350MW超临界直流锅炉深度调峰实验研究分析
2020-05-12王国龙
王国龙
(甘肃电投武威热电有限责任公司,甘肃 武威 733000)
深度调峰机组负荷降低50%以下成为新形势和新常规,机组运行的安全性在各个系统都面临着新的考验,锅炉炉膛温度下降燃烧受到威胁,给水流量降低水动力工况受到考验,负荷低给水流量调整难度大易导致保护动作;超临界直流炉,负荷降低面临着干、湿态转换的风险;低负荷情况下,环保压力巨大,SCR保证高效运行备受考验。机组为350MW超临界直流锅炉采用东方电气集团东方锅炉股份有限公司生产的DG1151.1/25.4-Ⅱ4锅炉,超临界、变参数、变工况运行的直流炉、单炉膛,一次中间再热,采用双进双出钢球磨正压直吹式制粉系统,前后墙对冲燃烧。为保证实验的顺利进行,影响锅炉安全运行各系统制定关键的措施。为确保试验结果和分析的准确性,试验在50%~34.2%BRL负荷区间进行,根据调度规则1、2、2.5MW/mim三个不同速率进行变工况试验,各项数据选取不同负荷速率下相同负荷停留30min的平均值,作为试验采集数据。
1 关键系统措施
1.1 制粉系统煤质及调整要求
(1)考虑煤质挥发分、发热量对锅炉燃烧稳定性起到决定性作用。深度调峰试验期间,入炉煤Vadf≮27.5%,Qnet,ar≮18.4MJ/kg。煤粉细度设计R90为16.8%~18.6%,试验前煤粉细度在合格范围内。
50%~34.2%阶段为确保燃烧稳定性,要求投入下层燃烧器,120MW负荷时保持A、B磨煤机运行,A层前、后墙燃烧器投入,B层后墙燃烧器投入,B磨煤机双进单出方式运行。
(2)对于双进双出钢球磨煤机,为防止粉管堵塞,磨煤机要求最低通风量及协调数据采集方便,由原来的三个投自动改为任意两个容量风挡板投自动,以满足低负荷CCS投入要求和燃烧控制灵活性,且容量风挡板自动下限开度调整至6%。
(3)在低负荷容量风挡板控制裕度不能满足锅炉燃烧调整的需求时,可以通过降低磨煤机混合风压的方式进行调整,最低不得低于5.0KPa。但需要通过旁路风门保持风粉管道风速在18~21m/s,且分离器出口风粉温度维持60~65℃。
(4)机组负荷开始从175MW降低过程中在未达到140MW时至少退出B1、B4两个煤粉燃烧器;在140~120MW降低时退出B2、B3两个燃烧器;机组负荷升高时在140MW前投入B2、B3两个燃烧器;在达到175MW时,投入B层前墙另外两个燃烧器;投、退燃烧器时注意一次风压的调整,投入时磨内风压降低,退出时磨内风压升高,因此,要投粉管提高一次风压,退出粉管降低对应磨一次风压,以便燃烧和参数稳定。
(5)在负荷降低和退出燃烧器过程中,因炉膛温度降低,有掉焦且火检波动立即在正常模式下投入等离子运行。待燃烧、炉膛压力、就地观察锅炉无掉焦风险后退出等离子运行。
1.2 SCR 系统
本锅炉后竖井为前后烟井结构,后烟井布置1组低过,低过下部布置2组省煤器,前烟井布置3组低温再热器,低过侧(省煤器侧)烟气通流量大,SCR入口温度烟温会大幅度降低,原因为省煤器侧水温低于低再侧,因此,省煤器侧烟温降低且烟气量增加会降低SCR入口烟气温度。基于此原理,SCR侧烟气温度降低采取关回省煤器侧烟气挡板,开大低再侧烟气挡板,提高SCR入口温度,通过采取此种方式,本锅炉在滑参数停炉过程中可以保证在80MW以上负荷SCR稳定运行。省煤器侧烟气挡板关至20%以下时,为防止后竖井积灰导致烟气挡板卡涩,必须每2h快速开启至60%以上再关至原位,锅炉负荷越低,煤粉燃尽率降低,深度调峰及试验期间,严格防止锅炉后竖井及尾部烟道、空预器、电除尘发生二次燃烧事故。
1.3 汽水系统运行
机组负荷在120~175MW,保证锅炉在干态运行,锅炉主、再热蒸汽温度尽最大可能控制在额定值,通过水煤比、过热度、减温水控制主再热蒸汽温度在额定,若因煤质变化导致主、再热蒸汽温度达不到额定时,可以随着机组负荷下降逐渐降低参数,温降速率≯2℃/min。低再侧烟气挡板开大,致使再热汽温调节困难,再热蒸汽温度控制由事故减温水调节,主蒸汽温度由水煤比作为调节手段,低再出口壁温超限时可以关小低再侧烟气挡板,进行灵活调整;机组降负荷时提前对烟气挡板进行控制,省煤器侧烟气挡板关小,低再侧烟气挡板必须开大,两侧综合开度≮90%。机组120MW低负荷运行时,给水流量在350t/h左右,为防止给水流量低保护动作,给水泵最小流量再循环阀定值进行优化设定值在450t/h,再循环调门开始开启;逻辑增加闭锁功能给水流量320t/h时小机闭锁给水继续减少。
