石化企业大型机组摩碰故障诊断
2020-05-08李宇光
李宇光
(中国石油辽阳石化分公司,辽宁辽阳 111003)
0 引言
在石油炼化企业中,大型关键机组设备运行完好是保证装置安全运行的前提,也是企业能够平稳生产和继续发展的源动力,因此对机组振动情况的日常监护必不可少。在高温、高压、高速的旋转设备中,往往把轴封、级间密封、油封间隙设计得较小,但过小的间隙则会引起转子与静子部件之间的摩擦。
1 转子与静止件摩擦的分类
(1)径向摩擦。转子在涡动过程中轴径或转子外缘与静止件接触引起的摩擦。
(2)轴向摩擦。转子在轴向与静止件接触引起的摩擦。
2 转子与静子件摩擦的振动特征
(1)频谱图除工频外,还有丰富的高次谐波。
(2)严重磨损时,还会有1/2X、1/3X、3/2X 等精确的分频成分。
(3)带有温升和噪声。
(4)转子失稳前频谱丰富,波形畸变,轴心轨迹不规则变化。
(5)波形严重变成削波,轴心轨迹紊乱或发散。
3 实例
某大型石化公司一台机组,电机转速2982 r/min,鼓风机转子共7 级叶轮,机组结构简图见图1。污水车间C123 离心式鼓风机刚经过检修,风机两端更换新轴承,转轴打了跳动皆在5 道以内,带有7 个叶轮的转子做过动平衡。该机组运转一周后振动开始明显增大并伴有异声,由于该车间没有任何振动测试的仪器,只能依靠耳听、手摸来判断机组运行状态,因此没有对于该机组的初始运行数据记录。
根据该厂机动科要求,在3 月2 日对该机组进行现场振动测试,测试情况详见该日的测试技术报告。之后现场人员发现电机负荷端轴承座有裂纹,因此对其进行更换,并重新调节了机组的对中,联轴节的对中数据为左右1 道,上下8 道,在正常范围内(不大于10 道)。
图1 机组结构简图
3 月19 日,对该机组再次进行振动测试。再次开机运行后,该风机振动仍超标(不大于4.5 mm/s),采用便携式测振仪测得的机组各测点位移和速度振值见表1。由测得数据可以看出,该机组风机两端的振动状态呈现整体超标(不大于4.5 mm/s),鼓风机出口端的振动表现尤为显著,并且振动值呈现不稳定的变化状态。该机组在运行过程中会发生不定时的噪声瞬间降低现象,同时各测点振值大幅度降低,这一现象大约会持续30 s。这一阶段鼓风机出口端的水平方向振动值可低至15.9 mm/s,垂直方向振动值可低至6 mm/s,轴向振动值可低至10 mm/s,然后振值会恢复至较高状态(表1)。从测得的波形频谱图看,风机两端频谱的频率成分以风机转频占主导,并伴有较高幅值的2X、3X、4X 等倍频成分,其中随全频振值的变化风机转频和3X、4X 的振值也随之明显变化;电机两端频谱的频率成分以电机转频占主导,伴有较小幅值的2X、3X。根据上述数据和频谱图,认为引起机组高振动的原因是鼓风机部件发生摩碰故障。
表1 机组各测点位移和速度振值
4 总结
石化企业大型机组在旋转过程中,因为安装间隙有误、工艺变化等情况,均会出现转子与静止部件间的摩擦,导致机组无法正常运转,甚至发生设备事故。通过对该机组振动的综合诊断和分析,证明摩碰故障的特征,充分证明现场应用频谱分析仪的有效性,实现达到及时准确诊断故障,保证生产安全稳定运行。