2万吨/ 年硫磺回收装置加氢反应器预硫化过程中硫穿透原因分析
2020-01-14徐明彬潍坊弘润石化科技有限公司山东潍坊261000
徐明彬(潍坊弘润石化科技有限公司,山东 潍坊261000)
1 开工过程
某公司硫磺回收装置为了配合公司新项目的建设开工,将长期停用的2万吨/年硫磺回收装置进行了一个月的检修后,于6月16日10:00制硫炉点火升温,装置进入开工阶段。6月20日9:00 点焚烧炉,14:00 进行加氢反应器循环升温。6 月22 日10:00制硫炉升温至1250℃,一转床层温度为270℃,二转床层温度为240℃,系统达到开工引酸性气条件。同时加氢反应器床层升温至220℃,恒温4小时,达到预硫化条件。
6月22日18 :30,停加氢反应器循环气升温,尾气部分切除闷床,通氮气保护。22日19:00制硫部分开始引酸性气,引入再生酸性气1000Nm3,调整配风至(H2S+COS)/SO2的比值在(4~6),稳定操作。22日20:00制硫尾气并入尾气加氢系统,开始对加氢反应器进行预硫化操作,控制入口温度为220℃,加氢后出口氢气含量在(4~6)%。预硫化期间,急冷水pH下降很快,间断通入液氨控制急冷水pH值;同时定期进行急冷水置换,检查反洗急冷水发黑。22 日23:00 各硫冷器排硫正常,逐渐并入硫封器,各部分运行正常后,制硫炉前系统压力为0.017MPa。
2 处置过程
6 月23 日5:00 发现制硫炉前系统压力在0.022MPa,调取曲线查看,压力一直在逐渐上涨。于是立即检查现场各排硫口排硫是否正常,检查排硫正常,排除硫冷器堵塞造成系统压力高的原因;检查急冷水情况,发现急冷水中带有硫磺粉末,后又从加氢出口取样,发现尾气带有液硫,断定为加氢反应器硫穿透造成急冷塔填料堵塞,从而系统压力不断上涨。针对硫穿透,采取以下措施:
2.1 调整制硫炉配风比
立即降低制硫炉配风,提高配风比,将制硫尾气中(H2S+COS)/SO2比值提至(4~6),重新对加氢反应器进行预硫化。
2.2 提高加氢反应器入口温度
提高加氢入口温度,从230℃逐渐升温至300℃,对加氢反应器进行强化预硫化。通过取样分析,加氢反应器进出口二氧化硫含量相当,说明加氢反应器反应不好,造成二氧化硫穿透。
2.3 加强急冷水置换,冲洗急冷塔
将急冷塔急冷水改为直排,同时不断注入除盐水,加大急冷水置换,和过滤器的清理。检查急冷水过滤器,从开工投用一直没有压差,断定急冷水过滤器不起作用。直排初期,急冷水一直带有硫磺颗粒,急冷水泵过滤器经常堵塞,增加清理频次。7 月2 日后急冷水带硫磺颗粒减少,水发混、发白,但还是带硫磺粉末。直至7月5日左右,急冷水变清澈,不在带硫磺粉末;同时从加氢出口取样,尾气不带硫磺。
加强急冷塔压差监测,从6 月23 日开始,急冷塔塔低压力从12KPa逐渐上涨至28KPa左右,塔顶压力在7.5KPa;压差逐渐上涨。7月5日后,急冷塔压差维持在18KPa,不再上涨,而且有下降趋势。
2.4 加氢反应器强化预硫化
后期检查发现加氢反应器入口温度与尾气加热器出口温度温差较大,6月23日16:00逐渐提高加氢入口温度至300℃预硫化2天,后期又提高至320℃,强化预硫化3日。6月28日16:00,加氢反应器入口控制300℃,降低制硫配风比,控制H2S 和SO2为2:1,转为正常加氢操作。从23日5:00发现加强床层出现硫穿透,至7月5日加氢反应器系统调整正常,经过12天多的时间,装置才转为正常运行。
3 原因分析
3.1 加氢反应器二氧化硫穿透原因
急冷塔压差增加,急冷水带有硫磺粉末,说明加氢反应器床层已经发生二氧化硫穿透,尾气中的二氧化硫和硫化氢反应生成单质硫,在冷却塔内冷却,堵塞急冷塔填料,从而造成系统压降上升。
通过对催化剂厂家及相关兄弟单位咨询,同时经过对本次装置出现硫穿透问题的处置总结分析,造成本次硫穿透的原因归结为以下几点:
3.1.1 催化剂板结
虽然装置加氢反应器填装的新催化剂,但是由于长时间不用,期间经历了过几次装置开孔检查,造成催化剂受潮板结,从而影响催化剂的预硫化效果,造成催化剂预硫化不好。
3.1.2 预硫化温度偏低
本次加氢床层升温至220℃开始进行的预硫化,预硫化期间控制尾气加热器出口制硫尾气温度为220℃。后经过检查发现,加氢反应器入口现场温度计,实际温度不到185℃,前后温差接近40℃。由于装置保温时间较长,且原有保温质量差,造成前后温差大。车间立即联系更换保温,重新保温后温差在20℃左右。在预硫化时没有考虑到温差的影响,尾气加热器出口温度控制在220~230℃,而加氢反应器实际入口温度可能在180~190℃;这个温度已经是预硫化温度的底线,结合催化剂填装时间久,可能存在板结情况,从而对催化剂预硫化速率进一步造成影响。
3.1.3 配风比控制不到位
在初期预硫化期间,由于比值分析仪不准,岗位人员没有控制好配风比,近一个多小时的时间比值控制较低,(H2S+COS)/SO2比值在2 左右。在预硫化初期配风过低,使过多的二氧化硫被带入加氢反应器,加氢反应器反应不好,造成了大量的二氧化硫穿透床层,从而加剧了急冷塔的堵塞。
3.2 加氢反应器出口带硫磺原因分析
在加氢反应器预硫化期间,床层温度低,初期催化剂没有完全预硫化的情况下,尾气携带的硫蒸气会在床层积累。一旦床层积累硫磺,就需要很长时间将积硫携带干净;同时由于装置负荷低,又增加了吹扫难度。初期从加氢反应器取样口检查,明显的能够看到尾气携带硫蒸气,用白色岩棉检验,短时间积累很多硫磺;此时的急冷水浑浊、乳白色,水携带很多硫磺颗粒和粉末。三天后检查,尾气带硫磺减少,用白色岩棉检验,30秒左右,能累积一些硫磺;此时急冷水颜色虽然还是乳白色,但是已经变浅,已经没有硫磺颗粒;五天后检查,用白色岩棉检验,1分钟左右才能带一点硫磺,急冷水携带硫磺粉也末明显减少。10 天后,尾气已经不带硫磺,此时的急冷水已经变得很清澈,不在携带硫磺粉末。
4 结语
本次开工出现加氢反应器二氧化硫穿透现象,造成系统压力上升,通过对二氧化硫穿透问题的处置过程,总结了应对此类问题的处置措施,避免此类事情的重复发生。尾气加氢系统开工时,一是加氢反应器床层按照要求升温到位,预硫化时一定要控制好入口温度,最好不低于220℃。二是预硫化期间严格按照要求控制配风比,控制(H2S+COS)/SO2比值在(4~6),同时控制好加氢反应器出口氢气含量。三是加强对急冷水和加氢反应器出口检查,及时对比分析化验结果,出现异常及时查明原因并进行调整;四是如果加氢催化剂使用时间较长或长时间放置不用,可适当提高催化剂预硫化温度,确保催化剂充分预硫化。