软锰矿脱硫浆液原位氧化Fe2+试验研究
2020-08-21朱学成
刘 星,朱学成,高 利
(贵州合众锰业科技有限公司,贵州 六盘水 553600)
软锰矿浆烟气脱硫技术是用低品位软锰矿吸收烟气中的二氧化硫,获得含有硫酸锰的吸收液[1-3],其中的硫酸锰可通过蒸发结晶回收[4],或进一步制备电解锰[5]和碳酸锰[6],同步实现低品位软锰矿的资源化利用和二氧化硫烟气的污染治理,极具应用前景。
在软锰矿浆烟气脱硫过程中,随着锰的浸出,软锰矿中的铁也进入到溶液中;而且烟气中的二氧化硫溶于水后会将Fe3+还原为Fe2+[7]。传统的Fe2+净化方式是先对软锰矿浸出浆液固液分离,得到浸出渣和浸出液,然后再向浸出液中加入二氧化锰和双氧水等氧化剂将Fe2+氧化为Fe3+,最后通过调节pH使Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀而去除[8-10]。但值得注意的是,在软锰矿浆液烟气脱硫所得吸收液中不仅含有Fe2+,反应后的浸出渣中还残留未完全溶解的MnO2。脱硫浆液不进行固液分离,而是直接通过改变某些工艺参数、利用浆液中残留的MnO2氧化去除Fe2+,则既可避免额外添加氧化剂,也可进一步促进锰的浸出,提高锰利用率。
试验研究了用浆液中残留的MnO2氧化去除Fe2+,考察了反应时间、温度、Fe2+质量浓度和浆液pH对Fe2+氧化率和残渣中锰质量分数的影响,旨在同步实现吸收液中Fe2+的氧化和浸出渣中MnO2的进一步还原浸出,减少额外添加的氧化剂,降低生产成本。
1 试验部分
1.1 试验材料与试剂
将锰质量分数为23.5%的软锰矿与水按250 g/L比例混合,得到软锰矿浆液,浆液注入两级机械搅拌喷射鼓泡反应器(JBR)中。搅拌条件下,持续向JBR反应器中通入SO2体积分数为6.25%的烟气,当烟气脱硫率下降至95%时,停止反应,对脱硫浆液进行抽滤得到软锰矿脱硫浸出液。此浸出液pH=1.56,Fe2+质量浓度1.47 g/L,锰质量分数2.29%。
硫酸、硫酸亚铁、冰乙酸、无水乙酸钠、邻菲啰啉、磷酸、硝酸、N-苯代邻氨基酸苯甲酸、盐酸羟胺等,均为分析纯。
1.2 试验原理与方法
软锰矿浆烟气脱硫涉及气-液-固三相间的传质与化学反应。脱硫过程中,烟气中的SO2与软锰矿浆接触并在液相中向软锰矿表面扩散,与软锰矿中的MnO2发生反应(1),Mn2+进入溶液。在Mn2+的催化作用下,烟气中存在的O2和SO2溶于水后发生催化氧化反应,产生H2SO4,并解离出H+,见反应式(2),使软锰矿中的铁溶出,见反应式(3)。进入溶液中的Fe3+则会被SO2还原为Fe2+,见反应式(4)。
(1)
(2)
(3)
(4)
脱硫反应最初阶段,SO2通入量较少,矿浆中MnO2含量较高,SO2吸收效率较高;随反应进行,SO2通入量增加,MnO2消耗量增加,浆液中MnO2含量逐渐减少,导致SO2向软锰矿内部的扩散距离增大、阻力增大,浆液氧化能力下降。溶解后的SO2难以被MnO2氧化,最终导致大量Fe3+被SO2还原为Fe2+,同时也导致SO2吸收率下降。当SO2吸收率下降至95%时,停止脱硫反应,以避免大量SO2排放,这也导致脱硫后的浆液中不仅含有大量Fe2+,浸出渣中也含有少量反应活性较差的MnO2。
传统的脱硫浸出液中Fe2+的氧化,通常先通过固液分离得到浸出液,然后加入H2O2或高纯MnO2等氧化性较强的物质氧化Fe2+。新加入的氧化剂可以在较为温和条件下氧化Fe2+,但也会导致成本增加,而且会造成锰渣中锰资源的浪费。
基于软锰矿脱硫浆液中Fe2+与MnO2共存的特点,可以不经固液分离而提高浆液的温度和硫酸浓度,使Fe2+与MnO2继续发生反应,将Fe2+氧化为Fe3+,见反应式(5)[11],同步实现Fe2+的氧化和锰的高效浸出。
(5)
1.3 试验方法
将2 L四口玻璃反应釜置于油浴锅中,固定搅拌和冷凝装置。将1 L软锰矿脱硫浆液直接加入反应釜中,开启搅拌,待温度升高至设定值开始计时,并按时取样。对所取样品进行抽滤,测定滤液中Fe2+质量浓度。所得滤渣用清水洗涤3次 后放置于烘箱内干燥2 h,冷取至室温后,测定其中锰质量分数。
1.4 分析方法
残渣中的锰采用硫酸亚铁铵滴定法(GB/T 1506—2002)测定;
溶液中的Fe2+质量浓度采用邻菲罗啉分光光度法(HJ/T 345—2007)测定。
2 试验结果与讨论
2.1 反应时间的影响
在浆液pH=1.56、Fe2+质量浓度1.47 g/L、反应温度65 ℃、搅拌速度250 r/min条件下,反应时间对Fe2+氧化率和残渣中锰质量分数的影响试验结果如图1所示。
