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基于科里奥利效应的S-76直升机振动故障分析

2020-04-10周佰正交通运输部北海第一救助飞行队

航空维修与工程 2020年1期
关键词:科里奥利桨叶

■ 周佰正/交通运输部北海第一救助飞行队

0 引言

当前,在国家政策扶持的大背景下,通用航空产业蓬勃发展,直升机数量不断增加。与固定翼航空器相比,直升机具有更多的旋转部件,从而带来了更多的振动问题。其中主旋翼、尾桨等重要旋转部件的振动问题如不及时处理,轻则影响飞行员操纵,重则对部件造成严重损伤,乃至机毁人亡。因此,机务人员遇到此类故障时,必须引起足够重视。

1 故障现象

S-76直升机为4片主旋翼构型。某次飞行结束后,飞行员反映在悬停飞行阶段直升机主旋翼1P振动过大。目视检查了所有可接近的旋转部件,无损伤发现。对直升机进行振动测试,结果显示主旋翼1P振动值为0.25IPS(Inch Per Second),高于手册门限值0.2IPS,需进行振动调节。

依据振动测试结果,计算机给出了如表1所示的调节方案。该方案要求红色桨叶增加2.8磅的配重,超过了桨叶所能安装的最大配重量。机务人员尝试在红色桨叶上增加1磅配重,主旋翼振动值不降反升,证明直升机存在其他故障,常规的振动调节无法解决该问题。

表1 测试设备给出的配重调节建议

2 科里奥利效应

在旋转体系中进行直线运动的质点因惯性作用,具有沿着原有运动方向继续运动的趋势,但由于体系本身是旋转的,在经历了一段时间的运动之后,体系中质点的位置有所变化,如果以旋转体系的视角去观察原有运动趋势的方向,会观察到沿垂直方向发生了一定程度的偏离,这种偏离即为科里奥利效应。计算公式如下:

其中,F为科里奥利力;m为质点的质量;V′为相对于转动参考系质点的运动速度(矢量);ω为旋转体系的角速度(矢量)。

3 地面及悬停阶段的旋翼状态分析

如图1虚线所示,直升机地面运转阶段旋翼只产生很少的升力,此时旋翼重心m与主旋翼轴之间的距离为r。悬停时,旋翼需要增大升力,如图1实线所示。在升力的反作用力作用下,旋翼向上挥舞,导致旋翼重心m向主旋翼轴靠近,距离减小为r′。依据科里奥利效应,此时产生了垂直于主旋翼翼展方向的科里奥利力F,导致旋翼出现侧向摆动,如图2实线所示。对于主旋翼数量在2片以上的直升机,这种摆动通常依靠图2中的减摆器加以抑制,避免旋翼摆动幅度过大而对直升机的气动性能及飞行安全造成影响。

图1 地面及悬停状态的旋翼侧视图

4 减摆器对主旋翼振动影响分析

图3为S-76直升机减摆器结构图。该减摆器为液压阻尼式设计,当活塞杆受到拉伸或压缩时,一侧腔内的液压油通过活塞上的小孔高速流入另一侧腔内,通过液压油小孔摩擦产生的阻尼来抑制旋翼摆动。

此类减摆器故障一般有两种类型:

1)减摆器活塞出现内漏或有气体存在,减摆器“偏软”,出现欠阻尼。

2)因阻尼孔被堵塞,减摆器“偏硬”,出现过阻尼。

直升机进入悬停阶段,需要减摆器抑制旋翼摆动。图4所示为发生前述减摆器故障时旋翼的姿态情况,图中虚线为减摆器工作正常时旋翼相对于桨毂的位置。此时,旋翼重心相对转动中心的距离为r。当减摆器处于欠阻尼状态时,旋翼重心向转动中心靠拢,该距离变为r1;反之,过阻尼则远离,距离为r2。由图4可知,显然r2>r>r1。

当4片旋翼中只有一片旋翼的减摆器发生故障时,旋翼重心无论靠近或远离转动中心,4片旋翼的合重心位置都不再与主轴的旋转中心位置重合,从而产生主旋翼振动。

5 排故过程

在上述故障的排除过程中,当常规振动调节无法起作用时,机务人员也曾怀疑减摆器出现问题。依据S-76机身维护手册,关车状态下,旋翼刹车锁定后人工摆动旋翼,通过检查翼尖是否存在超过0.5英寸空行程即可判断减摆器是否有进气导致的欠阻尼问题。然而,人工施加载荷与飞行载荷差距过大,导致该检测方法过于粗糙,难以判断减摆器是否正常。为排除因进气导致的减摆器欠阻尼故障,对四个减摆器都进行了排气,但故障现象依旧。

振动测试过程中出现两个现象:地面大车阶段,旋翼1P振动并不明显;随着直升机悬停高度的提升,振动逐渐增大。

根据前面的分析,地面运转时,旋翼不产生摆动,故减摆器对于旋翼重心影响很小。当直升机由地面向悬停状态过渡过程中,科里奥利效应出现。此时,1P振动也同时出现,因此判断该振动可能与科里奥利效应有关,而减摆器作为克服科里奥利效应的关键部件,成为首先怀疑的对象。

接下来的问题是判断4个减摆器中哪个出现问题。根据前文的分析可知:

1)当减摆器处于欠阻尼状态时,r1<r,对应旋翼重心靠近旋转中心,在测试设备上表现为该桨叶重量不足,振动测试结果为需增加配重。

2)当减摆器处于过阻尼状态时,r2>r,对应旋翼重心远离旋转中心,在测试设备上表现为该桨叶重量过大,振动测试结果为需在对侧桨叶增加配重。

图3 S-76直升机减摆器结构图

图4 减摆器故障时的主旋翼俯视图

回看表1中的数据,发现红色桨叶需要增加的配重最大,为2.8磅,因而可能的原因有两种:

1)红色减摆器欠阻尼。

2)与红色相对的黄色减摆器过阻尼。

之后,同时更换黄色和红色减摆器,故障消失,证明振动的源头的确是减摆器。进一步分析认为,减摆器长期工作后,出现内漏导致欠阻尼的可能大于内部堵塞导致过阻尼的可能,因此换回黄色减摆器,直升机1P振动值保持正常。最终的判定是红色减摆器活塞封圈破损内漏,导致减摆器欠阻尼。

6 结论

综上所述,对于直升机振动问题,通过分析故障现象、发生时机,并利用直升机飞行过程中的科里奥利效应及日常维护经验,可以较好地分析解决由减摆器引发的直升机振动问题,从而为此类故障的排除提供了一种新的解决思路。

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