形以及强烈底鼓特征,导致支护结构承载了较大的作用力。锚索是巷道锚杆支护的关键承载体,但是锚索延展率低,难以满足围岩大变形的要求,导致锚索破断、钢带撕裂等现象,在一定程度上加剧了巷道围岩的变形失稳。如图2所示。

图2 采空区侧帮部鼓出、底鼓、锚索破断、钢带断裂

2 类比法确定孤岛工作面两巷煤柱参数

与口孜东矿相邻的刘庄煤矿一般沿空掘巷煤柱按10m留设,孤岛工作面最小煤柱按20m留设。刘庄煤矿120502孤岛工作面风巷煤柱留设20m、机巷留设30m的实践证明,效果较好。在121302孤岛工作面之前,口孜东矿有两条巷道为沿空掘巷,参照刘庄煤矿留设煤柱宽均为10m。

121302 工作面埋深较这两条风巷更深,故121302工作面煤柱应大于原来的沿空掘巷煤柱。参照刘庄煤矿120502孤岛工作面煤柱留设,考虑111304工作面采空区积水位于121302孤岛工作面切眼斜上方,故煤柱留设应相对保守,即采用30m煤柱。由于与111304工作面存在一定角度,煤柱形状为梯形,宽度为30~90m,则风机巷按20m留设。再结合机巷侧121301工作面采空区压实期较长,煤柱适当减小,取10m和20m的中间值,即15m煤柱。综上所述,121302孤岛工作面切眼煤柱30m,风巷煤柱20m,机巷煤柱15m。

3 掘进时两巷支护

121302 工作面两巷采用直墙半圆拱形断面,巷道净宽×巷中高=5800×4100mm,净面积20.16m2,如图3所示,采用锚杆、锚网、锚索、M钢带、H钢带联合支护方式。锚杆为Φ22mm×2500mm的左旋无纵筋高强螺纹钢,间排距700×700mm,每排19根;锚杆托盘为150×150×12mm钢板;锚索为Φ21.8mm钢绞线,顶部锚索间排距1200×1400mm,每排7根9200mm锚索,帮部锚索排距1400mm,每帮各3根6200mm锚索;锚索托盘为300×300×14mm和150×150×14mm大小两块钢板,支护时大在上、小在下;锚固剂为MSZ2850型树脂锚固剂,每根锚杆配用3支锚固剂,每根锚索配用4支锚固剂,搅拌时间20~35s;锚网为Φ6×1000×2000mm钢筋网;钢带采用Φ12mm圆钢焊接而成,根据现场需要配有1.9m、2.5m、3.04m、3.6m等不同规格。

图3 121302工作面两巷支护断面图

当巷道顶板围岩岩性较差、易片帮时,采用超前钢筋作为超前支护,巷道顶板围岩岩性较好、胶结性好、不易片掉时,采用戴帽点柱作为临时支护。

4 注浆加固煤柱

4.1 注浆加固原理

(1)对于易风化煤岩体,注浆材料在高压下进入风化破碎带以及裂隙内,形成胶结体粘结破碎带,封堵围岩裂隙,隔绝空气与内部围岩之间的接触,避免其风化,抑制煤岩体自身强度的降低。

(2)注浆材料挤压到钻头端头深处围岩裂隙中,扩大浆液的扩散范围,与破碎围岩胶结后形成整体结构,改变了破碎煤岩体结构,提高了煤岩体整体黏聚力和抗拉、抗压强度,改善支护结构的受力条件。

(3)对煤岩体中的裂隙进行充填,使松散煤岩体的破坏机制得到改善,使围岩的弹性模量和强度大大提高。

(4)加固浆液注入到围岩纵横交贯的裂隙中,形成新的网格骨架结构,提高围岩的残余破坏强度,使其在受到较大的应力时不会破坏,从而延缓了变形破坏进程,改善了巷道维护状态。

4.2 煤柱侧注浆加固方案

孤岛工作面两巷在掘进时巷道局部变形,尤其以煤柱侧变形为重。为此,在掘进后不久,即开始对煤柱侧进行喷浆、注浆,同时安排一支队伍专门进行反复注浆,确保注浆效果。

4.2.1 掘进超前注浆

首先在121302机巷进行超前注浆,每循环布置两个注浆孔。巷道掘进方向为上山,角度10°,注浆孔1距离底板1m,长度11m,仰角3°,垂直煤柱往里偏转36°;注浆孔2距离底板1.5m,长度8m,仰角12°,垂直煤柱往里偏转64°。

因121302工作面机巷是分台阶施工,在综掘机掘进完、迎头支护时,在确保安全的前提下,同时进行注浆。超前注浆试验了50m巷道,但注浆效果不佳,主要原因是巷道刚刚掘进,围岩裂隙较小,吃浆量较小。因此改为掘进后滞后迎头注浆,滞后距离50~150m。

