空压机余热回收在洗浴系统上的应用
2019-12-20吴晓荣上汽大通汽车有限公司
文/吴晓荣,上汽大通汽车有限公司
空压机是能耗比较大的动力设备之一,一般空压机的输入功率除了部分变成了压缩空气的势能以外,其它也有一部分的能量以废热的形式被排放到空气中浪费掉。同时,为降低空压机的油温,还需要消耗电能开动冷却风机来降低油温,以保证空压机的正常运行。充分利用这些浪费的热能有利于节能减排,降低工厂的运营成本,同时可改善空压机的运行状态,提高产气量,节约空压机的耗电费用。在大多数生产型企业中,压缩空气的能源消耗占全部电力消耗的10%~35%。因此,利用这一浪费的能源,已成为越来越多企业的共识。
1 空压机余热回收原理及实施方案
1.1 余热回收原理
热回收系统包含两个组成部分。一是空压机内部油路改造,二是外部加装余热回收机组。空气通过进气过滤器将大气中的杂质和灰尘滤除后,由进气控制阀被吸入螺杆空压机,在压缩过程中与循环油混合形成高压高温油气混合气体,进入油气分离器。油气混合气体经压缩腔排入油气分离罐,之后被分离得到高压油气和空气,再送入各自的冷却系统,其中高温高压的润滑油经冷却器冷却后,凝结成液态,再经前冷却器散热及过滤器过滤,回到压缩机,完成一个循环过程。高温高压的油气所携带的热量大致相当于空气压缩机功率的3/4,其中温度通常在80~100℃。
1.2 油温控制
空压机开机运行后,内部润滑油温度会逐渐上升,当上升到热水机设定值时,热水机自动开启水泵,使循环水箱和热水机内的水进行循环换热。当热水消耗量小于产生量时,热水机停止工作,空压机油温升高。当升至空压机自身设定温度,一般为85℃(此温度为空压机出厂设定温度,节能改造不需在空压机上加装任何温控装置),空压机本身的冷却系统自动启动,防止油温过高,可保证空压机的正常工作。空压机停止工作后,内部润滑油温度下降,低于热水机温度设定值时,自动停止水泵工作,循环换热停止。
2 洗浴用水供应系统原理及设计思路
2.1 设计余热回收的基本方案
处于运行状态的空压机将会引发热能的产生,因此有必要着眼于适当加以改造,依照当前的减排与节能宗旨来优化其中的某些设计参数。具体在实践中,全面改造空压机装置必须建立于可行方案的前提下,同时也要全面关注于回收其中的部分余热。全面改造现有的空压机装置,其根本宗旨在于优化空压机内部的进水装置、回收余热装置、出水装置以及加热水体的装置。在自动化的模式下,空压机系统不必借助其他的外界能源,而是可以自动实现加热。
2.2 洗浴用水供应系统设计思路
通过空压机余热回收系统将空压机余热进行回收,一级换热后,被循环加热的软水在一级换热器的二次侧循环流动,并与二级水-水换热系统进行热交换,换热后产生的42℃(该数据可根据实际运行调整)热水输入新建的不锈钢保温水箱,通过增压泵泵至职工浴室屋顶现有水箱(若保温效果差,需进行保温改造),后通过自压进入供水管网。浴室使用后的废水经粗过滤后汇入新建的一座一次废水收集池内,通过增压泵进入换热器,一次换热后进入新建的另一座二次废水收集池,然后给入热泵机组提热,若机组出水温度未达到排放要求则继续通过管路返回机组,直至达到排放温度后排放。自来水首先经过换热器一次换热,升温后经热泵机组加热至42℃,储存于新建的不锈钢成品保温水箱内,通过管道泵给至职工浴室屋顶现有的保温水箱,再通过自压至淋浴管网,从而完成一个热泵工作循环,成品保温水箱与热泵机组间设置循环保温管,使水箱水温维持在设计温度。
2.3 回收余热的装置
回收余热的装置设有收集热水以及流通热水的管路,其中关键在于布置圆形管路。在此前提下,对于其中的收集装置最好配备相应的热导材料。具体在全面设计回收余热的装置时,应当能够妥善分离液体与气体,依照现有的空气阻力来实现全方位的余热回收。此外在涉及到传递余热时,应当运用必要的密封措施来避免泄露,增强装置具备的隔离功能。因此可见,优化设计回收余热装置有助于消除潜在性的污染威胁,同时也显著增强了设备本身能够达到的减排效能。
3 空压机热回收器节能经济效益分析
某公司用电1822万元,涂装用电占全公司40%,月729万元,涂装空调用电展涂装用电主要部分,月437万元。为了节能降耗,决定对新建的联合站房制冷系统进行水蓄冷改造,以便节省涂装制冷系统的运行费用。于是我们参考相关行业的成功案例,对客户联合房水蓄冷改造:建造蓄冷罐,晚上低谷时段储存冷量,白天电价高峰时段代替冷水机组部分冷量供给,以此达到削峰填谷,节省电费的效果。冷水机组3台,1650冷吨2台,868冷吨1台;冷冻水泵4台,流量800m3/h,扬程37m,电机功率110kw;冷却水泵4台,流量1250m3/h,扬程25m,电机功率110kw;冷却塔12个,流量350m3/h,电机功率15kw。蓄冷罐占地133 m2,高26m,有效容积3300m3,最大蓄冷量为10000冷吨时。施工过程中,全程现场旁站监控,保证质量。罐体由18根10米桩增加至33根18米桩。再改造前电费30万/月,改造后13万/月。该项目改造费用共298万,每年的维护费用5万,每年节约电费88万,分析其投资回报期为:298万÷(88万-5万)=3.6年。项目改造完成后,自第四年开始收回投资成本,此后每年至少节约83万元,实现增效。
4 结束语
空压机系统存在的大量电能转化为热量,从而造成能源浪费现象,通过对空压机余热回收系统将原有空压机压缩系统进行改造,不仅可以充分利用废热,而且降低了其他燃料的消耗,保护了环境,实现了节能的目标,带来了良好的经济效益和社会环境效益,在目前乃至未来都有着良好的市场前景。