家用医疗雾化产品辐射发射整改案例
2020-05-28冯云王月英通信作者吴少帅李挥
冯云,王月英(通信作者),吴少帅,李挥
1 河北华烨冀科信息技术有限责任公司 (河北石家庄 050081);2 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 (河北石家庄 050061)
医用电气设备的功能性是设计人员较为重视的指标,但是电磁兼容(electromagnetic compatibility,EMC)设计问题易被忽视,且较多的企业没有系统性地进行产品的EMC设计,致使无法从根本上全面地提高产品的EMC质量水平。辐射发射测试项目为EMC检测中最为重要也是较难通过的测试项目,是测试医用电气设备在正常工作时通过空间辐射频率在30 MHz至1 GHz的电磁波是否满足标准要求。本研究针对某家用医疗雾化产品未通过辐射发射项目进行定位分析,制定切实可行的优化方案,明确了干扰源,并采取发射路径处理和干扰源处理两种整改方案;通过设计整改方案,从产品的设计阶段解决EMC的问题,且将EMC设计贯穿于产品开发的全过程,提高医用电气设备EMC通过率。
1 产品测试背景
某家用医疗雾化产品在进行国内注册检验EMC测试中,辐射发射项目按GB4824-2013分类为B类[1-3]的测试结果严重超标,见图1。
图1 未通过测试结果
2 产品工作原理
该产品由电源适配器和主机组成,适配器内置AC/DC转换电路,输出直流5 V为主机供电并分为两路,一路将5 V转3.3 V为单片机系统供电,另一路将5 V转换为12 V为雾化模块提供驱动电压。MCU控制开关机和雾化功能的开启或关闭,该产品系统组成见图2。
图2 产品系统组成
3 原因分析
解决EMC问题产生的3个要素,即发射源、发射路径、敏感装置[4]。辐射发射测试暗室内测试天线为敏感装置,且已经固定无法改变,要解决超标问题就要找到发射源和发射路径,分析频谱超标频段特性。此超标频段集中在90~200 MHz,且属于包络超标,频段较高通常说明共模发射干扰占主要因素,连续的包络波形通常由模拟干扰源产生。分析设备的原理框图可知,设备使用了DC/DC电源转换模块和AC/DC电源适配器,且设备适配器输出线长1.5 m。根据波长频率计算公式,1.5 m等效200 MHz以上干扰信号的有效发射天线,由于1/4波长即可达到发射的最大强度,所以对于1.5 m的线缆,50 MHz以上的干扰信号均可以借助其发射到空间,因此,引起本设备超标的主要发射源可能为DC/DC电源转换模块或AC/DC电源适配,发射路径应为适配器输出线缆。
4 验证过程
明确干扰源来源,需验证干扰来自AC/DC电源适配器或是来自DC/DC电源转换模块。首先在适配器输出线近适配器端加磁环测试,测试结果见图3,整体下降但未能通过;然后在适配器输出线上近主机端加磁环测试,测试结果见图4,超标频率整体下降可通过;在近干扰源头增加铁氧体磁环,降低干扰传输路径长度,通过吸收的方式降低干扰源向空间发射的能量强度,根据图3和图4对比可知在图4整体频段下降明显,可确认干扰源为主机内部的DC/DC转换器。
图3 适配器输出线近适配器端加磁环测试结果
由于电路中有多个电压转换芯片,使用频谱仪扫描定位发现其中一个DC/DC升压芯片附近产生的干扰与超标频段基本相对应。该芯片为采用开关工作方式,芯片内部有高速1.2 MHz开关电路,查看该芯片的PCB布局,发现芯片PCB未按照芯片手册中要求布线,见图5~6。图6中实际地回路走线过长、有穿孔,且环路面积过大,差模干扰转换的共模干扰电流过大,通过适配器输出线发射出去[5-7]。
图4 适配器输出线上近主机端加磁环测试结果
图5 芯片手册建议布局
图6 电路板实际布局
5 整改措施
由共模辐射等效公式 E=4π×10-7(fLI)sinθ/r可知,发射的强度取决发射源的共模电流强度、等效天线的长度、发射源工作频率及发射源距场强测量点的距离。由于天线位置固定,DC/DC转换芯片工作频率固定,可从降低等效天线长度、降低共模电流强度等方面进行整改[8-10]。
方案1:发射路径处理,最简单直接的整改方法不需要更改适配器和主机,选择适配器输出线近主机端带磁环的适配器,或在适配器输出线近主机端线上缠绕磁环两圈,测试结果见图4。
方案2:干扰源处理,更改PCB板,优化升压芯片的地回路(通过优化差模环路的方式,降低共模电流强度);基于结构尺寸限制2层PCB板的布线、地回路已经达到最好,将PCB板更改为4层板,开关芯片地回流路径依据芯片手册布局;地回路大大减小,测试结果见图7,测试结果通过且余量较大。
图7 方案2整改测试结果
上述两种方案都可以解决辐射发射超标的问题,但各有利弊,方案1整改效率高,但成本增加较大,方案2成本增加较小,但需要投入时间重新设计。
6 小结
通过对某家用医疗雾化产品进行辐射发射项目测试,分析并验证问题的产生,定位发射路径和干扰源,综合产品成本和更改时间成本,提出两种解决方案。但两种方案各有优劣,因此,建议厂家只有从产品的设计初期引入EMC设计思想,且EMC设计应该贯穿于产品开发的全过程,才能避免整改成本,节约整改时间,确保产品通过EMC测试。