4.2.2 滞后注浆

(1)注浆顺序

在巷道完成表面喷浆的情况下,从外向里,先帮部底脚后肩窝,先浅孔后深孔,深、浅孔纵向交替布置,逐根打眼、注浆。注浆孔布置如图4所示。

(2)表面喷浆

喷浆强度C20,配合比(重量比)为水∶水泥∶黄砂∶瓜子片=0.45:1:2:2,速凝剂掺入量为水泥重量的4%,喷浆厚度以注浆时不漏浆为准。

(3)浅孔注浆

注浆以单液水泥浆为主,水灰比为0.7~1:1。若单孔吃浆量过大,而达不到设计终压时,可增加浆液浓度。采用P.C32.5复合硅酸盐水泥,漏浆时采用黄泥、锚固剂、玻璃水等封堵。

注浆排号为单排号,间排距1.6×3.2m,每排布置2个孔,浅孔孔深4m,浅孔终压为3.5MPa。巷道底脚注浆锚杆锚注管与巷道底板成30°~45°角,距离底板不大于300mm,其余孔口管均与巷道周边轮廓成垂直布置,最小角度不得小于75°,严格按孔深要求,孔深误差控制在±50mm范围内。

(4)深孔注浆

浅孔注浆20m后,在浅孔之间按排距3.2m布置深孔,注浆排号为双排号。每排布置1个孔,与浅孔形成五花布置,深孔孔深6m,深孔注浆终压4.5MPa,锚注管加镀锌钢管累计长4m。

注浆锚杆采用管径DN20mm无缝钢管制作而成,规格有3m、2m、1m三种,搭配使用,两头套丝,注浆钢管之间用束结连接。在端部使用1根杆体带眼的注浆钢管或加工尖头开眼的镀锌钢管,以防安设注浆管时端头被堵塞而不能出浆。

5 现场试验

按照上述注浆设计方案,121302工作面机巷共计注浆201t,后期进行复注,但是单孔吃浆量减小,说明采空区侧煤柱裂隙明显减少,停止注浆。为了分析注浆支护效果,在注浆段巷道布置了测点,对巷道围岩变形与支护结构受力情况进行监测与分析。

5.1 巷道变形分析

在非注浆巷道和注浆巷道滞后迎头100m处各布置观测点,均观测4个月。巷道变形主要体现在底鼓,主要原因是回采巷道服务期短,底板一般是无支护状态,且巷道底板留有2~3m底煤,加大了底板变形量。在观测期内,底鼓较为突出,其次是煤柱侧帮内挤变形大于回采侧帮部的内挤变形,两帮呈现非对称变形,顶板下沉量相对较小。注浆前,底鼓量1956mm,煤柱侧帮位移694mm,回采侧帮部位移428mm,顶板下沉量190mm。注浆后,底鼓量1199mm,煤柱侧帮位移505mm,回采侧帮部位移365mm,顶板下沉量122mm。注浆效果明显,巷道表面位移明显减小,底鼓量减少39%,煤柱侧位移减少27%。

5.2 支护构件受力分析

在注浆前由于煤体破碎,锚杆与锚索锚固基础薄弱,难以达到较高的预紧力与承载能力。在观测期内,注浆前,煤柱侧锚杆受力均不超过100kN,其中煤柱肩窝锚杆受力仅20kN,煤柱侧拱顶锚索受力158kN,回采侧拱顶锚索受力302kN。注浆后,锚杆受力都超过130kN,煤柱侧帮锚杆受力156kN,顶板锚杆206kN,回采侧锚杆135kN;煤柱侧锚索受力明显提高,达229kN,提高了45%,回采侧拱顶锚索受力也有所提高,达到335kN,起到了较好的注浆加固效果。如图5所示。

图5 121302工作面机巷注浆后锚杆(索)受力变化曲线

通过深浅孔交替注浆后,煤柱稳定程度大大提高,减少了回采期间对煤柱的修护处理,煤柱变形程度小,邻近采空区的密闭墙稳定性好,减少了保护煤柱和密闭墙漏气,消除了邻近采空区瓦斯和自燃发火事故隐患,提高了巷道支护效果并为工作面安全回采奠定基础。

6 结语

(1)对比邻近矿井和口孜东矿之前回采的工作面,再根据采空区压实期的时间长短,最终得出121302孤岛工作面切眼煤柱30m、风巷煤柱20m、机巷煤柱15m。实践证明,煤柱留设宽度满足安全要求,保证了工作面顺利回采。

(2)在煤柱侧喷浆处理后再进行深浅孔交替注浆加固,有效保证了巷道围岩的整体稳定性,减小了裂隙与结构风化。监测结果显示,相比以往,回采巷道变形量、巷道表面位移明显减小,煤柱侧位移减少50%以上,顶板下沉量和回采侧位移也均有减少。

(3)注浆为锚杆与锚索提供了稳定的锚固基础,锚杆与锚索承载力普遍较大,在观测期内受力状态比较稳定,表明注浆加固后巷道围岩整体性好。在观测期内锚杆受力都超过130kN,锚索受力也有所提高,达到335kN,起到了较好的注浆加固效果。

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