核电站大气释放阀调试故障浅析
2020-06-03付兴成
付兴成
(三门核电有限公司,浙江 三门 317112)
0 引言
在先进的三代机组中,大气释放阀执行蒸汽发生器隔离和蒸汽发生器排放隔离的安全功能。当凝汽器、循环水泵或凝汽器蒸汽排放功能不可用时,通过大气释放阀排放来冷却电站。
三门核电站使用的大气释放阀是口径12in 的调节阀,仪控相关的附件包括定位器、气动阀放大器、1E 级电磁阀和限位开关。该阀门的失效位置是关闭位置,正常机组运行时阀门处于关闭状态,1E 级电磁阀处于常带电模式。该阀门阀芯设计较为特殊,带有先导阀,其中主阀行程6in,先导阀行程0.5in。该阀门的调试工作主要关注阀门的调节性能,同时保证阀门在运行工况下具备开启的功能[1]。
1 大气释放阀调试故障处理
该阀门的冷态调试包括机械检查、校线检查、仪控附件校验、诊断测试。其中,该阀门带有手轮且手轮机构较为特殊,操作时要严格按照操作手册执行,同时该阀门带有上下气缸平衡阀,手动操作时需要开启该平衡阀,操作完成后需要关闭该平衡阀。
1.1 冷态调试故障处理
该阀门的冷态调试项目如下:
1)机械检查:手动操作该阀门确认阀门手动操作正常,动作过程中没有明显的卡涩。检查各机械连接部件连接完好,没有明显松动或部件缺失。
表1 定位器线性度检查Table 1 Locator linearity check
2)校线检查:依据电气接线图纸对阀门的信号反馈接线进行查线,本阀门带有1E 级电磁阀,在进行校线检查时尤其要关注电磁阀接线的正负极问题,如果接线错误会导致电磁阀损坏。
3)仪控附件校验:主要包括定位器控制性能检查和限位开关调整。
4)诊断试验:通过采集阀门的供气压力、定位器压力、执行机构内部压力、阀门行程和阀杆推力来判断阀门的整体性能,如落座力、摩擦力和调节性能等。
在进行定位器线性度检查时,发现该阀门较大开度时的控制性能较差,定位器反馈的阀位和实际阀位偏差较大,以阀门V233A 为例,详细数据见表1。
通过表1 可以看出,阀门的实际阀位和定位器反馈阀位最大偏差10%,这已超出了阀门控制性能的验收标准。
该阀门使用的定位器是Fisher DVC6010 定位器,该系列数字式阀门控制器是基于微处理器的电气转换仪表,除了把电流信号转换成气压输出这一标准功能外,还可以通过HART 通讯协议获取控制阀的基本信息[2]。通过使用HART 手操器对定位器进行自动校验,在发现该定位器控制性能差后,通过定位器稳定/优化菜单对定位器进行了优化,以增加阀门的响应,同时尝试调整定位器反馈杆连接位置,通过多次调整,调整后重新进行定位器自动校验,但该问题仍无法解决。后通过仔细研究Fisher DVC6010 定位器说明书,发现该型号定位器适用于行程0in ~4in 的阀门,但是大气释放阀行程是6.5in,经再次与定位器厂家进行核实,确认是定位器选型错误。通过更换正确型号的定位器后,该阀门控制性能满足验收标准。
图1 大气释放阀气路控制图Fig.1 Atmosphere release valve gas route control chart
1.2 热态调试故障处理
核电站进行热态功能试验时需要验证大气释放阀的排放能力,因此需要操作大气释放阀全开,但是阀门在收到全开指令后无法全开,阀门阀位在65%左右的阀位上下波动,该阀门带有过滤减压阀、定位器、气动放大器和电磁阀,气路控制并不复杂,气路控制图如图1 所示。
从气源控制图上可以看出,过滤减压阀失效、定位器失效、气动放大器失效、电磁阀失效、执行机构泄漏或阀门本体故障都有可能导致阀门无法全开。为了确定根本原因,将阀门从系统中隔离处理,对阀门进行单体操作时发现,阀门在收到全开指令后可以完全打开,通过这个检查可以确定电磁阀和放大器功能正常,下面通过使用诊断试验逐一对导致阀门热态故障的原因进行排查。
1.2.1 热态诊断试验排查
通过使用诊断设备,在阀门上安装气压传感器测量执行机构压力,在定位器输出口安装气压传感器测量定位器输出压力,同时使用行程传感器监测阀门的行程,在热态情况下操作阀门全开,得到的诊断曲线如图2 所示。
