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莱钢1 880 m3高炉炉况波动导致炉墙结厚的分析与处理

2020-03-10闻一帆

山东冶金 2020年1期
关键词:炉况风口高炉

刘 晓,闻一帆

(莱芜钢铁集团银山型钢有限公司,山东 莱芜271104)

1 前言

莱钢2#1 880 m3高炉第二代炉役于2018年7月12日开炉并迅速达产,12月11—15日因焦炭供应紧张,外购焦加入2/3左右的某质量不合格焦炭(M40最低79.7%,平均84.6%;<25 mm最高15.1%,平均9.0%),造成高炉指标大幅下滑,炉况开始出现波动。配加质量不合格焦炭后,高炉透气性指数由23.5逐步降低至22.5,燃料比升高20~30 kg,焦比从370 kg/t逐步调整到430 kg/t,最严重时焦比达到500 kg/t。具体表现为:

1)压量关系紧张,风量维持困难。2)探尺工作差,下料不顺发生悬料。3)煤气流分布失常,小管道气流频发。4)铁口工作差,开口之后先见渣后见铁。5)炉缸不活跃,风口小套频繁烧坏。6)冷却壁温度、水温差降低。

2 炉墙结厚的形成原因

炉况波动严重影响了炉缸工作状态和煤气流的合理分布,频繁出现小管道气流,最终造成一定程度的炉缸堆积和炉墙挂结[1],最直接的表现为结厚部位冷却壁温度降低、冷却水水温差降低。

在炉墙结厚和炉缸堆积的初期,对信息掌握不够准确,重视程度不够,没有采取及时有效的手段进行处理,延误了处理炉况的最佳时期,恢复过程中未认识到挂结物处理的困难性,加负荷过急、过快,料制频繁调整且缺乏明确方向,使炉况不断反复,延长了恢复周期。炉况恢复期间原燃料条件恶化,入炉粉末增加。焦化限产和干熄焦频繁检修,导致高炉长期配加水熄焦,再加生矿、球团潮湿难以筛分干净带来大量粉末,并因称量斗下料速度慢而大量分布在料面边缘部位。炉墙结厚后小管道气流频繁,连续悬料,尤其1月2日悬料、坐料达到5次。炉况反复波动造成软熔带位置不断上下移动,渣皮反复熔化重建,坐料时突然下降的生料粉末大量粘附在渣皮上。如此的反复,再加上无计划停煤休风,长时间低炉温、低热量、炉缸亏热等不利因素的影响,使炉墙越结越厚。

3 炉况恢复过程

3.1 风口布局调整

2019年1月8日将风口布局由7×Φ130 mm+21×Φ120 mm调整为28×Φ120 mm,风口面积由0.33 m2缩小为0.317 m2。调整后风速、动能有所提升,但因风压上升过多而提升幅度有限。在现有生产条件下,仅靠提高鼓风动能吹透中心对处理炉墙结厚无直接效果。

3.2 料制调整

料制调整主要方向是发展中心和稳定边缘,但是多次调整效果并不明显,布料制度调整过程见表1。2月9日休风校核探尺,通过炉顶成像观察料面,中心焦高且大,料面凹凸不平,整体向西方向倾斜,炉内矿—焦料层结构受到严重破坏。

3.3 锰矿萤石洗炉

2月13日开始配加锰矿洗炉,16日开始配加萤石,具体过程见表2。洗炉期间燃料比最高上升到580 kg/t,21日停配萤石,25日停配锰矿。洗炉完成后焦比从450 kg/t逐步调整到395 kg/t,燃料比下降到535 kg/t左右,但压量关系仍然没有改善,炉况抗波动能力差。因挂结物位置较高,远离高温区,洗炉操作并未完全将挂结物融化,炉墙结厚的影响依旧存在。

表1 1―2月份布料矩阵

表2 洗炉参数

4 挂结物脱落

4.1 挂结物的脱落过程

3月6日19:10开始配加萤石500 kg/批再次进行洗炉,提高燃料比到585 kg/t。7日4:00上料系统故障被迫休风,料线深东6.78 m,西5.17 m,发现炉墙有挂结物脱落,7:50复风后附加净焦2批,10:00附加净焦1批,10:30料线正常;10:50发现风口渣皮大面积脱落,冷却壁温度和水温差急剧上升;12:00附加净焦1批,11:53开口,铁水[Si]为0.178%,[S]为0.18%,热量仅有1 411℃,按炉凉处理,控风最低到1 800 m3/h;13:00开始集中附加净焦(2J+3Z+6J+6Z+2J),13:42[Si]为 0.308%,[S]为 0.133%,14:00负荷由460 kg/t退至515 kg/t,15:00之后下渣皮量明显减少,16:00继续退负荷至560 kg/t,19:00加负荷至500 kg/t,16:50开口[Si]为0.758%,[S]为0.06%,热量1 400 ℃;18:18—18:30[Si]为1.0%以上,迎净焦停煤一段,8日夜班[Si]为1.2%~1.8%,4:00焦比加至480 kg/t,热量逐步上行至1 515℃,风量加全。

本次亏料线使炉墙挂结物脱落,边缘气流畅通,此后炉况逐步好转,高炉各项指标逐步提升。透气性指数24.5~25,燃料比520 kg/t,产量5 000 t,炉况基本正常。

4.2 挂结物的脱落机理[2]

1)萤石、锰矿的加入使挂结物强度大幅削弱。洗炉剂降低了挂结物内多种组分的熔点,使碳性粉末失去了黏结相,呈现出一种较为疏松的状态。

2)多次集中加入净焦,使高温区上移,进一步促进了挂结物的融化。

3)挂结物受热胀冷缩影响,局部产生破裂。降料线期间,挂结物暴露出来直接受到炉顶打水影响,温度急剧降低。打水期间的爆震也削弱了挂结物和炉墙之间的联系。

4)挂结物失去料柱支撑。前期受到多重因素的综合作用,挂结物强度降低,最终在重力的作用下脱落。

5 结论

5.1 原燃料条件是高炉操作的基础。原燃料的波动容易造成气流的波动和软熔带位置的变化,是炉墙结厚的重要诱因。对外购焦倒运、加料情况应严格监控,保证焦炭的供应和质量得到有效管控。

5.2 持续关注冷却壁温度与热负荷参数,完善操作炉型跟踪,有炉墙挂结物形成趋势果断采取相应措施处理。

5.3 高炉操作应逐步去除对中心附加焦的依赖。处理炉况需要一定的风量支撑,但在低产量状态下,不宜过度依赖中心焦来发展中心气流。为活跃炉缸,可以减少中心焦比例缩小死焦堆,缩短置换死焦堆周期,扩大炉缸有效工作区域。

5.4 炉况处理期间忌过度强化冶炼。可降顶压并控制风量,保证炉内压差处于相对宽松状态,引导中心气流提高透气性。

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