浅谈磷酸二铵装置转产粒状磷酸一铵
2020-07-16龙章和
龙章和
(瓮福(集团)有限责任公司,贵州 福泉 550501)
通过磷酸二铵装置改产粒状磷酸一铵的生产工艺,能够有效提高磷酸二铵装置的生产效率,进一步提高传统磷复肥装置竞争力。瓮福化工公司通过对磷酸二铵装置生产工艺指标调整,使磷酸二铵装置转产粒状磷酸一铵。
1 磷酸二铵装置介绍及改产粒状磷酸一铵的意义
1.1 磷酸二铵装置介绍
瓮福化工公司磷酸二铵装置由原2×40万t/a粒状重过磷酸钙装置改造而成,有2 条独立的生产线,其主要生产设备为双管式反应器,整个DAP装置的规模高达2×60万t/a。
1.2 改产粒状磷酸一铵的意义
粒状磷酸一铵主要针对澳大利亚、新西兰、日本等国家客户订单式生产,并按客户需求加入不同的微量元素。仅通过对磷酸二铵生产工艺调整,在不需要投入资金的情况下进行工艺设备改造,就能生产出合格的粒状磷酸一铵及高端磷复肥。这不仅满足了客户的需要,也使磷酸二铵装置的生产效益最大化,提高了企业的生命力,更为我国磷肥出口创汇做出贡献。加入微量元素的磷铵同样对我国农业有着非常重要的作用。根据测土配方施肥,生产出不同养分规格的磷复肥,可为农作物提供充足的养分,帮助农作物实现更好的生长目标,有效减少农作物病虫害。
2 磷酸二铵装置改产粒状磷酸一铵
2.1 粒状磷酸一铵生产原理
磷酸铵的主要原料构成为氨和磷酸。磷酸中3个氢离子与氨发生反应,可以生成磷酸一铵、磷酸二铵以及磷酸三铵。化肥级磷酸二铵是磷酸一铵和磷酸二铵的混合物。在反应过程中,参加反应的氨的比例不同,得到的磷酸二铵和磷酸一铵的比例也不相同,浆料的性质也会呈现出一定的差别。生产磷酸一铵的反应n(N)/n(P)为1,而生产磷酸二铵对应的n(N)/n(P)则是为2。所以仅需要控制反应中和度(n(N)/n(P))就能得到需要的磷酸二铵或磷酸一铵产品。当控制中和度在1.0 左右就得到需要的粒状磷酸一铵。
发生的主要化学反应方程式:
2.2 生产工艺流程
粒状磷酸一铵生产工艺流程如图1所示。
图1 粒状磷酸一铵生产工艺流程
首先将着色剂、磷酸与洗涤液在管反配酸槽中配酸,通过管式反应器给料泵送入安装在造粒机内的管式反应器。在管式反应器中,氨与磷酸和洗涤液反应生成磷铵料浆,然后靠自身压力直接喷到造粒机料床以涂布、黏结等方式造粒。通过控制二次补氨使中和度保持在1.0左右,造粒机内出口物料w(H2O)在1.5% ~3.5%。造粒机出来物料进入干燥机进行干燥,干燥后的物料通过斗提机运送至筛网进行筛分,合格粒子经过冷却、包裹、包装,最终形成产品,大颗粒物料经破碎后作为返料返回造粒机。当需要生产微量元素磷肥时,微量元素可通过人工或机械加入管反配酸槽。
2.3 转产生产工艺指标控制
配酸酸液相对密度为1.54 ~1.58,配酸中和度小于0.2(就低不就高),管式反应器中和度为0.8[1];氨化造粒机出口物料n(N)/n(P)为1.05 ~1.10,管式反应器温度为135 ~150 ℃,造粒物料温度为85 ~105 ℃;干燥机进口温度为300 ~400 ℃,干燥尾气温度为88 ~92 ℃;返料量为180 ~210 t/h[2]。
2.4 转产过程控制难点与应对措施
当母料为磷酸二铵时,在转产过程中由于要通过中和度1.3 ~1.6区间,根据磷铵在水中溶解度与温度和n(N)/n(P)的关系图可知,磷铵在n(N)/n(P)为0.6与1.4时溶解度最大。所以此区间为转产操作控制难点,物料特别黏稠。故转产时必须低负荷进行,待转产正常后再提高生产负荷。
在转产过程中,由于物料中游离酸较多,容易造成筛网堵塞,破碎机、溜槽结疤。故在转产过程中须加强现场人员巡检力度,发现堵料及时清理。
由于转产过程处于一个物性变化较快过程,为稳定生产,必须加强分析频率。
为保障产品质量,不合格产品不准出厂。故在转产过程中,产品必须单独堆放,待转产合格后,不合格产品返回生产线。
转产过程中,生产现场粉尘量较大,为保障环境与员工身体健康,在转产前应对整个生产装置进行停车清理,以保证生产系统抽风与洗涤效果。
3 结束语
随着我国传统磷肥装置不断建设与投产,传统磷肥产能已经严重过剩,为提高磷肥企业的市场适应力,磷酸二铵装置软性化生产已经成为必然趋势。为解决转产过程控制难点,只有通过总结,不断优化转产生产操作,使生产工艺在安全、高效下运行,以保障磷肥企业持续发展。经过各磷肥企业不断探索,传统的磷酸二铵装置改产粒状磷酸一铵生产工艺已经日趋成熟。