图2 中阀门仍然无法全开,阀位在65%左右开度近40s。执行机构气压维持在50Psi 附近,没有饱和趋势,也没有明显上升趋势。定位器输出仅提供了2s 左右的饱和气压,然后降至50Psi 附近,并在该区域波动。
1.2.2 执行机构泄漏排查
通过热态功能测试,可以看出执行机构压力未能达到饱和压力,通过调整过滤减压阀的设定值到100psi,使用诊断设备监测执行机构的压力,全开操作阀门时,发现执行机构的内部压力可以达到100psi。根据这个试验可以看出执行机构不存在泄漏,需要排查其他的方面。
图2 热态诊断试验曲线图Fig.2 Thermal diagnostic test graph
1.2.3 阀门本体排查
阀门本体带有先导阀,如果先导阀工作异常,也可能导致阀门无法全开。基于这个考虑,需要验证阀门本体是否存在问题。通过更改气源管路,直接使用过滤减压阀输出压力作为气动放大器信号压力,将阀门改造为开关阀,通过操作电磁阀实现阀门的开关。
在带压情况下再次操作阀门,阀门可以正常打开,通过此次试验可以排除阀门本体、气动放大器和电磁阀的问题。
1.2.4 定位器问题排查
在完成热态诊断试验排查、阀门本体和执行机构排查后,基本可以判断定位器是导致阀门无法全开的根本原因。定位器在收到全开指令后,仅在前几秒输出了饱和气压,之后一直维持在50psi,导致阀门无法全开。
智能定位器具有精度高故障率低,检修方便的特点。主要组成是数据采集电路、电气转换器、气动功率转换、气动功率放大器、行程传感器几部分。来自4mA ~20mA电流控制信号,经过滤波、限压、差动放大器处理后,送入微处理器,作为采样输入信号。经过软件处理输出控制指令,定位器的CPU 处理器,产生不同的脉冲电流信号,经过功率放大电路,生成驱动电流,驱动线圈工作,电磁线圈推动电气转换器的部分挡板,产生微小位移。根据背压原理,喷嘴挡板产生微小位移通过喷嘴驱动放大器工作,产生响应的气体信号输出。该信号输出给调节阀,推动阀杆产生相应的位移,使调节阀工作。阀杆运行轨迹通过机械反馈连杆带动高灵敏阀位传感器旋转。该传感器输出电压变化量,经压差运动放大回路处理后,输入微处理器进行采样,经处理得到对应的阀位变量。阀位设定值与阀位变量经软件计算、比较,得到差值。根据差值的大小,实时修正阀杆的位移,完成气动阀的控制过程[3]。定位器在控制过程中容易受到高温的影响,导致控制异常。
在机组正常运行时,大气释放阀周围的温度很高,使用点温枪测量了定位器安装区域的问题,局部温度高达170℃,经查阅定位器手册,该定位器最高可以承受85℃,因此判断高温是导致定位器工作异常的原因。
为了降低高温对定位器的影响,更换了新的定位器,同时使用厂用压空系统给定位器进行降温。在降温后使用点温枪测量了定位器周边温度,温度在50℃左右,该温度满足定位器的工作范围。再次带压操作阀门,阀门仍然无法全开。通过这个试验可以看出,温度不是导致定位器异常的主要原因。
结合整个问题的排查过程再次梳理了阀门不能全开的异常现象,大气释放阀全开过程中整个管线存在一定的振动,智能定位器内部的电气转换器喷嘴可能在振动的影响下工作异常。基于此原因分析,在获得许可后,将定位器从阀门支架上拆下,使用软管替代原有的不锈钢气源管线。再次操作阀门全开,阀门动作正常,至此大气释放阀不能全开的故障原因也确定了。
大气释放阀热态操作时,共振引起定位器内部电气转换器工作异常导致阀门无法全开,在确定原因后制作了临时的聚四氟乙烯垫片,加装在定位器、安装板及支架上,以求改变共振频率,再次进行试验,阀门动作正常。
热态调试时阀门无法全开,定位器是导致该缺陷的重要因素,在后续选择定位器时要结合实际工况进行匹配,以便定位器更好的工作。
2 结语
气动阀故障在调试和运行过程中较为频繁,如果能及时查明故障原因并消除故障,可以使系统更快投入运行,极大地节约成本。本文结合大气释放阀调试过程中的缺陷该如何进行分析判断,对后续问题给出相对应的故障判断思路和解决方法,希望对国内在建的其他三代核电机组有参考意义。