APP下载

汽油选择性加氢与汽油吸附脱硫两种技术的工业应用对比

2020-05-20杨孟虎

四川化工 2020年2期
关键词:辛烷值硫含量烯烃

崔 苗 崔 欣 杨孟虎

(中国石化洛阳分公司,河南洛阳,471012)

国内外常见的催化汽油脱硫技术有加氢脱硫技术和吸附脱硫技术等。法国Axens公司的Prime-G+汽油加氢是典型的加氢脱硫技术。本文介绍的加氢脱硫装置是LYPCC为哈萨克斯坦某炼厂设计的催化汽油选择性加氢脱硫装置(以下简称Prime-G),规模为1.28Mt/a。

SZorb技术是美国康菲公司在前期气相脱硫技术基础上,研究开发的一种催化汽油工艺技术,也是第一种投入工业应用的吸附脱硫技术。本文介绍的汽油吸附脱硫装置是中石化洛阳分公司1.50Mt/a催化汽油吸附脱硫装置(以下简称S Zorb)。

1 装置工艺介绍

1.1 Prime-G装置

Prime-G装置以催化汽油为原料,来自重整装置氢纯度为88.07%(V)的氢气作为补充氢。装置主要产品为硫含量低于20mg/kg的轻汽油,硫含量低于10mg/kg的中、重汽油,副产少量酸性气。设计操作弹性为50%-110%。物料平衡详见表1。

1.2 S Zorb装置

洛阳分公司S Zorb装置进料为催化汽油,补充氢为高纯氢,产品按照国Ⅵ汽油标准进行生产。装置设计操作弹性为60%-110%。工艺过程主要由三部分组成,即脱硫反应部分、吸附剂再生部分和还原及产品稳定部分,三部分进行连续操作运行。物料平衡详见表2。

表1 Prime-G装置物料平衡表

注:数据来源为2018年6月份月平均值。

图1 Prime-G装置原则流程图

1.3 小结

(1)Prime-G设计液收为99.7%,实际液收为99.4%;S Zorb设计液收为99.1%,实际液收为98%。两装置从液收对比来看,Prime-G+高了1.4%。

(2)Prime-G将催化汽油切割为轻汽油(LCN)、中汽油(MCN)和重汽油(HCN)三种产品,仅对硫含量高的MCN和HCN进行加氢脱硫处理,这样能满足后续下游醚化、石脑油分离及加氢等不同装置的进料要求。汽油加氢脱硫部分工艺采用加热炉在反应器后的设计思路,主要是考虑汽油烯烃含量高,原料首先进行加氢脱硫并烯烃饱和,然后再进入加热炉,最大限度减少汽油中的烯烃在炉管结焦,保证液收。

表2 S Zorb装置物料平衡

注:数据来源2017年全年平均值

图2 S Zorb装置原则流程图

(3)S Zorb装置内塔、炉子等静设备相对少,具有流程短,能耗低的优点,但流化床、闭锁料斗等特殊设备增加了操作的复杂性。另外为确保反应器的流化态操作,原料汽油在进反应器时必须完全气化,因此入口换热器容易结焦,影响收率。另外S Zorb装置需要调整汽油蒸气压满足汽油池需要,夏季工况下汽油损失多,也影响了收率。

2 原料和产品质量对比

2.1 原料对比

两套装置进料均为催化汽油,数据选取Prime-G装置2018年6月份月化验分析平均值和S Zorb装置2017年全年化验分析平均值,具体见表3。

表3 两套装置原料对比

2.2 产品对比

两套装置产品汽油均按照硫含量小于10 mg/kg控制,数据选取Prime-G装置2018年6月份月化验分析平均值和S Zorb装置2017年全年化验分析平均值,具体见表4。

表4 两套装置产品对比

2.3 小结

(1)Prime-G+进料硫含量548mg/kg,烯烃含量35.09%。产品轻重汽油混合后硫含量6 mg/kg,脱硫率为98.9%,烯烃含量30.9%,RON辛烷值能达到94.1;产品中汽油硫含量3 mg/kg,脱硫率为99.5%,烯烃含量14.7%,RON辛烷值为79.8。按照质量比将轻、中、重三股产品混合后采样分析,混合产品辛烷值RON为91.5,MON为80.5,烯烃含量27.98%。原料与产品对比RON损失1.9,MON损失1.5,烯烃损失7.11%(V/V)。

(2)S Zorb进料硫含量347mg/kg、烯烃含量27.75%;产品硫含量6.76mg/kg、烯烃含量24.16%,平均脱硫率为98.15%,原料与产品对比烯烃降低3.59%(V/V), RON辛烷值损失0.95。

(3)两套装置对比,脱硫能力均能满足要求。S Zorb比Prime-G的烯烃损失和辛烷值损失都少。

3 能耗对比

按照夏季工况进行能耗对比。

表5 Prime-G与S Zorb能耗对比表

从表5可以看出,Prime-G设计能耗为16 kgeo/t,在65%负荷下,燃料气单耗较高,能耗为19.47 kgeo/t。S Zorb装置设计能耗为7.54 kgeo/t,在90%负荷下,实际能耗为5.39 kgeo/t。能耗方面S Zorb明显优于Prime-G,运行能耗S Zorb比Prime-G节约14.08kgeo/t。

4 结论

(1)通过产品质量,可以看出两套装置均能满足硫含量小于10mg/kg的工艺要求。通过收率可以看出S Zorb的液收相对低,辛烷值损失小;Prime-G的液收高,辛烷值损失大,轻、中石脑油可以通过醚化、重整装置来提高全厂汽油辛烷值。

(2)Prime-G产品与原料对比RON损失1.9,MON损失1.5,烯烃损失7.11%(V/V),S Zorb产品与原料对比RON辛烷值损失0.95,烯烃降低3.59%(V/V),S Zorb装置比Prime-G装置辛烷值损失低。

(3)通过能耗可以看出,Prime-G设计能耗为16 kgeo/t,S Zorb装置设计能耗为7.54 kgeo/t;实际运行中,S Zorb能耗明显低于Prime-G。但是S Zorb装置每年产生的废吸附剂增加了运行成本,需要集中处理。

猜你喜欢

辛烷值硫含量烯烃
干熄焦烟气脱硫装置降低硫含量排放的工艺措施
高频红外吸收光谱法测定硅碳球中硫含量
催化裂化汽油重馏分中烯烃结构及其加氢性能对重汽油馏分辛烷值的影响
质量比改变压缩比的辛烷值测定机
新一代烯烃催化裂解技术实现工业转化
PNNL开发车载分离技术将乙醇从汽油中分离出来使辛烷值随需变化
甲醇制烯烃分离流程现状及发展
车用汽油辛烷值测定准确度相关影响因素探究
莱钢3#750m3高炉降低生铁硫含量实践
硅钢超低硫工艺优化及控制实践