图1 反应时间对Fe2+氧化率和残渣中锰质量分数的影响
由图1看出:随反应进行,Fe2+氧化率与残渣中锰质量分数呈相反的变化趋势,Fe2+氧化率逐渐升高,而锰质量分数逐渐下降。这是由Fe2+被MnO2氧化,固相中的MnO2以Mn2+形式进入溶液引起的。在反应初始阶段,Fe2+氧化率提高速度较快,但随反应进行,溶液中Fe2+质量浓度及残渣中MnO2质量分数均趋于稳定,Fe2+与MnO2之间的反应速度趋缓;反应1.5 h后,Fe2+氧化率变化不大。综合考虑,确定反应时间以1.5 h为宜。
2.2 搅拌速度的影响
在浆液pH=1.56、Fe2+质量浓度1.47 g/L、反应温度65 ℃、反应时间1.5 h条件下,搅拌速度对Fe2+氧化率和残渣中锰质量分数的影响试验结果如图2所示。可以看出:适当增大搅拌速度对Fe2+氧化有一定促进作用;搅拌速度低于250 r/min时,随搅拌速度增大,Fe2+氧化率提高;搅拌速度超过250 r/min后,Fe2+氧化率趋于稳定。矿渣中的MnO2对Fe2+的氧化包括液固相之间的传质与化学反应2个步骤,液固相之间的传质受固相外表面扩散阻力影响,而扩散阻力随搅拌速度增大而减小。当搅拌速度超过250 r/min时,Fe2+氧化率趋于稳定,可以认为外表面扩散阻力基本被消除。综合考虑,确定适宜的搅拌速度为250 r/min。
图2 搅拌速度对Fe2+氧化率和残渣中锰质量分数的影响
2.3 反应温度的影响
在浆液pH=1.56、浆液中Fe2+质量浓度1.47 g/L、 搅拌速度250 r/min、反应时间1.5 h条件下,反应温度对Fe2+氧化率和残渣中锰质量分数的影响试验结果如图3所示。
图3 反应温度对Fe2+氧化率和残渣中锰质量分数的影响
由图3看出,随温度升高,Fe2+氧化率升高,残渣中Mn2+质量分数下降。温度升高可以同步提高液固相之间的传质速率和Fe2+与MnO2之间的反应速率,有利于Fe2+的氧化和Mn2+溶解。温度高于85 ℃后,Fe2+氧化率趋于稳定,且浆液中Fe2+质量浓度已低于1 mg/L。综合考虑,确定适宜的反应温度为85 ℃。
2.4 浆液中Fe2+质量浓度的影响
软锰矿中铁含量及存在形式会影响浆液中铁的含量[12-13]。试验中,加入FeSO4改变Fe2+质量浓度,在浆液pH=1.56、反应温度85 ℃、搅拌速度250 r/min、反应时间1.5 h条件下,Fe2+质量浓度对Fe2+氧化率和残渣中锰质量分数的影响试验结果如图4所示。
图4 Fe2+质量浓度对Fe2+氧化率和残渣中锰质量分数的影响
由图4看出,随浆液中Fe2+质量浓度升高,残渣中锰质量分数持续下降,Fe2+氧化率也逐渐下降。浸出渣中MnO2总量一定,随浆液中Fe2+质量浓度升高,MnO2被还原的量增加,从而导致浆液中MnO2含量降低,进而影响Fe2+的氧化。此外,Fe2+和MnO2之间的反应会消耗H+,随反应进行,H2SO4浓度持续降低也会影响反应的继续进行。综合考虑,确定浆液中Fe2+质量浓度以不高于2 g/L为宜。
2.5 浆液pH的影响
在反应温度85 ℃、搅拌速度250 r/min、反应时间1.5 h条件下,浆液pH对Fe2+氧化率和残渣中锰质量分数的影响试验结果如图5所示。
Fe2+氧化率/%:—■—ρ(Fe2+)=3.05 g/L;—●—ρ(Fe2+)=3.86 g/L;—▲—ρ(Fe2+)=4.58 g/L。 残渣中锰质量分数/%:—□—ρ(Fe2+)=3.05 g/L;—○—ρ(Fe2+)=3.86 g/L;—△—ρ(Fe2+)=4.58 g/L。图5 浆液pH对Fe2+氧化率和残渣中锰质量分数的影响
由图5看出,浆液pH对Fe2+氧化率有一定影响,随浆液pH降低,Fe2+氧化率升高。浆液pH降至1.1时,Fe2+质量浓度较低(3.05、3.86 g/L)的溶液中Fe2+氧化率均已达99.9%以上;Fe2+质量浓度较高(4.58 g/L)的溶液中,Fe2+氧化率及残渣中锰质量分数无明显变化,表明浆液pH对Fe2+的氧化几乎不产生影响,而残渣中MnO2质量分数则控制反应进一步进行。
3 结论
利用软锰矿脱硫浆液中残留的MnO2氧化Fe2+是切实可行的,在反应时间1.5 h、温度85℃、Fe2+质量浓度≤3.86 g/L、浆液pH≤1.1条件下,浆液中Fe2+的氧化率可达99.9%以上。适当增大搅拌速度、升高反应温度、降低体系pH,可提高Fe2+氧化率。
本工艺利用软锰矿脱硫浆液中残留的MnO2氧化Fe2+,同步实现了MnO2的还原浸出,减少了氧化剂的额外添加,降低了生产成本。