APP下载

鞍钢鲅鱼圈PFCK1825型粉碎机锤子排列优化与评定

2019-12-10崔思强衣鹏符志海

鞍钢技术 2019年6期
关键词:炼焦锤子备件

崔思强,衣鹏,符志海

(鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司,辽宁 营口115007)

鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司炼焦部的配煤工序采用最为常见的先配后粉工艺,应用PFCK1825型可逆反击锤式粉碎机对配合煤进行粉碎,生产能力为450 t/h,最初使用58个锤子的排列方式。开工初期,配合煤粉碎细度平均值达到88%左右,超过常规配煤工艺技术规定的(77±2)%要求,导致在后续工序配合煤运输、装运过程中装煤堆比重下降,造成扬尘大[1],装炉煤易结石墨等问题。随着炼焦煤资源及采煤工艺、选煤工艺不断变化,对炼焦用配合煤粉碎提出了新的要求。鲅鱼圈炼焦部先采取常规措施优化配合煤细度[2],将PFCK1825型粉碎机的上、下反击衬板调节到最大,当配煤量增加至470 t/h时,配合煤粉碎细度平均值降低至82%[3]。为进一步降低配煤细度指标,在保证配重平衡的前提下,从改变粉碎机锤子排列方式入手,探索出粉碎机的锤子排列规律,才能在保证粉碎机设备稳定运行前提下调节配合煤细度,本文对此加以论述。

1 PFCK1825型粉碎机构造及原理

PFCK1825型可逆反击式锤式粉碎机转子如图1所示。从侧面看,转子有29列,用以安装锤子;从轴向看,每列有12个圆孔,用以固定锤子。因此,锤子使用个数是29的倍数,如29个、58个、87个锤子等,以此类推。目前,鲅鱼圈炼焦部所用的三台粉碎机皆为58个锤子排列方式。因此,以58个锤子排列方式为例进行研究。

粉碎机锤子按照“螺旋方式”排列,粉碎机上转子每列轴向有12个圆孔,在安装锤子时,要求每个轴向的锤子数量都要对称,可以是 2、3、4、6、12 个。 以 2 个为例进行说明,转子界面锤子安装规律如图2所示。

图1 粉碎机转子

图2 转子界面锤子安装规律

由转子轴向看,转子每个截面一周的2个锤子与下一个截面一周的2个锤子依次排列,第1组图代表第1列,第2组图代表第2列,以此类推,一直排到第29列,如果转子持续转动,从侧面可看到锤子运动曲线是双螺旋型。将转子侧面的29列当做横坐标,轴向的12个圆孔当做纵坐标。粉碎机58个锤子排列方式示意图如图3所示。

从上图中的58个锤子排列分布看,保证配重平衡要有两个必要条件,一是每列2个锤子对称安装,二是对称排的锤子数量相同。如对称的第一排与第七排锤子数量相同,对称的第二排与第八排锤子数量相同,然后以此类推。

图3 粉碎机原始58个锤子排列示意图

2 PFCK1825型粉碎机锤子排列方式优化

2.1 锤子排列方式的优化原则

在满足上述两个必要条件基础上,减少一定数量的锤子,不破坏配重平衡[4],同时需要增加第三个配重平衡条件,即选取第15列作为转子的左右平衡中心,则对称列为第1列与第29列,第2列与第28列,以此类推。然后,同时减少左右两侧几组对称列的锤子,以保证转子的左右平衡。

2.2 锤子排列方式的优化

2.2.1 44个锤子排列

选取一台PFCK1825型粉碎机,将第1列与第29列,第6列与第24列,第10列与第20列以及第15列共计14个锤子减掉后,粉碎机44个锤子的排列方式示意图如图4所示。采用44个锤子排列,粉碎机运行正常,配合煤粉碎后细度平均值达到76.8%,改善效果不明显。

2.2.2 40个锤子排列

在44个锤子排列的基础上,继续将第13列与第17列共计4个锤子减掉。减掉后,粉碎机40个锤子的排列方式示意图如图5所示。采用40个锤子排列,粉碎机运行正常,配合煤粉碎后细度平均值达到73.7%,指标接近期望值(73%)。

图5 粉碎机40个锤子排列示意图

2.2.3 36个锤子排列

在40个锤子排列的基础上再减掉4个锤子,变为36个,考虑到减掉锤子过程中均匀性变差,另选一台58个锤子的粉碎机,将第1列与第29列,第4与第26列,第7与第23列,第10与第20列,第13与第17列,第15列共计22个锤子减掉后,粉碎机36个锤子的排列方式示意图如图6所示。采用36个锤子排列,粉碎机运行正常,2018年三季度,配合煤粉碎后细度平均值达到73.05%,指标达到期望值。

图6 粉碎机36个锤子排列示意图

3 PFCK1825型粉碎机锤子排列优化评定

3.1 技术指标评定

鲅鱼圈炼焦部陆续将三台粉碎机全部改为36个锤子排列方式,设备连续运转超过半年,无异常现象发生。配煤细度指标平均值达到73.05%,过细颗粒的质量百分率低至35%,降低了动力消耗、备件成本与员工劳动强度,减少了运输、装运过程扬尘,增加了装煤堆比重,提高了焦炭产量等。

3.2 经济指标评定

与58个锤子排列方式进行对比,36个锤子排列方式的经济指标如下:

(1)年节约电费29.2万元。

三台粉碎机2用1备运行,58个锤子运行电流为38 A,36个锤子运行电流为30 A,每天运行按 10 h计算,电单价为 0.5元/(kW·h)。

年节约电费:2×(38-30) A×10 kV×10 h×365 d×0.5 元/(kW·h)=29.2 万元

(2)年降低备件成本8.1840万元。

锤子使用周期为半年,单价为930元/个。

每年降低备件成本:

2×2×(58-36)×930/10 000=8.184 万元

3.3 其它指标评定

粉碎机内空间狭小,人站立、行动非常不便,需要将重约30 kg的锤子逐个端起安装在转子上。每次减少更换22个锤子,更换周期由3~4天减少为2天,减少了更换时间,降低劳动强度和伤害事故发生率。

4 结论

(1)鞍钢股份有限公司鲅鱼圈分公司炼焦部依据配合煤粉碎细度及粒度要求选择相适应的粉碎机锤子排列方式是完全可行的。

(2)PFCK1825型粉碎机配重达到平衡需满足三个必要条件:一是每列2个锤子对称安装;二是对称排的锤子数量相同;三是中心列两侧对称列的锤子数量相同。

(3)PFCK1825型粉碎机采取 36个锤子的排列方式后,配煤细度指标平均值达到73.05%,过细颗粒的质量百分率低至35%。正常使用2台粉碎机时,年节约电费29.2万元,年降低备件成本8.184万元。改进后,不但降低了劳动强度,还减少了伤害事故的发生率。

猜你喜欢

炼焦锤子备件
中材机电备件有限公司
顶装炼焦与捣固炼焦的对比研究
捣固炼焦对焦炭质量的影响研究
捣固炼焦与常规炼焦技术对比
浅谈SDS脱硫技术在炼焦工序中的运用
基于层次分析法的汽车备件供应商选择
锤子门铃
吝啬
基于元动作故障树重要度计算的备件预测
复肥市场 就差一锤子