大桥预制混凝土施工工艺
2020-03-17郑毅
郑 毅
(黑龙江省公路科学研究院,黑龙江 哈尔滨 150080)
1 级配曲线的调整
进场后,经考察,原材料基本确定(碎石采用阿城正大石场碎石,水泥是宾西虎鼎牌,中砂为东兴砂场中砂,粉煤灰为呼兰二电厂生产,外加剂由科曼公司提供),监理单位与施工单位共同取样,由检测中心做初步配合比设计。配合比报告完成后,经过现场取样试验与计算,工大配合比中9.5~19 mm碎石与4.75~9.5 mm碎石的比例分别为75%与25%。
具体掺配情况如表1。
表1 碎石配合比级配曲线
图1 掺配后碎石级配曲线
由图1,碎石级配曲线基本在中值范围内,但9.5~16 mm筛孔范围内碎石级配曲线向上,偏细一些,尽管混凝土强度可能在施工中得到保证,但为更好地保证施工质量,我们调整了碎石的比例,把9.5~19 mm碎石与4.75~9.5 mm碎石的比例由75%与25%分别调整为80%与20%。图表2。
表2 碎石配合比级配曲线
图2 掺配后碎石组配曲线
经过微调后,碎石的级配曲线略微变粗一些,若变为85%与15%的比例,9.5 mm筛孔的曲线就会变粗,考虑到中砂会有个别的9.5 mm筛孔的累计筛余,因此此曲线不宜再调整,于是利用此曲线,进行混凝土试配,7 d、28 d强度如下。
经过试验论证,80%与20%的碎石比例生产的混凝土强度强于初步配合比设计中75%与25%的碎石比例的混凝土强度。
表3 水泥混凝土抗压强度试验报告
2 中砂的选定
因所产河砂细度模数一般在2.0左右,砂偏细且含泥量较大,因此采用距大桥27 km处的东兴砂场所生产的松花江江砂。东兴砂场在江中所抽出的江砂细度模数在2.3~2.5之间,坚固性4%,含泥量在1%左右,但存在一定的泥块含量。JTG/T F50-2011桥梁施工技术规范中关于预制梁中砂细度模数的要求是宜采用2.6~2.9的中砂,考虑到技术规范并未强制要求细度模数,及地产砂及周边砂的实际情况,采用东兴砂场所生产的中砂。
中砂运到现场后,经抽样试验细度模数在2.4~2.5之间,但存在一定的泥块,考虑到现场所需的中砂数量比例并不大,因此采用人工筛除泥块的办法。起初在采用10 mm的筛网进行筛分,但现场取样时发现筛出的骨料明显过多大,4.75 mm以上的骨料损失,工人也感觉工作量过大。经试验,细度模数在2.0以下,已经无法应用到混凝土生产中。这时又把筛网的尺寸调到15 mm,这样又经试验,砂的细度模数达到2.3~2.4之间,已经可以采用。又把筛网尺寸提高到20 mm的尺寸进行筛分,现场筛分工人既能够有效地把泥块及沉积物筛除,又省时省力。通过试验,砂细度模数在2.4~2.5之间,基本保持原来的细度。这样中砂的问题解决了。
3 生产混凝土时各材料的调整
正式生产混凝土时采用37%的砂率,新进一批细度模数为2.3~2.4之间的中砂时,砂率及时调整为35%,或者略微增加4.75~9.5 mm碎石的含量,相对应的减少中砂的用量。这样生产出来的混凝土工作性良好,满足设计要求。
在正式生产时混凝土,我们对每车混凝土都认真观察、取样,掌握第一手数据,当第四车混凝土运到现场后,我们发现混凝土的粘聚性与前几车在感觉上略有出入,于是立即取样,发现坍落度比前几车料大10~20 mm,我们又到后台仔细排查,料及操作间均无异常。此时我们想到是人的因素,于是仔细观察每个工人的操作,发现倒粉煤灰的工人,因粉煤灰罐控制不好,粉煤灰量有时加的不足,当有管理人员在场时他还能认真对待,无人监督时,就有些追求速度了。我们当场指出了这个问题,施工单位立即增加了一名后台操作人员。这样,既保证了工作质量,又增加了工作效率。