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CR400AF型动车组受电弓工作原理及常见故障浅析

2020-03-21韩爱辉

工程技术与管理 2020年1期
关键词:气路电弓滑板

韩爱辉

北京动车段北京西动车所,中国·北京 100026

CR400AF型动车组;受电弓;工作原理;故障

1 受电弓概述

受电弓的主要功能是从额定电压AC25kV/50Hz的接触网上获取电能,向动车组提供牵引动力。[5]CR400AF 中国标准化动车组采用的受电弓多数为CX-GI型,少数为DSA380型。论文以CX-GI型为例进行介绍。

CX-GI 受电弓组成结构如图1所示:

图1 CX-GI 受电弓结构

主要参数如表1所示:

表1 参数详情

8.升降弓高度最大落弓高度D1 741.5mm最小工作高度D2 470mm最大工作高度D3 2500mm最大升弓高度D4 2600mm images/BZ_58_471_562_1160_1108.png

2 工作原理

受电弓采用先导主动控制技术,以列车速度和受电弓位置参数为依据,通过电空集成的控制模块对受电弓气囊压力进行主动控制,进而间接的控制受电弓与接触网之间的接触压力。主要的控制逻辑为:首先根据线路接触网参数和以往的运营经验在控制单元内设置速度-气囊压力曲线,然后进行空气动力学试验对不同工况下的速度压力曲线进行调整和校正,再将调整之后的速度-气囊压力曲线设置到控制单元内,最后进行弓网受流性能试验对速度-气囊压力曲线和弓网受流性能进行验证,控制过程如图2所示:[4]

图2 受电弓主动控制逻辑

升弓:列车发出受电弓升弓指令后,升弓电磁阀得电,压力空气经过升弓电磁阀、调压阀及车顶供气管路,一路进入气囊,驱动受电弓升起,另一路通过ADD 阀到碳滑板ADD 检测气路、压力开关和ADD 电磁阀。在整个升弓过程中,ADD 阀的作用非常重要,压力空气首先通过下阀体的缩孔向上阀体、碳滑板ADD 检测气路、压力开关和ADD 电磁阀供风直至上下阀体压力达到平衡,受电弓升起。

运行:受电弓升起后,控制模块内的速度-气囊压力曲线确定出某一速度下的气囊目标压力,并由压力传感器向控制模块反馈气囊实时压力,当目标压力与实际压力不一致时,控制模块会通过闭环控制系统适时调整,使其保持一致。

降弓:列车发出降弓命令后,升弓电磁阀失电,气囊内的压力空气经由升弓电磁阀排气口排出,受电弓在重力作用下降弓,碳滑板ADD 检测气路、压力开关和ADD 电磁阀内的压力空气也同时排出。闭合状态的压力开关常开回路重新断开,列车即可判断受电弓正常降弓。自动紧急降弓:当受电弓碳滑板磨耗到限或遭外力破坏、控制气路发生漏气以及控制模块发生严重故障时将受电弓自动快速降下,保护受电弓和接触网不遭到进一步破坏。受电弓碳滑板内部安装有ADD检测气路,具有自动降弓检测功能,,当列车运行过程中受电弓发生自动降弓时,会同时自动断开主断路器。受电弓动作原理如图3所示:[3]

图3 受电弓工作原理图

3 受电弓常见故障

(1)碳滑板故障

碳滑板磨损不均匀:受电弓碳滑板磨损不均匀主要是列车在高速运行中弓头不平衡导致。

碳滑板出现过度磨耗故障:受电弓碳滑条磨损过限主要是由于接触网不平整、表面粗糙,接触网的分段处高度起伏及短距离内接触网高度剧烈波动等问题导致。

(2)漏风导致的降弓故障:动车组在室外环境下高速行驶时,易受到外部物体击打和撞击,如飞鸟、冰凌等,容易导致风管、碳滑板处漏风,此时自动降弓装置(ADD)就会通过一个快速排气阀将受电弓自动快速降下,同时自动断开主断路器,保护受电弓和接触网不遭到进一步破坏。

(3)导电线快速磨损:导电线在升降弓过程中与受电弓其他部位发生干涉,造成磨损较快,当导电线破损达到其总横截面积约5%时,需更换。

(4)受电弓无法升起故障:常见原因为无供风或供风压力不足、升弓电磁阀未导通、控制阀板处调压阀调节不当或阻尼器堵。[2]

4 结语

动车组受电弓故障原因涉及面较广,对铁路运行秩序影响比较大,制造、检修、科研等部门要进一步加强沟通与合作,从受电弓设计、制造工艺、日常检修的等多个方面着手,才能切实有效的降低动车组的故障率,保障动车组运行安全可靠运行。中国高速铁路建设正处于蓬勃发展阶段,然而频发的设备故障、运营安全等问题需要所有动车从业者进行深刻反思,同时,由于维修原因导致的设备可靠性问题也引起了动车组检修人员的高度重视。[1]

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