1000 MW 机组增引合并电气方案选型浅议
2020-03-05王悦耀
王悦耀
(广东粤电靖海发电有限公司,广东揭阳 515223)
0 引言
1 增引合并后变压器容量计算
增引合并后的引风机常规采用电动机驱动或小汽轮机驱动方式[1],本机组采用的是电机驱动方式。在增引合并之前,两台引风机额定功率均为6900 kW,电源分别取自机组厂用电6 kV A、B 段。机组6 kV A、B 段母线由分裂绕组的A 高厂变提供,备用电源由分裂绕组的01#启备变提供。两台增压风机电源取自脱硫6 kV A、B 段,两路电源开关均取自机组6 kV C 段。机组6 kV C 段由双绕组的B 高厂变提供,备用电源由双绕组的02#启备变提供。增引合并之后,两台引风机额定功率需增加至9700 kW,A 高厂变和01#启备变的容量不够,需扩容改造。两台增压风机额定功率3400 kW 取消后,B 高厂变和02#启备变的容量裕度反而变大,因此容量不做改变。对机组6 kV A、B、C段容量进行重新核算,见表1。
2 电动机启动压降的校验及短路电流计算
根据电气配电设计规范要求,对于电动机的启动导致母线电压的下降值有明确要求,配电母线上不宜安排受电压波动影响较大的负荷,且机组正常运行期间母线电压不应低于的80%增引合并后的联合风机电动机裕量选择不宜过大,电动机选择启动电流倍数推荐在5 倍以下,以保证最大电动机启动时对母线电压造成的压降在可控范围之内,对正常运行的电机负荷影响降至最小。本机组增引合并后,厂用高压变压器带一台9700 kW 引风机正常启动时导致的6 kV 母线压降采用简化公式进行计算[3]。
2.1 高厂变选择容量51/30-30 MVA 时计算
2.1.1 原始数据
引风机电动机参数:额定容量PD=9700 kW;启动电流倍数KQ=6;额定效率YD=0.971;功率因数cosD=0.85。
2.1.2 计算数据
厂用负荷标幺值S1*=21 000/30 000=0.7;容量标幺值(引风机启动时)SQ*=69 700/(30 0000.9710.85)=2.350 5;合成负荷标幺值S*=S1*+SQ*=0.7+2.350 5=3.050 5;变压器电抗标幺值X*=1.1(18/100)(30/51)=0.116 5;母线电压标幺值(高厂变供电时)Um*=1.05/(1+3.050 50.116 5)=77.47%;母线电压标幺值(启备变供电时)Um*=1.1/(1+3.050 50.116 5)=81.15%。
2.1.3 结论
以上计算得出,根据母线电压正常运行时大于80%的标准,高厂变不满足要求,启备变满足要求。
2.2 高厂变选择容量58/32.7-32.7 MVA 时计算
2.2.1 原始数据
母线基准电压Uj=6 kV;高厂变高压绕组额定容量SB=58 000 kVA;高厂变低压绕组额定容量S2B=32 700 kVA;变压器阻抗X'1-2=18%;母线的空载电压(标幺值)U0*=1.05;母线已带负荷(引风机启动前)SD=21 000 kVA。
引风机电动机参数:额定容量PD=9700 kW;启动电流倍数KQ=6;额定效率YD=0.971;功率因数cosD=0.85。
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表1 6 kV 厂用电负荷统计核算
2.2.2 计算数据
厂用负荷标幺值S1*=21 000/32 700=0.642 2;容量标幺值(引风机启动时)SQ*=69 700/(32 7000.9710.85)=2.156 4;合成负荷标幺值S*=S1*+SQ*=0.642 2+2.156 4=2.798 6;变压器电抗标幺值X*=1.1(18/100)(32.7/58)=0.111 6;母线电压标幺值(高厂变供电时)Um*=1.05/(1+2.798 60.111 6)=80%;母线电压标幺值(启备变供电时)Um*=1.1/(1+2.798 60.111 6)=83.81%。
2.2.3 结论
高厂变及启备变带引风机启动均满足母线电压大于80%的要求,但容量为32.7 MVA 变压器进线开关计算电流3147 A,非常接近额定电流3150 A。
3 电气方案对比与可行性分析
根据增引合并调整后的负荷计算,原分裂绕组高厂变45/26-26 MVA 计算负荷为50.567 5/29.206 5-29.206 5 MVA,所以改造后分裂绕组高厂变和启备变必须增容至51/30-30 MVA 且阻抗保持不变。
新联合引风机功率为9700 kW,如果在高厂变51/30-30 MVA 启动,则计算压降为77.47%,不满足要求。如果在启备变51/30-30 MVA 启动,则计算启动压降为81.15%,满足启动要求。如果在高厂变启动且满足启动压降不低于80%,则高厂变容量需58/32.7-32.7 MVA。
如果高厂变增容至58/32.7-32.7 MVA,经计算6 kV母线短路电流为热稳定44.242 kA,动稳定109.707 kA,原6 kV 开关柜、6 kV 封闭母线、6 kV 电力电缆都不能满足动热稳定要求。
电气改造方案比选如下:
方案1:分裂绕组启备变增容至51/30-30 MVA 和分裂绕组高厂变增容至58/32.7-32.7 MVA,不设置软启动器。由于6 kV 封母及电缆设计满足短路热稳定电流40 kA 和动稳定电流100 kA,那么这些设备均不满足要求,因此,此方案不可行。
方案2:分裂绕组启备变和分裂绕组高厂变均增容至51/30-30 MVA,设置软启动器或者变频器,这将导致投资成本高,普遍不予采用。该方案满足高厂变和启备变均可以启动引风机正常运行的条件。
方案3:分裂绕组启备变和分裂绕组高厂变均增容至51/30-30 MVA,不设置软启动器或者变频器。启动联合引风机必须在启备变、不能在高厂变侧启动,当单台引风机因故停运后重新启动,必须将母线段切换至启备变才能启动,厂用电切换复杂,增大了事故隐患。
方案4:分裂绕组启备变和分裂绕组高厂变均增容至51/30-30 MVA,高厂变增设有载调压装置,启动时通过有载调压提高母线电压,则可满足启动条件,启动后视母线电压情况进行调整,满足正常运行需求。该方案需将启备变、高厂变返厂改造,可实现。
4 结论
综合以上分析,在所有方案变压器均需返厂增容的前提下,方案4 在变压器增容的同时加装高厂变有载调压装置,有效解决电动机启动要求,运行方式更加灵活可靠,改造方案在可靠、节约、利旧的原则下进行,分裂绕组启备变和分裂绕组高厂变返厂改造要充分利旧,节约改造费用。因此本次增引合并改造电气方案选择方案4 安全经济可靠。