油田资产设备“四点一线”精益化管理探讨
2020-06-28刘伟
刘伟
(中油辽河油田公司曙光采油厂采油作业二区,辽宁 盘锦 124109)
采油作业二区隶属某油田采油厂稀油注水开发老区,已经历了43 年的开发历程。现有计量中转站19 座、油水井开井420 口,设备总台数348 台(其中:抽油机198 台,地面油水泵124 台,增压注水泵24 台,天然气压缩机2 台),固定资产原值12.36 亿元,净值3.24 亿元。
图1
采油作业二区开发面积大、设备老化是存在的较大的难题,新度系数低等现状。设备完好率和利用率是评价设备运行状况的两项重要技术经济指标,而保证设备完好率是提高设备利用率的前提,同时也是油井采出效益最大化的根本保证,围绕这一主线,作业区把提高设备完好和利用率做为设备管理的首要工作来抓,发挥设备最大效能,既保证了生产的正常运行,发挥了设备的最佳使用状态,在保证提高设备完好及利用率,保障油井效益最大化的这条主线上,我们制定了设备管理的“四点一线”管理法,四点,即:找准教育培训的“出发点”;抓住维护保养的“核心点”;抬高设备检查的“立足点”;挖掘控制成本的“关键点”,一线,即:“以提高设备完好及利用率,保障油井效益最大化为主线”,实现资产设备的精益管理,见到了良好的效果。
1 找准教育培训的“出发点”,充分调动员工的主观能动性
年初我们制定了严格的设备管理培训考核机制,由作业区主管设备副主任主抓岗位员工的技能培训工作,岗位员工的素质高低是提高设备管理水平的关键,要切实提高管理水平,就要下大力气抓好教育培训工作。岗位员工由厂教培中心的培训学习转变为作业区组织的培训学习,作业区重点对班站设备操作人员进行了理论学习、现场实际操作等工作,先后在作业区学习培训基地4-7#组织设备操作维护培训2次,参加培训学习120 余人次;组织设备理论考试1 次。活动的开展,调动了大家自主学习的兴趣。提高了全员设备管理意识,对设备管理的重要性和必要性。
2 抓住设备维护保养的“核心点”,有力推动设备管理工作上水平
设备的维护保养是设备管理的核心,设备带病运行是增加修理费用、损坏设备的性能状态的根本原因之一,加强设备的基础保养维护工作,才能地使设备在最佳状态发挥能效。作业区制作设备管理规范手册,对机泵各个部位的安装、原理、操作和注意事项进行的图文说明,更加直观的掌握机泵的各项性能。作业区成立设备管理小组,由作业区综合队每月按计划队全区的抽油机、油水泵进行状态监测、润滑油油质的检测工作,及时发现有问题的设备及时处理,各采油中心站在机泵的管理上,进一步完善设备运转记录和设备保养记录,作业区建立机泵强保提示卡,按时完成对机泵的强保工作,避免对机泵的延误保养导致的损坏,强化机泵的维护保养工作,提高管理水平。
3 提高设备检查的“立足点”,夯实设备管理根基
为了把设备检查工作提高到更高的立足点上,我们严格执行设备管理奖惩制度,作业区每月对井站设备进行体系检查,并通过多媒体的形式进行讲评,面对面的讲解问题,分享好的管理方法,共同提高管理水平。作业区每月开展的“QHSE.IC 体系”百分检查考核制,对全区所有设备及操作人员进行考评。考评内容包括现场实际操作、抽考提问、相应资料填写,由考评小组评定打分,每月评选出2 台抽油机、2 台油水泵为“红旗设备”,同时评选出2 名“设备操作能手”,并分别给予奖励,并在年终推荐到厂级红旗设备评选行列,通过此项工作的开展大大的提高了基础工作的管理水平。
4 挖掘控制成本的“关键点”,实现降本增效的目标
作业区按照油公司提出的“稳、增、减、改“四字方针及资产管理中心提出的“五个强化”、“两省一增”的设备管理目标和采油厂开展的查找管理工作的重点、难点、热点等问题的活动部署,该区在面对严峻的生产经营形势,作业区领导班子经过认真研究,确定2017 年的工作思路,把“修旧利废”、“节能挖潜”作为提高生产效益的有利途径,在全作业区形成“人人献良策、个个创效益”的良好氛围,充分调动广大员工的主动性,提出节能挖潜、降本增效的好措施、好办法。
