600MW 汽轮机组轴瓦振动分析与处理
2020-04-18王家杰
王家杰
(皖能合肥发电有限公司,安徽 合肥230041)
600MW 汽轮机轴瓦振动问题多年来一直困扰着汽轮机组的维护人员,600MW 汽轮机组是一项高精度的设备,且振动直接影响着汽轮机组运行的安全性与可靠性. 现代大型汽轮机组的运行中,都会配备相应的监视设备,加强对汽轮机轴瓦振动的运行监控用以保证设备的稳定和安全,由于汽轮机在运行的过程中是不能中止的,这就要求为保障汽轮机组的安全运行需要根据600MW 汽轮机组的振动情况进行现场实际分析,确定产生振动的原因,从而采用针对性的方法予以解决。
1 600MW 汽轮机组轴瓦产生振动的原因及机理
1.1 产生振动的现象
600MW 汽轮机组的机械结构原理图如下图1 所示。
图1 600MW 汽轮机组的机械结构原理图
(1)机组顺阀运行#1 轴承振动增大时振动测试结果(测试数据由电科院提供):高中压转子一阶临界转速1540r/min,但600MW 负荷振动波动时为标准同相振动,同时#2、#3 轴承也为标准同相振动,表明高中压转子受到跨外影响严重。
(2)600MW 负荷各瓦瓦温(DCS 数据):#2 轴承瓦温明显比#1、#3 高近20℃,表明#2 轴承载荷较重。同时,#1、#3 瓦1 点温度高于2 点但#2 瓦温却是2 点温度高于1 点,表明#2 瓦油膜偏于3 象限而#1、#3 瓦油膜偏于4 象限。600MW 汽轮机组带负荷过程#1 号轴承振动及GV 阀开度趋势图如下图2 所示。
图2 带负荷过程#1 号轴承振动及GV 阀开度趋势图(DCS 数据)
单阀工况#1 轴承振动平衡正常,顺阀工况1Y 明显随GV2阀位波动而波动,但当GV1 开始开启后1Y 振动波动消失,而GV1 关闭后随GV2 阀波动1Y 幅值再次明显波动。甚至波动次数、峰值都与GV2 阀位波动完全对应。
1.2 轴瓦产生振动的机理分析
(1)高中压转子与低压I 转子经由#1、#2、#3 轴承形成跷跷板,支点为#2 轴承:机组轴封系统在进入自密封后,因#1 轴承侧高排端出汽压力高于#2 轴承侧中排端出汽压力,常导致中压端轴封出汽不畅,除沿径向出汽至轴封母管外,还沿轴向部分出汽,致使#2 轴承座上抬(现场实测可上抬400m 至1mm);此外,#3 轴承为挂缸轴承,随机组背压变化,其相对于冷态有下沉趋势。两方面加重了#2 轴承的载荷,导致#2 轴承瓦温高(有的可达95℃以上)及左右瓦温偏差大(可达20℃以上)。
(2)基于动压滑动轴承的工作原理,通常油膜应形成在3 象限(顺时针旋转),所以现场往往观察到X 方向的振动会大于Y方向的振动(由于油膜刚度的作用,Y 方向的支撑刚度往往大于X 方向)。由于#1、#2 轴承为可倾瓦而#3 轴承为椭圆瓦结构,即#3 轴承侧隙比#2 轴承大很多,因旋转而形成油膜时,低压转子会带着高中压转子往3 象限跑,但由于#2 轴承的侧隙小,这种运动会受到#2 轴承的限制,使得#3 轴承的载荷部分转移至#2轴承,加重#2 轴承的热态负载;另一方面,低压转子向3 象限的运动,通过#2 轴承这个支点,使#1 轴承处轴颈向4 象限运动,这同时也减轻了#1 轴承的负载,这也就是#1 轴承Y 方向振动比X 方向大的原因,同时也是#1、#3 轴承1 点温度比2 点温度高的原因。
(3)由于高中压转子平衡状态良好,单阀运行时,在#1、#2、#3 轴承形成跷跷板效应下,各轴承振动还处于正常水平,但明显#1 轴承在负载减轻的同时却由于轴颈向4 象限运动量过多,使得其油膜形成在4 象限对应的瓦块上,而且是斜向受力,其瓦块的自就位能力几乎已经丧失,所以表现出#1 轴承振动还在正常范围内,但瓦振却已超标(1Y 为85μm 时1 瓦振动已达56μm),对比同为落地轴承的#2 振动情况,2X 振动79μm,但#2 瓦振只为38μm。
2 振动诊断结果分析
机组#1 轴承顺阀工况下的振动问题,本质上是#1、#2、#3轴承形成以#2 轴承为支点的跷跷板效应,导致#1 轴承油膜形成不良和位置不好,以及顺阀工况时受不均匀汽流力作用,所以才导致:#1 轴承回油温度正常但瓦油偏低;1Y 振动会明显大于1X;#2 轴承瓦温高(有的可达95℃以上)及左右瓦温偏差大(可达20℃以上)。
#1 瓦振明显(即便是在#1 轴振优秀时也如此);在GV3、GV4 同时开启的条件下,不存在只开GV2 或只开GV1 振动减小的可能,但先开GV2 振动增大的情况下,再开GV1 振动必然减小,反之亦然。因为此时从蒸汽流量上看实质上已等同于单阀;#2 瓦温偏高(实际瓦温比测量值还高,因为发热点比正常形成油膜状态下离测温点更远);高中压转子至少表现为强同相振动。
3 轴瓦振动消除措施
600MW 汽轮机组轴瓦振动消除措施如下:(1)#2 轴承下调5 丝,左调8 丝,即向瓦温高的2 点侧水平调整8 丝。(2)当前振动水平不建议对#1 轴承进行调整(可能影响主油泵小轴与主转子的联接)。(3)启机带负荷后重调顺阀阀序(希望能遵循对角同开,增加稳定的原则),建议的阀序:1-4,3,2 或2-3,4,1。
通过对600MW 汽轮机组轴瓦振动原因进行分析确定了汽轮机组轴瓦振动本质上是#1、#2、#3 轴承形成以#2 轴承为支点的跷跷板效应,导致#1 轴承油膜形成不良(边缘受力),形成位置不好(4 象限形成油膜),并在顺阀工况时受不均匀汽流力作用的结果。因此,为了解决该问题,必须对机组的安装与检修过程严格控制,不但安装振动保护设备,还需进一步检测刚度,以保证最大限度地减少汽轮机组轴瓦发生异常振动问题,从而确保热电厂平稳安全有效运行。[1]韩灿鹏.汽轮机轴瓦振动大原因及处理措施[J].山东工业技术,2018(8):28-29.