炼铁厂1 050 m3高炉高冶强生产实践
2020-02-19刘成钦
刘成钦
(辛集市澳森钢铁有限公司,河北 辛集052360)
1 前言
澳森钢铁公司炼铁厂6#高炉有效炉容1 050 m3,设东、西两个出铁口,料车上料,炉体采用全冷却壁、薄壁炉衬结构、软水密闭循环冷却系统、串罐式无料钟炉顶、嘉恒法水渣处理、BPRT煤气余压利用等一系列先进实用技术。高炉于2016年底开炉,开炉以后,通过提高原燃料质量,优化高炉操作,加强炉前管理等措施,高炉利用系数突破了4.5 t/(m3·d),并且保持了长期稳定顺行。
2 高冶强生产措施
2.1 改善入炉原燃料质量
多方面入手,改进原燃料的质量,为提高冶炼强度打下物质基础,保证高炉在大风、高压、高风温、高负荷的生产条件下仍能稳定顺行。近年来出现了一些经济原料操作的高炉,但是高炉所用的原燃料必须与高炉的容积及冶强相适应,才能取得相对较好的指标[1]。
1)焦炭的质量要有最低限度的保证。受各方面的制约,公司高炉使用的焦炭按灰分和硫含量,属于二级焦,但是通过生产实践经验,对高炉使用的焦炭指标提出了如下要求:M10<7%,CRI(焦炭反应性)<30%,CSR(焦炭反应后强度)>60%,这样的焦炭基本上能满足本高炉强化冶炼要求。
2)要求高碱度烧结矿二元碱度在2.0左右,转鼓强度>75%,低温还原粉化率RDI+3.15>65%。
3)优化高炉入炉原料配比,生矿比一般在8%左右,保证了熟料比90%以上。
4)加强槽下筛分工作。槽下严格控制振筛的筛分速度,要求<30 kg/s,减薄料层厚度,提高筛分效率。焦炭用间距16 mm的陶瓷棒条筛底,保证入炉<20 mm的焦炭低于5%,矿石采用双层棒条筛,下层间距3.5 mm,保证入炉<5 mm的比例低于5%;每班统计返矿、返焦数量,超出正常及时分析原因,采取应对措施。
5)控制入炉原燃料的K、Na、Zn负荷。碱金属对高炉的危害很大,根据近几年的经验,对高炉入炉碱金属含量提出了自己的控制范围:K2O+Na2O<5 kg/t铁,高炉入炉ZnO<0.5 kg/t铁。通过控制入厂、入炉原燃料中的K、Na、Zn,降低高炉的K、Na、Zn负荷,杜绝了其富集后对操作的不利影响,保证了高炉的顺行[2]。
2.2 优化高炉操作制度
在高炉操作中,上下部调剂相结合,保证以中心气流为主,适当照顾边缘。
1)送风制度。风口以Φ115 mm的为主,适当配加2~4个Φ120的调整局部气流;因为本高炉设计的炉腹角偏大,所以风口长度选型较长,为520 mm,并向下倾斜5°,以吹透中心,活跃炉缸,保证了初始气流分布合理;热风温度能稳定在1 200℃;富氧用炼钢富裕的深冷氧,配加吸附氧,富氧率5%左右。
2)装料制度:采用矿焦分装,多环布料。根据开炉前现场实验,将布料最大角度限定为不超过37°。经过多次调整,形成了焦5矿5,平台加漏斗的布料模式:焦炭角度34°、31°、28°、25°、22°(圈数3、3、3、2、2),矿石角度33°、30°、28°、26°、23°(圈数2、2、2、2、2)。没有中心加焦,但是中心气流比较充足,保证了炉况的稳定性。
3)造渣制度。为了避免碱金属富集危害,提高炉缸稳定性,炉渣R2控制在1.15~1.2,保证铁水成分合格。
4)热制度。保证铁水温度为1 480~1 500℃,保证炉缸活跃,避免炉缸亏热,铁水Si控制在0.3%~0.4%。
2.3 加强炉内操作管理
1)统一3班操作,稳定风压±5 kPa,风量±30 m3/min,氧气均衡使用,保证按规定的料批稳定下料,不突出单班产量。
2)杜绝高压差操作,压差超过190 kPa时,必须采取措施,避免气流失常造成管道或者悬料。
3)操作中及时发现波动的苗头,做到早调、勤调,根据外围因素提前预判,保证[Si]0.3%~0.4%,[S]0.020%~0.030%。
2.4 加强炉前管理
随着高炉冶强的不断提高,炉前出铁管理逐渐成为高炉顺行的重要环节。炉前出不净铁或者开口晚、流速低都会造成炉况憋风难行,为此要求炉前做到以下3点。
1)巡检好出铁场设施,及时联系生产调度协调铁水包,保证两个铁口轮流出铁,并且保证全风堵口率99%以上。
2)炉前铁口工控制好打泥量,每炉35块左右,将铁口深度稳定在2.8 m,避免过深造成铁口泥包断裂,过浅铁口难开憋铁、跑大流出不净铁。
3)每天至少出铁16炉,出铁间隔保证在15 min以内,按照出铁时间比90%计算,保证合适的出铁流速(一般在3.8~4.0 t/min),当铁量差>10 t/炉时,责令炉前铁口工和班长分析原因。
2.5 强化基础管理工作
1)通过强化炉体和风口小套冷却,稳定渣皮,减少因渣皮脱落造成的风口小套损坏,减少无计划休风换套。通过加粗高炉风口小套的进出水管道和阀门,使单个风口小套的水量控制在30 m3/h以上,水温差控制在5℃以下;高炉密闭循环软水水量由原来的3 500 m3/h增加到4 200 m3/h,炉体温度稳定在50~100℃,很少有长时间大幅度的波动,保持了炉内渣皮的稳定。通过以上两项措施,杜绝了风口小套损坏,减少了因更换漏水风口小套而导致的无计划休风。
2)通过日常设备点检、维护,及时发现设备隐患,实行点检定修,降低休风率。炉前重要设备专人加油润滑,保证设备完好;卷扬设有专职点检工程师,对所有卷称设备运行情况预知预控。
3)高炉辅助系统单独设立工段,横向管理。分别负责热风炉、布袋除尘、鼓风机、水泵房、环保除尘等设备的运行、管理、维护工作。在炼铁厂的统一管理下,服务于高炉生产,对高炉长期稳定顺行提供了坚实的保障。
3 结语
经过开炉3 a多的实践,已经逐步摸索出适合本薄壁炉型高炉的操作要点:高冶强要有一定的原燃料条件作为支撑;操作制度要找出适合本高炉的具体控制范围,重点是维护好炉内渣皮的稳定性;炉前操作要作为一项重点来抓,形成出铁制度;把外围设备维护好,为高炉稳定顺行创造条件。