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回坡底煤矿10-113综采工作面过断层注浆技术应用研究

2020-06-28

煤矿现代化 2020年4期
关键词:断层顶板围岩

秦 潞

(霍州煤电集团汾河焦煤股份有限公司回破底矿,山西 洪洞 041600)

1 工程概况

山西焦煤霍州煤电集团回坡底煤矿10-113综采工作面,位于磊上村以北,东沟前河村庄西南,地表无小煤窑、塔架线路等构筑物,区域地形最高点(+916m)位于前河村庄南部420m处(井下对应10-1131巷运输联巷),最低点(+817m)位于柴家垣村庄东南部650m处(井下对应10-1131巷700m处)。根据10-1131、10-1132巷掘进时所遇的地质情况,可以断定10-113综采工作面在回采时,会揭露断层9条,陷落柱1条,其中F120断层会对回采造成较大的影响,该断层为贯穿工作面的正断层,位置在7#点前6m,倾向为131°,倾角为57°,断距为3.1m。工作面采用综合机械化一次采全高全部垮落采煤法,最大采高为6.3m。

2 断层围岩破坏分析

2.1 工作面围岩的相似模拟

根据从现场取样试验与相关地质资料,来对本次试验中岩层进行相似材料的选择及配比,试验采用平面应变模型,模型尺寸设计为:长为4300mm,宽为180mm,高为2700mm,主要材料选择沙子,同时添加石灰、石膏与缓凝剂来达到与原岩相同物理参数的相似材料。在进行试验前,需进行多次试验,来验证所配比的相似材料与原岩层的力学特性相似,以求达到最佳的配比。根据实际试验场合及仪器尺寸,对各层材料选择相应的厚度,并计算整个模拟材料的体积,并着手开始安装试验。

2.2 相似模拟结果分析

在整个模型完全干燥硬化后,开始对仪器设备进行调试并开始试验,具体试验结果如图1所示:

图1 相似模拟结果图

如图(a)所示,在模型稳定之后,在其一端留10cm的煤柱并在工作面处安装一个支架,,此时距断层72m,工作面整体稳定;如图(b)所示,在距离断层48m时,受上层裂缝影响下,顶板发生垮落,并且裂缝在逐渐扩大;如图(c)所示,此时工作面距断层48m,顶板垮落17.4m,增加了13m,此时相当于2.1个采高,而工作面顶板的垮落速度依旧在增大;如图(d)所示,此时工作面回采至距断层9.6m处,顶板垮落在此处达到最大值,达到34.1m,相当与5.18个采高,并且顶板垮落不在增加;如图(e)所示,此时回采工作面达到断层处,此时由于采空区内矸石与支架的支撑作用,不在发生冒顶现象,上层围岩随着裂缝发生轻微滑动,而上层岩层形成“砌体梁结构”,所以依旧保持维持稳定;如图(f)所示,此时工作面已经过断层12m,此时破裂区由于没有支架的支撑作用,整体沿着裂缝开始下沉。

通过相似模拟实验结果分析,由于工作面向断层回采期间,受断层的影响,顶板会发生垮落现象,而可能导致液压支架的工作阻力升高,造成压架的事故发生;同时伴随着煤壁会大概率出现片帮的现象,会对正常回采工作造成影响,需要及时对工作面围岩进行加固控制,以确保可以安全完成回采工作。

3 注浆技术应用及效果

3.1 顶板控制措施[2-3]

通过相关文献与对现场实际调查取样,并基于相关理论与经验计算,决定对工作面岩层进行注浆作业,以达到对其加固的目的。根据相似模拟实验的结果分析,工作面向断层推进至距断层48m时,液压支架开始受到断层的影响,工作阻力开始增大,且在距断层10处,顶板发生最大垮落度,达到整个采高的5.1倍,此时支架压力会迅速增大,而工作面通过断层后,压力迅速减小到比较低的范围,因此断层对工作面顶板的主要影响范围在48m处,而根据理论计算与试验验证,决定在工作面距断层前20m处实施超前注浆加固,直到断层过断层后15m位置。

