燃气电站锅炉炉膛爆炸事故的分析及处理
2020-05-08安娅琳王亢亢
安娅琳,王亢亢
(山东省特种设备检验研究院济宁分院,山东济宁 272000)
0 引言
某单位一台使用高炉煤气做燃料的电站锅炉发生了炉膛爆炸事故,该锅炉设计蒸发量为35 t/h,设计压力为3.82 Mpa,设计温度450;锅炉结构型式为双锅筒横置式水管锅炉,燃烧室结构为膜式壁,燃烧器布置在前墙中下部;后墙后面上下锅筒之间布置有对流管束。
1 锅炉检验情况
现场检查发现:燃烧室的两侧墙膜式壁严重变形,中部外凸约300 mm;侧墙水冷壁前后角部与集箱的连接处发生撕裂,个别部位水管撕开、断裂;后墙(上部烟窗为对流管束入口)呈S 型变形,变形量约100 mm;前部和中部两侧的钢架立柱各有1 根发生变形,钢架左燃烧室侧墙膜式壁外凸区域对应的横梁有1个已和立柱脱开(图1),扶梯也外移了1 m 多;炉膛上部的左侧防爆门已炸离锅炉本体;膜式壁外部的轻质保温材料部分脱落;布置在炉膛前墙的燃烧器未发生损坏,过热器、省煤器、空气预热器亦未见损坏。判定爆炸点在炉膛内。
2 原因分析
经了解,该锅炉的燃气为高炉煤气(其中氢气含量55%~60%,甲烷含量15%左右),其爆炸极限为5%~35%。该燃气中含有焦油,供气管道的阀门使用时间长了容易被焦油糊死,影响操作。启炉前曾对其进行了检修,检修后未进行气密检查;事故发生后,经气密检查,符合要求。该燃气中还含有大量水分,为此在管道上设置了放水点,停炉时一般是完全关闭的。正常运行时,燃气中的水分沉积在管道中,通过放水点排掉,燃气中水蒸汽较少。由于停炉时间较长,且燃气的供应管道在室外,在夏季温度较高、太阳暴晒的情况下,管道中沉积的水份会变成水蒸汽,导致燃气中相对可燃的成分含量减少,容易造成点火困难。
按《锅规》要求:在点火程序控制中,点火前的总通风量应当不小于3 倍的从炉膛到烟囱进口烟道总容积;电站锅炉的通风时间一般应当持续3 min 以上;单位时间通风量一般保持额定负荷下的总燃烧空气量,电站锅炉一般保持额定负荷下的25%~40%的总燃烧空气量。
图1 爆炸现场
该锅炉鼓风机和引风机的风量为挡板调节,正常运行时,加热后的热风和燃气都是通过布置在前墙中下部的2 个燃烧器一起送入炉内进行燃烧。本次点火时,风挡板开度较小,由于燃烧室空间较大,当风量较低时,就会出现吹扫不到的死区,导致炉内燃气残留,如果刚好在浓度爆炸极限内,再次点火,就会发生爆炸事故。
经了解,该锅炉在启动时,前2 次点火失败后,对点火油枪进行了检查,未发现异常,又进行了第3 次点火,瞬间发生爆炸。由于该锅炉在设计时,前墙膜式壁采用了605 的水管,两侧墙及后墙模式壁采用了604 的水管,由于前墙强度较高,所以爆炸后,两侧墙和后墙均变形严重,前墙基本没有变形,降低了事故的危害,在前墙前部区域的人员没有受到伤害。
通过上述分析,认为该锅炉由于停炉时间较长,室外的燃气供给管道由于高温和暴晒,导致管道内水分蒸发,降低了燃气可燃成分的含量,造成点火困难,导致前2 次点火失败,同时鼓风机挡板开度较小,使得吹扫不彻底。在检查后,进行第3 次点火时,残余的燃气正好在爆炸极限范围内,引起爆燃,发生了这起爆炸事故。
3 事故处理
对变形的膜式壁、钢架立柱采用机械方法进行校正,将变形量控制在合理范围内,对未断裂的管子与集箱的焊口进行抽查,通过表面探伤检查是否有裂纹,然后对断裂的管子和表面探伤不合格的焊口进行维修,然后进行水压试验,如果发现泄漏点,应对泄漏处进行修理。水压试验合格后,修复保温和扶梯。
4 改进建议
4.1 加强管理
此次事故的发生与司炉人员操作不规范有直接关系,如果操作人员按照要求调节挡板开度进行吹扫,前2 次点火不成功后,核实风机风量、炉内燃气情况(可以用便携式燃气报警器从两侧看火门进行检测),全面分析点火失败的原因,就不会发生这起事故。因此,企业要加强管理,严格操作制度。。
4.2 改进技术
针对该锅炉燃气爆炸的情况,应通过技术改进提高设备的安全性。
(1)将鼓风机的挡板开度和吹扫进行联锁。吹扫时,如果风机的开度(对变频风机可以设置成满足吹扫风量的风机转数)低于某一值时,则不能进入吹扫程序;或者执行吹扫时,执行程序自动控制风机的开度(对变频风机可以设置成满足吹扫风量的风机转数)达到要求后,开始吹扫程序,将炉膛内的残余燃气彻底吹扫干净。
(2)增加点火时的燃气监控。在炉膛容易形成死角的地方开孔,进行燃气监控。可以采用人工测量的方式,也可以将监控探头设计成可伸缩的结构,即监测点燃气浓度在安全范围内,符合点火要求时,探头自动退出,再开始进行点火程序。
(3)解决燃气带水的问题。当停炉时间较长时,建议将管道内的燃气先安全地放散掉,根据测量或放散时间,当燃气中可燃成分浓度(或水蒸汽浓度)符合要求时,关闭放散,进入点火程序。也可以增加燃气脱水装置,采用脱水后的燃气作为燃料,不仅能提高热值,也能提高锅炉效率。