小井眼钻井液技术研究与应用
2020-04-03杨刚朱振今周思远李业勋
杨刚 朱振今 周思远 李业勋
(1.长城钻探工程有限公司钻井液公司;2.长城钻探工程有限公司钻井三公司,辽宁 盘锦 124010)
1 技术问题概述
因小井眼的井径和环空间隙小,故与常规钻井液比较,小井眼钻井液施工具有一些技术难点,其特征如下:(1)低固相体系。小井眼的环空间隙小,循环压耗大。固相含量较高,会影响机械钻速,并且形成的泥饼质量不好,易造成粘卡。(2)小井眼钻井液必须有良好的流变性,能够达到携带岩屑的标准。控制钻井液的流变性能,保证携砂。(3)小井眼钻井液还需要有较强的抑制性,小环空间隙比较容易造成卡钻情况出现。
2 相应对策分析
2.1 优选排量增强岩屑的携带与悬浮
(1)根据以往的施工经验知,环空返速在0.60~0.80m/s 即可满足携带岩屑的需求,根据的钻井液环空返速公式及现场施工的泵压等条件制约,最终确定泵的排量范围为5.6~6.7L/s。
(2)动塑比保持在 0.36~0.48Pa/mPa·s 之间,且需要保持钻井液有一定的低剪切速率黏度,以保证钻井液在低剪切速率下的携岩能力。
(3)提高净化设备使用率,去除有害固相。
2.2 提高地层承压能力,做好防漏工作
立足于防漏,制定如下措施:(1)保证钻井液密度处于合理范围。在井下正常情况下保持较低的钻井液密度,快钻时井段增加循环时间,降低环空岩屑的浓度,防憋漏地层。(2)在满足携岩的情况下,在设计值之内适当降低钻井液的粘度,并保持其流动性,减小流动阻力和激动压力,强化净化设备的使用,清除有害固相,降低环空的岩屑浓度,防止发生环空憋堵。(3)按照操作规程操作,控制起下钻速度,开泵要平稳,排量由小到大,防止压力激动过大,憋漏地层。(4)封堵剂的复配优选。
可供选择的封堵剂有超细钙、乳化沥青和聚合醇。
2.3 使用强抑制性钻井液体系和聚合醇,解决井壁失稳问题
(1)加强钻井液性能的维护,加入一定量的包被剂,抑制坂土和钻屑的水化分散作用,充分利用净化设备去除有害固相,在井壁上形成薄而密的泥饼。控制失水量,延长水化周期。
(2)加入高性能抑制剂,抑制泥页岩的水化分散,合理复配降滤失剂,确保良好的泥饼质量,控制滤失量至设计范围内
(APIFL≤2.5mL,HTHP FL≤10mL)。
(3)加入聚合醇、磺化沥青等封堵效果好的处理剂,封堵地层微裂缝,改善泥饼质量,提高井壁稳定性。
3 现场应用
3.1 工程简况
侧钻井井身结构设计。
表1 Q31-55C井身结构表
3.2 实测钻井液性能
表2 Q31-55C井现场钻井液性能
表2 为Q31-55C 井现场钻井液的性能参数。Q31-55C 井环空间隙小,循环当量密度高,循环压耗大,通过软件计算环空压耗,得出不同位置的钻井液循环当量密度,结果如图1 所示:
图1 环空水力参数计算
由图1 数据知:Q 前31-55C 井的总环空压力损失达8.14MPa,占现场施工泵压的42.8%,较大的环空压耗导致井底循环当量密度,由正常1.40g/cm3升高至1.67g/cm3,增加了井漏的风险,且起钻后由于地层横向应力的释放,井壁失稳风险增大。为了平衡停泵后的环空压耗损失,采用起钻压重浆的方式,用密度为1.70g/cm3的泥浆封堵窗口以上井段,平衡了裸眼段的地层压力,保证了井壁稳定,每次起下钻直接到底,未出现扩划眼现象。
4 应用效果
Q31-55C 井,开窗井深2470m,完钻井深3130m,开窗和完钻井深较深,要穿过沙三段上部易亏空油层和3000m 后的沙三段底部硬脆性碳质泥岩,近三年多次在该区块尝试此类井施工均以失败告终,施工难度极大。Q31-55C 井ECD 超过钻井液密度0.27g/cm3,钻进中高循环压耗,易导致井漏和粘卡发生。停泵后极易发生横向应力释放,导致井壁失稳。现场施工中,使用公司自产的高性能抑制剂,有效地控制低密度固相,提高钻井速度。封堵剂合理复配提高井壁稳定性,优选降滤失剂确保良好的泥饼质量,控制合理的钻井液密度和流变性控制ECD,通过起下钻1.70g/cm3重浆压井确保了井眼稳定。
5 结语
综上所述,通过多项技术措施的有效实施,保证了Q31-55C 井的高效安全施工,完井电测顺利,为打开沈北区块3000m以上118mm 侧钻井施工市场奠定了基础,同时为辽河油区老井侧钻改造提供了更多可能。