1.4 风烟系统
负荷120MW时,锅炉总风量不得低于500t/h,防止单列风机跳闸后机组送风量低低(<320t/h)保护动作,维持省煤器出口氧量维持在5.0%~6.0%。120MW负荷时,热一次风母管压力设定值不允许低于6.5kPa,若一次风机出现抢风时,增开C磨通风,增加通风量保证一次风压稳定,避免低负荷燃烧不稳。
2 试验结果及分析
2.1 风烟系统试验数据及分析(如表1)
炉膛B层温度自175~120MW由1340℃降低至1220℃,温降明显,随着负荷降低,水、煤匹配燃烧核心区进入煤粉量减少,燃烧率逐步减弱,炉膛核心区域温度降低。炉膛温度降低,煤粉燃尽率变差,燃尽率在120MW深度调峰期间飞灰、炉渣含碳均升高,飞灰含碳3.25%;试验期间R90 20%,煤粉细度合格,飞灰含碳升高。观察各燃烧器火检模拟量强度,未发生火检波动的情况,炉膛负压稳定,火焰金黄色,火焰湍动、脉动良好,各粉管之间火焰相互的支持作用良好。
2.2 制粉系统试验数据及分析(如表2)
为保证制粉系统调整的裕度及升降负荷和燃烧的安全性,制粉系统140~120MW范围内保持A磨全磨运行、B磨半磨运行,磨入口混合风压最低降至5.87KPa,保持磨出口一次风速在21~23m/s,粉管无堵塞;磨煤机容量风挡板下限由8%释放至6%,B磨退出前墙粉管,保证升降负荷的灵活性和速度,从试验过程中可知,可以保证AGC的响应速率。SCR系统在175MW时入口温度315℃,在深度调峰期间开大再热侧烟气挡板,关小过热侧烟气挡板,降低省煤器对烟气的吸热量,保证SCR入口烟气温度在140~120MW负荷范围内>285℃,试验期间采取此种措施使得SCR入口烟温在深调试验期间>307℃,完全可以保证脱硝催化剂效率,氨逃逸率未出现上涨情况,SCR和空预器的安全运行,空预器低温腐蚀、铵盐凝结的风险降低。
2.3 介质温度、壁温试验数据分析
考虑直流炉升降负荷速率响应速率、水煤匹配和过热度、主蒸汽温度、压力综合参与协调的调整,煤量变化导致给水调整波动幅度较大,通过试验观察进行协调数据调整,逻辑闭锁给水流量进一步降低,闭锁在320t/h;汽泵再循环自动设置在450t/h,随着负荷降低自动跟踪逐步增开,给水流量降低较平缓,有效避免了试验及机组正常运行中的非停事件。汽水系统受热面试验数据如表3。
通过试验数据得出,能够在120MW时维持主、再热蒸汽温度在额定,175~120MW降负荷时屏过壁温随着负荷降低给水温度、水冷壁出口工质温度逐渐降低,螺旋水冷壁、垂直水冷壁金属壁温随负荷降低逐渐降低,其他部位金属温度与正常汽温调节过程中温度变化一致;高过、高再壁温随着负荷降低微微升高,主要原因为燃烧调整过程中为维持蒸汽温度额定,而烟气量少提高烟气温度所致。压力变化速率:压力变化速率均一致,按照2.5MW/min升降负荷速率计算,175~120MW范围负荷下降时间22min,即主蒸汽压降速率0.12MPa/min,小于175~350MW范围内平均升降压速率0.28MPa/min。175~120MW负荷阶段各受热面壁温变化趋势一致,各受热面管壁壁温无偏高现象,各负荷段壁温偏差率与锅炉正常运行温度偏差一致,水动力工况安全影响。
表1 风烟系统试验数据
表2 炉制粉系统试验数据
表3 汽水系统受热面试验数据
3 结语
试验表明,通过合理的配煤方式,煤质指标、煤粉细度等满足要求,锅炉各负荷段炉膛温稳、火检均能稳定,锅炉出力降低至34.28%BRL工况时,不投稳燃装置燃烧安全。试验表明,通过烟气挡板控制烟温可以保证SCR入口烟气温度在307℃以上,满足运行要求,机组环保数据不超标、SCR不需进行改造。深度调峰负荷变动,锅炉水动力工况安全,各受热面温变速率平缓稳定,锅炉可保持干态、额定温度运行。验证了制定的控制、调整措施可靠性,各系统运行可满足长期安全运行,避免深度调峰造成机组非停。