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降低成品烟丝含末率

2020-07-23贾林涛河南中烟工业有限责任公司安阳卷烟厂

环球市场 2020年12期
关键词:筛网切丝烟丝

贾林涛 河南中烟工业有限责任公司安阳卷烟厂

一、现状调查

通过查看工艺质量部报表,发现卷烟成品烟丝的含末率偏高,根据公司工艺技术标准规定,加香后成品烟丝的含末率不得高于3.5%。由工艺流程图可知,影响含末率的关键因素为混丝柜、烘丝工序和振筛筛分,现逐一对各因素进行分析。

(一)混丝柜耙钉对含末率的影响

混丝柜出柜时,烟丝受耙钉打击会造成造碎,进而导致烟丝含末率升高。混丝柜两排耙钉现有128 个,通过减少耙钉个数至96 个,以减少出柜时烟丝受打击次数,进而降低烟丝的造碎程度。结果显示烟丝含末率有所降低,但加香精度误差由0.05%升至0.1%,造成加香精度误差升高,由于加香精度是关键指标,因此希望通过减少混丝柜耙钉个数来降低烟丝含末率不可取。

(二)烘丝工序对含末率的影响

通过正交实验优化烘丝机的热风温度、HT 蒸汽压力、筒壁温度和入口水分,分析其对烟丝含末率的影响,同时邀请评吸员对优化后的烟支进行评吸打分,结果显示在最优条件下烟丝的含末率降低,但卷烟吸味发生改变,因此,希望优化烘丝参数来降低烟丝含末率不可取。

(三)振筛筛分对含末率的影响

针对烟丝含末率高的现状,希望通过增大振筛筛网孔径来提高振筛的筛分效率,降低烟丝含末率。结果表明,提高筛分效率切丝前6mm 振筛,筛分出碎片,阻止碎片进入切丝机造成二次造碎,可以从根源上减少碎末的产生。随着物料流量的降低,振筛的筛分效率升高,含末率降低,因此,通过降低物料流量来降低烟丝含末率是可行的。

二、要因确认

通过现场测试、测量、现场调查、研究分析等方法,通过对末端因素进行了逐一确认后,共确认出1 个末端因素为要因:物料流量大。

三、对策实施

烟丝需要不断翻滚、足够松散,才能达到烟丝充分筛分,因此采用多层振筛对物料进行筛分。

(一)振筛层数的选择

烟叶经过筛分的次数越多,筛分越充分,切丝后烟丝含末率越低。但是,随着振筛层数的增加,设备越高,传动系统越复杂,运行可靠性越低,设备制造难度越大,工序造碎越大,所以振筛层数不宜过多。经过测量场地

(二)筛网孔径的选择

按照实施计划,将振筛进行了改造,在6mm 筛网上层增加了一块网板,网板上均匀分布筛分孔,优化筛分孔直径(规格为10、20、30、40、50mm),力求增大筛分量,提高筛分效率,结果显示振筛孔径为30mm时,碎片筛分效率为91.23%,筛分效率最高。因此,选择孔径为30mm。

(三)组织安装

制作孔径为30mm、长为3000mm、宽为1100mm 的筛网,组织安装到6mm 筛网上层。

网孔

筛网

四、效果检查

对策实施完成后,经过三个月的稳定运行后发现烟丝含末率均小于3.5%,达到目标值,课题目标完成。

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