3.2 注浆参数确定

对于现场的围岩破坏研究和理论分析,经矿方决定10-113综采工作面在遇断层期间,围岩受断层影响较大,为防止回采期间发生冒顶或者煤壁发生片帮的现象,需进行超前注浆,同时在现场发现,在断层附近,会出现少了冒水现象,因此注浆材料选取水泥混合水玻璃,来对工作面围岩进行超前注浆。

1)注浆孔确定。为了是加固效果更好,以防止断层附近破碎区的因回采影响而继续发展,根据回采工作面围岩裂顶板的破裂情况,经理论计算后,同时考虑围岩加固效果与经济效益,最高注浆孔深度选择为6m;选择布置两排注浆孔,第一排距巷道底板2m处,第二排布置在距顶板1m处,每隔4m布置一个注浆孔,注浆孔布置如图2所示,封孔时,根据注浆孔的实际情况,封孔器应该距注浆孔口1500mm;。

图2 注浆钻孔布置

2)单孔注浆量确定。单孔注浆量时决定注浆效果的主要因素之一,同时注浆的压力、时间也会对注浆的实际效果造成影响。经过现场观察与理论计算,为达到最优效果,既能最大程度上加固巷道围岩,又能省工省料,决定单孔的注浆量为350kg为最佳,注浆时可以根据实际情况随时调整。

3.3 注浆加固施工工艺[5]

图3 注浆加固工艺与设备

3.4 注浆工艺流程

1)首先对注浆材料进行准备,本次注浆根据现场实地请考虑,决定采用水泥混合水玻璃的混合注浆,同时准备所需的压力泵、注浆管等注浆所需基本设备。

2)将所准备设备与注浆管,注浆泵相连,监测连接设备是否有漏液的现象,压力是否满足工作需求。

3)开始注浆,注浆使用的玛丽散树脂与催化剂,分别使用两根吸料管与注射泵相连,在工作时,这两种注浆料会通过注射泵的作用下,进入到高压胶管;高压胶管一端连接注射枪,两种喷浆了混合后,通过注浆管注入到注浆孔内,并在注浆泵的高压作用下,渗透到岩层内的缝隙中,从而达到对围岩层加固的作用。根据实地情况,可以灵活调整注浆情况。

4)停止注浆。在注浆达到预计要求或注浆量的扩散半径达到预计位置后,即可停止注浆,并对注浆孔进行封孔。

5)换孔注浆,重复2~4的相关施工步骤。

6)清洗管路,在注浆完成后,需及时进行清洗管路,防止管内注浆孔凝固,注浆泵与管路堵塞。

7)注浆结束,对注浆工作面进行维护与观测记录,有任何问题及时汇报。

3.5 围岩控制效果

为分析断层对大采高工作面的影响并验证在此处应用围岩控制效果,对断层影响区域范围内注浆后,对顶板变形量进行为期两周的监测,监测点主要布置在距断层5m的1号断面,距断层10m的2号断面,通过对断面变形量来分析工作面遇断层期间的矿压显现特征。

图4 注浆后顶板变形量变化

有检测站的实际检测的图可知,在对巷道围岩进行注浆之后,随着回采的的推进,工作面围岩依旧保持稳定状态。1号断面顶板最大变形量19.5cm,之后逐渐趋于稳定;2号断面顶板变形量在5-5前,变形显著,之后逐渐趋于稳定,最大变形量在18cm。由现场观察记录得,在回采工作面过断层时,并未发生冒顶现象,液压支架工作正常,没有发生压架现象,说明工作面围岩控制效果良好,工作面顺利通过断层。

4 结语

为了探究注浆对工作面过断层的应用效果,本文以回坡底煤矿10-113综采工作面过断层为研究对象,通过相似模拟实验,得到断层对回采工作的影响范围,经过理论计算与基于实际情况考虑,决定对工作面围岩进行注浆作业,以确保回采作业可以安全进行;在按照安全规程完成注浆之后,并对注浆效果进行现场检测,通过对注浆后的顶板变形量观察,可以确定注浆对工作面安全通过断层具有良好应用效果。

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