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硫磺回收装置急冷水腐蚀泄漏分析及对策

2020-08-08白永成新特能源股份有限公司新疆乌鲁木齐830024

化工管理 2020年21期
关键词:碳钢硫磺硫化氢

白永成(新特能源股份有限公司,新疆 乌鲁木齐 830024)

1 概述

新特能源股份有限公司10kt/a 硫磺回收装置由常规Claus制硫、尾气处理SSR、硫磺成型3 个部分组成,其中尾气处理采用加氢还原吸收工艺,日常运行状态下急冷塔是对加氢后的尾气进行冷却、水洗的场所。其主要作用是降低加氢尾气的温度,使之达到理想的吸收温度。同时通过水洗去除杂质,保护后续胺液吸收系统。醇胺吸收硫化氢的最佳温度是40~45℃。因此,加氢尾气经过急冷塔后,被迫降低至40℃或更低。加氢尾气自塔底进入,与塔顶来的急冷水逆流接触,在塔内填料间完成传热。换热后的急冷水自塔底流出,经急冷水泵加压,过滤器去除杂质,再经水冷却器降至更低的温度,重新返回急冷塔内作用于尾气。

2 故障分析

2.1 急冷水循环运行存在问题

2010 年10 月31 日硫磺装置在正常生产运行过程中,发现硫磺泵房内C-201 至P-201 入口管线弯头处有轻微滴漏,经检查发现为弯头腐蚀减薄泄漏,该段管线材质为Q345R 碳钢,分析原因如下。

C-201 介质为急冷水,介质温度一般控制在30~45℃,操作压力范围在0.4~0.6MPa,通过热交换吸收尾气中的硫化氢、以及少量二氧化碳。由于硫化氢溶于水呈酸性水,因此,为典型的低温湿硫化氢腐蚀环境。而硫化氢(H2S)溶于水中后电离呈酸性,金属在H2S 水溶液中发生电化学反应,金属部位发生阳极反应产生FeS,引起设备或管道壁减薄的腐蚀。H2S 腐蚀是均匀腐蚀,产生大量的腐蚀产物,这些产物在金属表面形成一层保护膜,但由于膜的脆性,随着厚度的加大和流体的冲刷,这层保护膜可能就会脱落,因此新的金属表面重新暴露在腐蚀介质中。

该环境中的腐蚀反应机理可以表示为:

由于氢原子不断渗入硫化物的垢层,导致垢层疏松多孔,使H2S 介质不断扩散渗透,造成溶解在钢中的氢原子溶度增大而使受弯头硫化氢应力腐蚀开裂。

硫磺回收装置尾气系统也存在一定的CO2腐蚀,因为溶液中少量未脱除的CO2在有水的条件下会形成CO2腐蚀,因为二氧化碳溶入水后对金属材料有极强的腐蚀性,在相同的pH 值下,由于二氧化碳的总酸度比盐酸高,因此,它对钢铁的腐蚀比盐酸还严重。实验表明,当温度<60℃时,二氧化碳对碳钢的腐蚀速率随着温度的升高而增加,当温度>60℃后腐蚀速率反而降低,在60℃时出现最大值,这是因为温度的升高能加速化学反应速率,而随着温度的升高,腐蚀产物(FeCO3)的溶解度逐渐下降,促使腐蚀产物在碳钢表面形成保护膜,从而降低了腐蚀速率。而为了保障冷却吸收效果,急冷水温度一般控制在30~45℃。

图1 尾气急冷水流程图

图2 切割下弯头内部沉积物

主要反应:Fe + 2CO2+ 2H2O→Fe(H CO3)2+ H2↑

Fe(HCO3)2→FeCO3+ CO2+ H2O

Fe(H CO3)2和FeCO3是一种稀松的腐蚀产物,由于受流体的冲刷,腐蚀产物随之脱落形成新的金属表面,继而产生新的腐蚀,但这种反应在温度较高部位下较为严重。

从2010年1月1日至10月31日统计的硫磺装置进C-201(即R-201 出口)尾气分析表1 如下:

表1 尾气成份分析表

而从弯头切割下后可以看到有部分黑色FeS 的沉积,垢层呈疏松状,为H2不断扩散渗透,造成溶解在钢中的氢原子溶度增大而使受弯头氢致应力开裂的结果。同时,从腐蚀部位来看只是小范围出现严重的腐蚀情况,存在泄漏处的材质有局部的缺陷。从日常操作看,C-201 定期更换除盐水后,塔的PH 会降低,易于使材质暴露于腐蚀性环境中。

从设备维护管理上来分析,日常对出口线防腐检测一般放在P-201 入口管线及出口来监测C-201 出口至P-201 的整个管线的防腐情况。从实际看这是片面的,存在失真。检测结果虽然显示较好,但不能正确反应C-201 出口至P-201 入口管线的腐蚀情况。

通过管线测厚数据如下:

图3 P-201入口管线测厚数据图

图4 P-201出口管线测厚数据图

3 改进措施

参考PH 值对碳钢腐蚀速度的影响,目前控制急冷塔C-201的PH 值在7-9,避免酸低温湿硫化氢腐蚀;由于C-201 内尾气中组分为H2S与SO2,急冷水冷却吸收H2S与SO2后,水溶液呈酸性,PH 会降低至7 以下;车间在工艺上设定平稳率下限为7.2,当PH值低于7.2 时,通过向急冷水中注入20%氨水来调节C-201 中急冷水PH 值,并且控制PH 值在9 以下,从而避免碱性腐蚀;

图5 PH值对碳钢腐蚀速度影响图

工艺调整,由于前期要求PH 值控制在7~8 之间,经车间讨论决定PH 控制在8~9 之间。通过班组巡检检测,车间值班干部每班抽查以保证PH 控制在8~9。

日常操作对塔C-201 更换除盐水后应及时检测急冷水PH值,若低于要求指标及时注氨调节PH 值。

从以上两幅管线厚度检测图可以得知:C-201 出口至P-201入口管线腐蚀严重部位从检测数据可以得出发生在急冷水注氨点前,注氨点后管线、弯头检测结果显示无异常。P-201 出口至S-201 检测结果显示无异常。

经分析认为这与急冷水的注氨点位置也有关,车间计划在装置停工检修期间,将注氨点位置移至E-203 出口,即进C-201前,以保证C-201 内急冷水PH 值在检测点数据更加真实准确。

待后期在线腐蚀分析系统投用后,增加腐蚀监测的手段和方式,以方便数据的收集,能更及时的反应设备管线的腐蚀情况。

4 结语

针对急冷水线易发生H2S-H2O 腐蚀的问题,车间从两个方面入手,一是选择具有较强抗硫腐蚀的材质,按照选材导则要求更换急冷水线为12Cr2AlMoV;其二是加强工艺指标的控制,严格控制注入氨水量,确保急冷水的PH 值。

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