APP下载

底抽巷穿层钻孔液态CO2相变致裂增透技术研究

2020-03-30陈继福

煤炭工程 2020年3期
关键词:钻场裂孔液态

陈继福

(山西大同大学 建筑与测绘工程学院,山西 大同 037003)

煤炭作为我国经济发展的主要动力,在高强度开采条件下,浅部煤炭资源已趋于枯竭,深部开采将成为煤炭工业发展的必然趋势。矿藏开采深度的逐年增大,必然导致开采条件的不断恶化。其中,瓦斯灾害治理面临的挑战尤为严峻[1]。

目前,我国煤矿主要采用瓦斯抽采降低煤层瓦斯突出危险性,但限于我国煤层透气性普遍较低的基本国情,传统的钻孔抽采方式依然难以达到理想效果[2],煤与瓦斯突出事故时有发生。为此,国内外专家学者在改善煤层透气性的方法、技术和装备等方面进行了研究。深孔致裂爆破[3,4]、水力割缝[5,6]、水力冲孔[7,8]、注气驱替[9]等技术,均应用于煤矿的瓦斯治理。实践证明:爆破技术在煤层致裂、增透、卸压和消突中最为有效,但在施工中存在哑炮和拒爆等现象,另外在瓦斯集聚区也存在一定危险性。

液态CO2相变致裂技术主要通过致裂钻孔内CO2形态的瞬间改变来实现煤层增透[10-15],因其安全、高效,且设备成本低、操作简单等优势,在煤矿中得到了良好的应用,为治理矿井瓦斯灾害提供了新的思路。

1 工程背景

试验矿井为平煤十三矿。矿井主采煤层为己15-17煤层,该煤层的整体赋存状态稳定,但区域瓦斯赋存差异性明显。其中,己一采区的突出危险性最大,瓦斯含量为2.89~16.97m3/t,瓦斯压力0.2~3.6MPa。为了降低矿井的突出危险性,目前主要采用穿层钻孔及本煤层钻孔进行瓦斯预抽。

试验工作面为已一采区11111工作面,该工作面标高-470~-630m,位于突出危险区以内(-450m标高以上为突出危险区)。在施工预抽瓦斯钻孔期间,由于煤质疏松,部分钻孔出现塌孔、喷孔现象,严重影响工作的安全高效回采。

2 底抽巷穿层钻孔布置

钻场位置为11111工作面运输巷底板岩巷220m处以东,采用穿层钻孔对11111工作面煤层实施液态CO2相变致裂增透。本次试验共布置钻场A、B、C三组钻场,钻场间距为10m,每个钻场又分别布置致裂孔2个、抽采孔11个,13个钻孔分两列排布,列间距0.5m。底抽巷穿层钻孔布置如图1所示。

图1 底抽巷穿层钻孔布置图

每一抽采钻孔施工完毕后,应立即封孔并连接到抽采管路,当每组钻场的所有抽采孔都完成施工及抽采管路连接时,间隔7d进行致裂孔的施工和爆破,随即进行封孔和瓦斯抽采。第一次致裂后,邻近的抽采钻孔瓦斯浓度或瓦斯纯流量下降幅度达到50%以上时,进行第二次致裂。

3 试验结果与分析

3.1 致裂对钻孔的影响

液态CO2致裂后,在高能气体的作用下,致裂孔的形态会发生改变。为说明CO2致裂对钻孔的影响,采用钻孔窥视仪对比观测了同一深度致裂孔的孔壁形态,结果如图2所示。从图2可以看出:致裂前的钻孔壁光滑平整,致裂后钻孔直径明显增大,并伴有大量的裂隙和孔洞,但钻孔依然能够保持较完整的形态,为瓦斯抽采创造了有利条件。

图2 致裂前、后钻孔孔壁对比

3.2 致裂对瓦斯抽采半径的影响

距离致裂孔不同距离抽采孔瓦斯纯流量随时间变化曲线如图3所示。从图3中可以看出,抽采孔与致裂孔之间的距离L是影响钻孔瓦斯纯流量的重要因素。由图3(a)可以看出,当两者之间的距离小于7m时,致裂后抽采孔的瓦斯纯流量急剧下降,且在4h内都保持在较低的水平,4h后钻孔纯流量开始呈现逐渐增大趋势。这是由于致裂瞬间储液管释放大量的高压CO2气体,使得致裂孔周围的煤体被压缩,煤层透气性减小,随时间推移,被压缩煤体逐渐松弛并产生许多新的裂隙,使得钻孔瓦斯纯流量逐渐增大。根据3组观测孔瓦斯抽采数据的统计分析得出,CO2致裂后的平均压缩半径为5.6m,压缩效应持续时间约为4~5h。由图3(b)可以看出,当抽采钻孔与致裂钻孔间的距离超过10m时,前4h内的钻孔瓦斯纯流量并未呈现明显的下降趋势,即抽采钻孔受压缩效应影响较小或未受影响。由此可知,液态CO2致裂对瓦斯抽采的影响范围约为10m。

