多膛炉燃烧室自动点火系统提升与应用
2020-02-25赵江海周玉林牛明光
赵江海,周玉林,牛明光
(河南豫光锌业有限公司,河南 济源 454650)
河南豫光锌业有限公司多膛炉燃烧室安装高速烧嘴,通过PLC 自动化控制自动点火,通过空燃比例阀,调节燃气与空气的比例,此种控制系统具有:①自动点火;②各炉膛温度可根据工况调节;③天然气燃烧效率高;④操作简单;⑤经济节能,综合造价低等特点。但在长期使用过程中发现其存在一系列常见的故障。
1 燃烧器自动点火、温度调节系统影响因素
自动点火原理:燃烧器设计有点火系统,即首先点燃小火(母火),火焰检测器检测到母火正常后再开启主燃气安全阀点燃主火,杜绝炉内出现闪爆的隐患;燃烧器设计采用多次分级混合的燃烧原理,第一级燃料与一次风在燃烧器内经过了初步的预混,达到着火条件即在燃烧器火焰筒内已经着火燃烧,并在燃烧室内设计了旋流装置使高温烟气在燃烧室内产生旋转,旋转的高温烟气成菊花状散开去点燃二级燃料,调节温度后,天然气、风量随之变化。
1.1 影响自动点火成功率的因素
由于燃烧室内正常运行时为微正压,导致氧化锌附着在点火棒上,每次点火时候影响点火效果。
1.2 影响燃烧室温度的因素
燃烧室通过调节天然气与压缩风的流量来进行温度的控制,燃气比例阀调节误差大时,无法精确调整到燃烧室所需的温度。
2 自动点火系统经常出现的故障
(1)天然气与压缩风比例通过机械连杆式调节机构调节,无法精准调节且存在机械卡死现象,点火费时费力,造成能源浪费现象。
(2)设备老化、自动化程度低,故障率较高,工作效率较低。
(3)天然气与助燃风比例不协调,燃烧不充分,极易出现冒黑烟现象,不利于环保生产。
(4)燃烧器燃气管理上是设计安装的单安全电磁阀,没有按照国家燃烧器规范标准设计,存在安全隐患。
(5)燃气管路及安全阀门没有设计进行检漏功能,存在安全隐患。
(6)炉膛温度测量不准确。
3 通过技术改造造,降低设备故障率
针对燃烧烧嘴的改造。
(1)针对多膛炉现场使用环境比较差,氧化锌粉尘大,需连续加热的情况,选用分体式燃烧器,采用半预混式燃烧器结构,设计上采用多级旋流半预混式先进的燃烧机理,混合强烈充分与火焰接触部位采用耐热不锈钢(310S)材料制造。
图1 多膛炉现场使用图
燃烧效率达到99.9%燃烧器设计采用多次分级混合的控制,避免了机械连杆式的调节方式调节不精准以及卡死问题。由于蝶阀的调节属于非线性调节,所以,在比例调节的过程中,必然会造成风气比调节失衡。本设备采用多档分段式比例调节,采用结果导向的方式,通过燃烧效果测定找出数个燃烧最佳风气比例的挡位,绘制成燃烧曲线。生产过程中,通过工艺点的温度,由PLC 控制火焰在各个挡位中进行调节,使空气与燃气可实行电子自动比例调节,燃气流量可在20Nm3/h ~100Nm3/h 调节,负荷比可达1:5;燃烧器可根据温度设定(炉内温度600℃~800℃),进行精确自动负荷控制。
(4)自动点火、空气与燃气控制系统图。
4 结束语
图2 自动点火、空气与燃气控制系统图
通过改进燃烧烧嘴和采用天然气、压缩风自动调节控制系统,选用耐燃气/空气自动按照比例来调整流量大小变化,将温度精确控制在±5℃~10℃范围;河南豫光锌业公司多膛炉燃烧室自动点火设备使用寿命大幅度提升,设备有效运行时间显著提高,设备年维修和消耗成本显著降低,据统计年节约费用10 万元/年。燃烧原理,第一级燃料与一次风在燃烧器内经过了初步的预混,达到着火条件即在燃烧器火焰筒内已经着火燃烧,并在燃烧室内设计了旋流装置使高温烟气在燃烧室内产生旋转,旋转的高温烟气成菊花状散开去点燃二级燃料。在燃烧器端板上设计能够满足烧嘴观火、探火和清理的功能,整体结构性良好;面板安装采用通用的安装结构,简易方便。燃烧器内部结构设计有防止回火的装置,使之没有产生燃气回火燃烧条件,从结构上消除了回火的危险。
(2)为了确保点火的可靠性,燃烧器设计有点火系统,即首先点燃小火(母火),火焰检测器检测到母火正常后再开启主燃气安全阀点燃主火,二次点火能确保主火成功率100%,杜绝炉内出现闪爆的隐患。
(3)通过PLC 进行调节,助燃风和燃气由电动蝶阀单独