大中型水泵机组主要故障及检修研究
2020-02-16梁雪云
梁雪云
(广东省源天工程有限公司,广东广州 511340)
0 前言
大中型水泵机组的性能稳定对于水泵站的稳定运行具有重要影响,对于某些重要的水泵站而言,机组的运行时间长且维修时间短,对故障检测、处理提出了较高要求。所以工作人员必须高度重视各类水泵机组的故障问题,确定检修方案,这样才能保证水泵机组的正常运行。
1 大中型水泵机组的主要故障问题
1.1 电子绕组故障
目前我国大中型泵站机组电机额定电压一般维持在6~10kW,功率为500~7000kW,很多机组都处于长期高负荷运行,因此会出现电机绝缘老化的现象,其中以电机绕组故障现象最为常见。造成电子绕组故障的原因很多,包括电老化、热老化、机械老化等。以热老化为例,水泵机组在运行期间,会因为长时间受热而出现不同物理与化学变化,包括龟裂、挥发等,造成材料的变质与老化,再加之电机冷却方式的影响,在热老化的情况下会造成电机绝缘性质下降。
1.2 水泵导轴承故障
目前水泵导轴承可以分为水润滑轴承与油润滑轴承两种,其中以油润滑轴承最为常见。一直以来,油润滑轴承材料一般以巴氏合金为主,该材料的运行寿命长且承载力高。但是因为油润滑轴承的结构相对复杂,造成下部的水封装置以及油自循环系统中经常会出现故障,造成轴承漏水等现象[1]。
1.3 水泵气蚀
造成气蚀破坏的原因较多,包括:①水泵本身的汽蚀性能差。理论上来讲,水泵汽蚀需要通过理论模型的方法计算汽蚀余量,并根据汽蚀相似定律计算原型泵的必要汽蚀量。但是这种方法存在一定不足,容易出现误差。②运行偏离设计工况。一般泵站上下游水位变化的情况下,难以保证机组始终在设计扬程的范围运行,若出现较大偏差,就影响叶轮进口流态变化,引发汽蚀。
2 大中型水泵机组故障检修手段
2.1 电子绕组故障检修思路
在电子绕组故障检修期间,其检修思路基本可以分为五步,包括清洗、定子检修、转子检修、绕组喷漆以及干燥。其中清洗的主要目的,就是充分清除绝缘物质表面的污垢,目前常使用汽油清洗的方法;在定子检修期间,常检修的部位包括铁芯、绕组槽以及绕组端部;转子检修部件包括集电环、转子槽楔等;绕组喷漆是通过压缩空气机吹扫定子之后,再用绝缘漆淋绕线圈做喷浇,最后干燥即可。
2.2 水泵导轴承故障检修方法
在有优化轴承检修期间,工作人员需要重点关注以下几方面内容:①检查轴承瓦面的磨损程度以及接触点、接触面积情况;②观察筒式瓦的间隙情况,测量轴承瓦内径,判断内径规格是否发生变化;③近距离观察轴瓦的状态,包括有无硬点、裂隙、密集气孔、脱壳等,或者表面是否有烧瓦痕迹。一般在发现水泵导轴承存在上述问题之后,根据故障现象针对性处置就可以解决故障;而针对轴承孔径过大的问题,可以考虑重新浇筑轴承合金。
同时,相关人员还应该重点考虑以下两种特殊情况:①润滑不足。造成水泵导轴承故障的主要原因,是上油量明显小于轴承润滑所需要的油量,尤其是两者差值过大的情况下,将会导致轴承在异常状态下工作,加速材料磨损、发热,最终破坏了润滑油膜层。所以在检修期间,工作人员需要观察润滑油量变化情况,减少因为润滑油量不足而引发故障。②密封失效。在密封失效的情况下,水泵导轴承会出现导叶体轮毂与转轮轮毂之间设置的水密封失效,并出现严重漏水。所以针对该故障,工作人员需要随时观察水泵轴承的状态,在发现泥沙侵入等情况时,应该及时停机处理,避免造成失效[2]。
2.3 水泵汽蚀处理方法
在发现水泵汽蚀现象后,需先将汽蚀层剥掉,此时工作人员可手持砂轮打磨机进行打磨,之后在打磨后用风铲铲除;再用砂轮机磨去表面上氧化渗碳层,方便焊接。在焊接期间,选择含铬量超过12%的不锈钢条进行处理即可,将电焊把设置为正极、叶轮为负极;先处理汽蚀破坏深度超过5mm的部位,采用堆焊的方法,选择化学成分接近部件的焊条打底,最后两层焊接不锈钢条即可,要确保钢条的焊接高度应该高出原表面2mm以上,方便做后续的打磨处置,使水泵能够符合之前的线条。
3 实例分析
3.1 案例简介
某水泵机组在运行期间出现了严重的振动现象,经现场勘查,发现是因为管道固有频率与叶片通过频率重合,最终造成出口管道振动,振动的波形如图1所示。
该机组功配置了三台立式凝结水泵,额定转速为1500r/min,通过对其运行状态进行观察后,上述三台泵机在单独运行的情况下,稳定性良好,出口管道振动情况小于12mm/s,此时振动主要成分是叶片通过频率6X。而在任意两台泵同时运行的情况下,管道振动现象明显,其中最大的振动频率超过150m/s。
3.2 振动原因分析
经过对振动现象进行调查后,发现振动频率以6X频率为主,证明每台泵都存在流体压力脉动所引发的振动情况,当压力振动频率与管道固有频率重合的情况下,造成出口管道叶片出现了频率共振的问题。振动不仅造成了大量噪音,也会破坏设备的结构,影响水泵机组的正常运行。
3.3 振动处理方法
在振动处理中,根据生产常见提供的相关信息,发现同类水泵在运行期间并没有出现过振动现象,所以针对这一故障,决定先改管道的布置方法,在母管与凝结水泵出口管位置增加一个45°的弯头,以控制出口水流对管道造成的脉冲激励影响。在此基础上,将两个水泵叶轮叶片从6个改为7个,另一个水泵的叶片依然保持6片;之后将调整叶片的水泵频率从最初的148Hz上升至172.7Hz,避免原有水管的出水频率。
从效果来看,在经过上述处理后,单泵运行振动的现象得到有效改善,证明凝结水泵压力脉动现象得到显著改善,而管道所传递的振动力明显不足,所以振动现象可以得到有效解决,水泵机组的运行逐渐恢复正常。
4 结束语
目前大中型水泵机组在运行期间可能会出现多种故障,因此相关人员应该重点观察水泵机组的状态,在发生故障后,认真寻找吹安故障的原因,并从故障处置角度入手,强化各个部件的故障处理能力,争取能够及早预见故障发生,这样才能降低故障发生率,最大程度保证安全。