图3 距离致裂孔不同距离抽采孔瓦斯纯流量随时间变化曲线

3.3 致裂对瓦斯抽采效率的影响

为分析液态CO2致裂对瓦斯抽采效率的影响,对抽采孔的瓦斯纯流量和瓦斯浓度进行了连续的数据考察分析,得到了钻孔瓦斯纯流量及瓦斯浓度随时间的变化曲线,如图4、图5所示(各钻孔的变化特征具有相似性,限于篇幅,仅对一组数据进行分析)。

图4 瓦斯纯流量随时间变化曲线

图5 瓦斯浓度随时间变化曲线

从图4可以看出:液态CO2致裂前,钻孔瓦斯纯流量相对较低,并且随着抽采时间的延长,钻孔瓦斯纯流量表现出明显的衰减趋势。第一次致裂后,钻孔瓦斯纯流量逐渐上升,随着抽采时间的增加,整体表现为增加趋势;第二次致裂后,钻孔瓦斯纯流量进一步增加,且增加幅度明显大于第一次致裂。煤层经历两次致裂后,钻孔瓦斯纯流量得到了显著提升。

从图5可以看出:液态CO2致裂使得钻孔瓦斯浓度整体呈现阶梯状上升趋势。致裂前大部分钻孔瓦斯浓度在20%~40%之间波动,第一次致裂后,钻孔瓦斯瓦斯浓度波动区间上升为30%~60%,第二次致裂后,钻孔瓦斯浓度波动区间进一步上升为50%~80%。经历两次预裂后的钻孔瓦斯浓度较预裂前提升了一倍。

综上所述,液态CO2致裂可以有效改善煤层的透气性,提高钻孔的瓦斯抽采效率。需要说明的是:在每次致裂的后期,钻孔瓦斯纯流量和瓦斯浓度均呈现出了一定程度的衰减,但与致裂前相比,依然保持在较高水平。这可能是裂隙随时间的闭合效应引起的。

3.4 与其他增透技术效果对比

煤层进行不同增透措施后钻孔瓦斯浓度变化情况如图6所示。由图6可以看出:和普通钻孔相比,无论采取哪种增透措施,都能够有效提高瓦斯抽采效率,在一定时间内使得瓦斯浓度维持在相对较高水平,有利于瓦斯抽采。在抽采前17d,CO2致裂后的瓦斯浓度显然高于水力冲孔,其平均瓦斯浓度分别为56.9%和42.4%。在接下来的约30d时间内,水力冲孔后瓦斯浓度则比CO2致裂高,分别为21.4%和16.7%。这种现象表明,CO2致裂初期在煤层内产生较多裂隙,使得煤层透气性增大,瓦斯浓度升高;随着时间的推移,在地应力压实作用下,致裂产生的裂隙、孔洞逐渐闭合,煤层透气性逐渐降低,瓦斯浓度随之降低。

图6 不同增透技术效果对比

3.5 液态CO2致裂治理瓦斯综合效果评价

液态CO2致裂前、后相关参数变化情况见表1。从表1可以看出:液态CO2致裂后的煤层平均瓦斯含量和最大瓦斯涌出量分别降低了4.73m3/t、2.02m3/min,表明液态CO2致裂技术可以对煤层进行有效增透,进而降低煤层的突出危险性。钻屑瓦斯解吸指标是评价矿井瓦斯突出倾向性的重要参数,由表1可见,致裂后该指标降低了一个水平,能够满足矿井安全生产的要求。同时,致裂后矿井日掘进进尺提高了3.3m/d,大大缩短了掘进工期。可见:采用液态CO2致裂增透技术能够为矿井带来显著的安全和经济效益。

表1 致裂前、后相关参数变化情况

4 结 论

1)液态CO2致裂对钻孔周围产生了压缩效应,平均压缩半径为5.6m,压缩效应的持续时长约为4~5h,瓦斯抽采影响半径约为10m。

2)煤层在经过两次液态CO2致裂后,瓦斯抽采效率显著提升,虽然每次致裂后期的瓦斯抽采效率出现了一定程度的衰减,但依然维持在较高水平。

3)通过对比分析液态CO2致裂与水力冲孔技术的增透效果,得出液态CO2致裂在致裂初期的增透效果显著,而水力冲孔则在后期占优势。

4)液态CO2致裂技术有效提升了瓦斯抽放效率,进而提高了工作面掘进速度,具有显著的安全和经济效益。

猜你喜欢

钻场裂孔液态
液态金属
钻场大断面锚索加强支护效果分析
采煤工作面过高位钻场期间瓦斯治理技术
裂孔在黄斑
2017年中外液态食品机械行业大事记
腹腔镜联合胃镜引导下治疗食管裂孔疝合并胃间质瘤的临床应用
浅谈液态渣的显热利用和工艺技术
腹腔镜食管裂孔疝修补术联合胃底折叠术治疗食管裂孔疝三例术中测压
内陆核电厂放射性液态流出物“近零排放”探讨
先天性乙状结肠裂孔疝致小肠梗阻1例