4.1 立足自身潜力发挥,实现4 项外修工作内部解决
(1)针对油水泵大修出厂修理费用高、影响时率等现象,作业区克服困难,综合队泵修班自行完成油水泵大、小修24台,累计创效27.1 万元,杜绝了机泵大修成本的发生。
(2)针对作业区调参频繁,电机调整和老化严重,为减少电机发生大修费用,泵修班与中心站集中技术优势,先后更换电机轴承37 台次,共计节约成本6.64 万元,并保证了日常生产需求。
(3)针对油井出砂严重,外输液量含砂较高,机泵密封漏失严重,作业区自行完成更换油水泵机械密封12 台次,节约修理费用8.5 万元。同时,机泵故障得到及时处理,确保作业区外输的平稳生产。
(4)针对抽油机设备老化严重,基础配件和安全附件严重缺乏,作业区积极组织机修人员和站上员工,全面开展抽油机保养与自修活动。先后完成抽油机修保333 台次,更换刹车片、更换中轴操作平台30 井次,修复护栏、游梁踏板18 井次,减速箱堵漏9 井次,累计节约费用13.67 万元。
4.2 强化修旧利废工作,把主题活动贯穿于降低生产成本、提高设备能效的全过程管理
在节气方面,加大自产气的回收力度;完善套管气回收改造工艺流程;安装节能、高效火嘴;实现曙三、四区与古潜山气管线联网,减少辽化外购气量,降低生产成本,效果较为明显,受到厂里的好评;在节电方面,4-1#油井属于古潜山油层,油稠,开采难度大,为十二型抽油机生产,井下采用电加热杆加热开采,作业区利用套管掺水加热方式减少作业检泵费用,节省电费8.2 万元。作业区加强用电线路的普查工作,更换节能型变压器4 台,更换高能耗油水泵4 台,更换节能型电机12 台,安装变频器25 台。在生产管理方面,根据油井的液面、产能情况,合理的调整抽油机的工作参数,在曙三区、四区14 口井上优化井口的管、杆、泵数据,降低电机功率,有效提高泵效。在3-2#,利用单井循环加热流程,改造空冷气伴热,合理地利用热能,并安装天然气压缩机1 台,有效的回收天然气,在冬季生产确保曙四区、古潜山区块的正常生产。作业区领导、机关各路工作人员,逐站对各专业工作进行调研活动,找出节能挖潜的新目标、新项目。活动中,作业区检查出大部分站的加热炉火嘴偏烧情况,这样势必会造成炉体受热不均衡,焊口开焊,减少使用寿命,增加维修费用。综合队维修班利用废旧材料对其进行整改,减少维修费用12 万元左右。入秋以来,作业区部分站的配水间及井口阀门进行了更换,作业区对拆下来的废旧阀门进行回收,组织专业人员进行维修。全年新井、老井复产利用旧抽油机15 台次,节省材料费17 万元左右,累计节省修理费用25 万元左右。
5 效果评价
通过一年来的运行和逐步完善,作业区从“抓基础、抓落实、抓监督、抓整改”等方面入手,继续强化基层班站资产设备基础管理体系建设,健全各项设备管理长效机制,扎实营造“以人为本、强化例保”的良好环境,为作业区原油上产做好基础工作,完成各项经营承包指标,为资产管理工作不断开创新局面。
(1)加强设备过程管控,注重节点操作,扎实做好设备经济运行参数,基础管理水平得到提升。
2019 年度作业区被采油厂评选为“设备管理先进单位”。其中有3 名岗位员工,被评为“设备优秀操作能手”。
(2)加强技术创新,加快成果转化,积极发挥员工技术优势,推动设备管理得到进一步提高。其中:有《加热炉智能报警液位计的研制与应用》、《安装加药泵加药降回压,解决输油难题》等课题应用在采油各生产中,效果良好,并得到了采油厂的好评。
(3)夯实修旧利废管理的根基,挖掘控制成本的“关键点”实现降本增效的目标。2019 年度累计完成节能挖潜、修旧利废工作指标145.2 万元。
通过开展这项活动,以“为适应采油厂各项工作的精益管理模式,紧扣设备操作、维护保养基础工作,提升管理水平”为主题,认真落实、扎实推进设备的精益化管理。实现以“提升设备标准化操作管理、设备基础管理水平”为模式,推进设备安全运行向精益标准化操作转变,找准了设备精益管理的“四个点”,确保了设备平稳运行,保障了原油生产生产,取得了可喜的成绩。