储粮仓房通风口保温圈的试验与应用效果分析
2020-07-28郭庆国孙西勇赵海潮后素平赵君永陈中稳
郭庆国 孙西勇 赵海潮 后素平 赵君永 陈中稳
中央储备粮菏泽直属库有限公司 山东菏泽 274900
1 通风口保温面临的问题及解决措施
1.1 通风口保温面临的问题
随着内环流控温和空调控温技术在粮食储藏中的应用推广,如何提高仓房的隔热性和气密性方面的研究推向前沿,当前本辖区仓房通风口的保温和密封措施比较简单,即利用保温板裁成圆形和方形直接放入通风口作为保温措施,这种方式效果差,重复利用率低,也不美观,易变性,漏气维修困难。针对这种现象,巨野分公司组织业务技术骨干利用一年的时间,反复实验、改进,发明创造出一种新型的通风口保温圈,并且具备防漏气、防渗水的功能[1]。
1.2 解决措施是发明制作通风口保温圈
(1)制作材料:①铝塑板Φ490*δ4(直径*厚度)上下两片。②聚氯乙烯保温板Φ460*δ50(直径*厚度)。③充气轮胎内胎18*2.125型。④带钢圈Φ460*h45*δ2(内径*高度*厚度)。⑤M8*60螺栓螺母 橡皮垫。
(2)制作工艺:铝塑板切割圆→保温板切割圆→焊带钢圈→配钻连接孔→铝塑板钻内胎充气孔→安装内胎→螺栓螺母链接装配。
(3)制作原理:保温板外夹双层铝塑板保温效果更好,充气内胎填充通风口密实无缝隙,防漏气、防渗水。
2 实验目的
(1)验证通风口保温圈在实际储粮过程和熏蒸、控温过程中的保温密封效果。(2)提高使用频率和减低费用。(3)为日后提高门窗的保温密封效果奠定实践基础。
3 试验材料
3.1 试验仓房
试验仓房为菏泽直属库有限公司巨野分公司33号仓和36号仓,61号仓和62号仓,53号仓(空仓)。其中33号仓和36号仓于2019年8月3号开始熏蒸杀虫作业。61号仓和62号仓于6月5日开始进行内环流控温作业。
3.2 试验仪器设备
手动测温电缆六根、测温表两块、磷化氢报警仪和磷化氢检测仪一台、蓄水池一座。
4 试验方法
4.1 实验前准备
(1)气密性测试 在33号仓和36号仓每个通风口内各设置一个气体取样点,共6个点,取样点距离通风口外沿2米,由导气管引出仓外。熏蒸期间每天检测磷化氢气体浓度。
(2)隔热性能测试 在61号仓和62号仓每个通风口内各设置一个测温点,共6个点,测温点距离通风口外沿2米,由手动测温电缆引出仓外,内环流控温期间每周检测两次温度[2]。
表1
表2 33号仓、36号仓PH3浓度变化对比
表3 61号仓、62号仓内环流控温期间粮温变化
(3)防渗水性能测试 在53号仓中间通风口周围垒砌1.5米高蓄水池,贯满水后可以淹没通风口上沿。
4.2 试验阶段
(1)气密性能对比试验 熏蒸前对33号仓2个通风口安装新型通风口保温圈,36号仓2个通风口不安装保温板,2019年7月12日开始熏蒸,5天后,开启内环流,毒气浓度均匀后每两天检测磷化氢浓度,结果见表2。
4.2.2 隔热性能对比试验 内环流开启前对62号仓2个通风口安装新型通风口保温圈,61号仓2个通风口不安装保温板,内环流控温启动后每周两次检测温度,检测结果见表3。
(3)防渗水性能对比试验 第一步不安装新型保温圈,关闭通风口,往蓄水池内注满水,保持24小时,定时观察渗水现象,第二步安装新型保温圈,关闭通风口,往蓄水池内注满水,保持24小时,定时观察渗水现象,结果见表4。
5 实验结果与分析
(1)通过表2看出33号仓三个通风口PH3浓度达到最高时下降速度较快,每天下降40-50ppm,PH3浓度200以上保持25天,36号仓三个通风口PH3浓度达到最高时下降速度较慢,每天下降20-30ppm,PH3浓度300ppm以上保持30天。(2) 有表2看出:61号仓三个通风口内粮温上升较快,一个环流周期上升10℃,62号仓通风口内粮温上升缓慢,一个环流控温周期上升7℃。(3)有表3看出安装新型保温圈的通风口保持24小时水淹没状态,没有出现渗水现象,没安装新型保温圈的通风口12小时就开始出现了渗水[3]。
6 结论
(1)在利用内环流控温时,最大限度防止冷源流失。(2)在进行环流熏蒸或常规熏蒸时避免毒气从通风口处泄露,起到双重保险作用。(3)夏季雨水较大时,可以防止雨水从通风口进入。