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海上油田产出液中聚合物微球含量检测

2020-06-07曾浩见

石油化工应用 2020年5期
关键词:凯氏定氮含氮硫酸钾

李 凡,曾浩见,刘 磊

(1.中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东深圳 518067;2.中海油田服务股份有限公司,天津 300459)

聚合物微球作为深部调驱化学剂,在海上油田应用较为广泛。利用聚合物微球的大小与形态、膨胀性、稳定性以及可移动性等相关特性,能够有效的利用地层孔喉,封堵渗水通道,调整水驱剖面,扩大水波及体积,从而有效的提高油田采收率,达到稳产增产的目的。由于砂体具有非均质性,油井含水不均衡,存在注水优势通道。砂体为水平井开发,吸水剖面及产出剖面不均衡,水平井见水后卡堵水措施工艺实施难度较大。通过对生产井进行聚合物微球调驱,控制水窜,进一步扩大平面上注入水波及体积,达到降水增油的目的。随着微球的段塞注入底层,为了解注入效果,检测产出液中聚合物微球含量至关重要。淀粉-碘化镉比色法该方法测定范围小,标准曲线的制作要求极高,而且产出液中聚合物的相对分子质量和水解度发生了变化,测定误差大,已无法适应油田生产的需要[1,2]。

海上M 油田近年来采用注水的方式进行能量补充,受效井含水差异性大,采用微球的深部调驱方式达到稳产增产的目的,筛选合适的微球检测分析方法至关重要。本文结合微球在海上油田的应用情况,采用凯氏定氮仪测定产出液中微球的含量。前期对产出液进行萃取、分离等操作,从而获得含微球的水样,在硫酸铜与硫酸钾的催化作用下,利用浓硫酸与水样中的氨基进行硝化反应后,进行酸碱滴定测定水体中的含氮量,从而反推水中微球的含量。

1 实验材料

1.1 仪器

Kjeltec 8400 凯氏定氮仪,福斯分析仪器公司;TDZ4A-WS 低速自动平衡离心机,湖南湘仪离心机仪器有限公司;BSA124S 赛多利斯电子天平,河南兄弟仪器设备有限公司。

1.2 试剂

盐酸、硫酸,化学纯,武汉市中天化工有限公司;碳酸钠、氢氧化钠,分析纯,天津福晨化学试剂厂;甲基红、溴甲酚绿、乙醇,天津市光复精细化工研究所;加速剂硫酸铜-硫酸钾,青岛青药生物工程有限公司;S-316萃取剂,日本掘场集团。

2 实验方法

2.1 产出液前期处理

将适量产出液静止于60 ℃的水浴中进行预热,同时对相应的溶剂油进行预热1 h,按照产出液与溶剂油1:1 混合,同时在恒温振荡器中振荡30 min 后,采用平衡离心机,转速在3 000 r/min 下进行离心分离,这样除去大量的浮油和乳化油以及固体杂质,从而得到中间水层作为待测水样。

取适量待测水样于分液漏斗中,加入适量盐酸调节pH 值,直至小于2 为止并加入适量NaCl[3]。加入S-316 萃取剂,水样和萃取剂比例为1:2,进行多次萃取后取得萃取后的水样[4]。由于油滴或悬浮物与聚丙烯酰胺溶液属于两相,产出液中聚合物微球的量不会因为上述处理而改变。

2.2 硝化

2.2.1 硝化原理 聚合物微球中含有酰胺基团,利用硝化反应,水样中的聚合物微球与浓硫酸共热条件下,将酰胺基团转化为铵根离子。同时会向水样中加入硫酸钾-硫酸铜作为催化剂,以此来提高中间产物的沸点[5],其对应的反应离子方程式是:

2.2.2 硝化步骤 使用事先清洗并润洗的15 mL 移液管准确移取处理后的水样15 mL 于凯氏定氮仪试管底部中,不能将水样黏附到试管内壁上,将平行三组,并将其放置于定氮试管架中,其中前4 个水样为空白水样,向整批待测试管中加入2 片加速剂硫酸铜-硫酸钾催化剂药片,并向待硝化试管中依次加入15 mL 浓硫酸。设置升温程序:开启硝化炉电源,设置为梯度升温,加热至200 ℃,维持30 min,再加热至420 ℃,维持1 h,冷却至室温,待测。

2.3 水样(硝化后)含氮量测定

2.3.1 0.1 mol/L 盐酸标准溶液的标定 定氮仪中的滴定液(盐酸)需要配制,对盐酸的标定必不可少,取在105 ℃干燥至恒重的基准无水碳酸钠若干,配制成基本溶液,加甲基红-溴甲酚绿混合指示剂平行测定3次,记下所消耗的标准溶液的体积,实测盐酸浓度为0.089 2 mol/L。

2.3.2 滴定常数确定 对仪器进行排空清洗并进行颜色校准处理后,取优级纯的硫酸铵固体颗粒,在105 ℃条件下恒温干燥2 h,冷却后准确称取0.102 2 g 置于定氮仪试管中,通过过量的NaOH 溶液进行反应,生成的氨气在蒸汽发生器的正压推动下,冷凝成氨水进入滴定杯,与硼酸反应,再用盐酸进行滴定,测得所用盐酸的含量为17.32 mL,计算得盐酸浓度为0.089 4 mol/L。数值与标定盐酸浓度数值相近,相对误差小于5 %,因此设置当量浓度常数为0.089 4。

2.3.3 样品的测试 在凯氏定氮仪显示屏上建立批次,输入需要分析的样品信息(包括清洗程序和空白测定),设置其分析程序为AN300,设置结果表示单位为mgN,其余保持默认即可,其中聚合物微球中有效氮含量为10 %,测试结果(见表1)。

由表1 可知,地层水中本例含氮量很少,不影响产出液微球含量的测定;对不同取样时期的产出液进行微球测定,平行实验稳定,数据精确度高,相对误差小,数据真实可靠;采用凯氏定氮仪对聚合物微球进行测量,测得其含氮量,根据其有效含氮量折算成微球含量(见图1)。

从图1 可以看出,在聚合物微球注入过程中,通过实时监测受益井产出液微球含量,整体上呈现出先上升后下降的趋势,不仅从定性上说明了聚合物微球产出的真实性,而且说明了注微球到地层后的水化情况以及有效封堵。

表1 油田产出液含氮量测试结果Tab.1 Test results of nitrogen content in oilfield production liquid

图1 产出液微球含量随时间变化图Fig.1 The variation of microsphere content in the produced liquid with time

3 结论

(1)无论用什么样的方法测定产出液微球含量时,对水样的预处理至关重要,采用溶剂油溶解,S-316 萃取剂萃取,离心预处理方式,能够有效的处理产出液。

(2)采用凯氏定氮仪测定产出液中微球含量,测得水样含氮量,精确度高,相对误差低,数值真实有效,操作简便,可重复性好的特点,为海上油田现场工作提供了方便可行的措施。

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