炼化公司污水回用双膜工艺的优化运行
2019-12-02陶洪文大庆炼化公司动力厂
文_陶洪文 大庆炼化公司动力厂
大庆炼化公司污水回用工程采用超滤(UF)+反渗透(RO)双膜法组合工艺,处理规模525m3/h。反渗透的前处理采用超滤,超滤(UF)对浊度、颗粒物、微生物等有极佳的截留效能,可使进水SDI<4,达到RO进水要求。该工程自运行以来出现了超滤膜断丝、通量衰减速率加快、化学清洗频次增加、保安过滤器滤芯堵塞严重且更换频率高和RO脱盐率下降等问题,造成运行成本上升,生产效益下降。针对污水回用装置运行出现的实际情况,2005~2006年对工艺流程进行优化,增加了高效纤维过滤器和进水稳压系统,2010年调整了超滤膜清洗方案,提升了清洗效果,产水量得到逐步提高。
1 装置概况
脱盐水补水系统流程如图1所示,循环水补水系统流程如图2所示。污染物去除率如表1所示。
图1 脱盐水补水系统流程图
表1 污水回用各单元模块污染物去除率汇总
1.3 系统存在问题
①动态活性炭单元运行时出水含有碳黑,造成保安过滤器滤芯堵塞,影响反渗透运行。
图2 循环水补水系统流程图
②动态砂滤单元生物膜培养问题一直未成功,氨氮的去除率达不到设计值,动态砂滤对COD、磷没有去除效果。
③高级氧化AOP单元设备故障率很高,起不到杀菌作用。
④斜板沉降去磷单元设计投加絮凝剂和高分子聚合物没有效果。
⑤超滤膜和反渗透膜易污堵,产水量衰减快,不易恢复。
2 系统优化与控制措施
2.1 反渗透系统的优化
回用工程共设3套反渗透装置,单套装置出力为50m3/h,装置脱盐率在97%以上。反渗透系统出现:①长时间运行后产水量下降,通常需要提高运行压力来维持额定的产水量;②长时间运行后脱盐率降低,在反渗透系统中表现为产水电导率升高;③压降增加,在维持进水流量不变的情况下,进水与浓水间的压差增大。
将动态活性炭单元和AOP高级氧化单元停用后,反渗透前1台双桶自清洗过滤器反洗周期延长,1台5μm精密过滤器滤芯更换时间延长,反渗透膜污堵衰减变缓,产水量提高。
2.2 反渗透膜的清洗
反渗透有低压冲洗和化学清洗共2个系统,用于反渗透系统的保护。
低压冲洗方法是用原水来冲洗膜面的方法,在低压以下高速流冲洗膜面30min,这样可以清除膜表面上的污垢和浓水侧高浓度盐,恢复产水量。
化学清洗法最初是交替使用碱性清洗剂和酸性清洗剂对RO膜进行在线清洗,清洗压力控制在0.4MPa以下,效果不理想,产水量只提高10%,后来使用离线清洗的方式,先用碱性清洗剂循环15min,然后浸泡30min,采用脉冲式冲洗干净,碱洗完之后再用杀菌剂和油污剥离剂清洗,最后使用酸性清洗剂清洗,产水量可提高20%~25%。
2.3 超滤系统的优化
污水回用装置在初次调试运行原料水直接通过3台50μm的保安过滤器进入超滤膜组件。超滤膜的进水压力极不稳定,波动范围在0.05~0.2MPa。
①管线中有杂物。很多焊渣残留在超滤膜的进水管线中,随着水流进入膜丝内,在水流的冲击作用下将膜丝划伤;②压力波动大。原料水没有通过稳压装置直接进入污水回用装置,引起超滤膜进水压力频繁波动对超滤膜造成破坏;③膜组件内窜入气泡。超滤膜的反冲洗主管线上的止回阀密封差,超滤膜开始反冲洗会将空气带入膜内,在水流的冲击下,气泡破裂对膜丝造成机械损伤;④反冲洗水有铁锈。超滤膜反冲洗水的滤后水箱内没有防腐处理,水箱内有铁锈沉积,当单组超滤膜进行反冲洗时将水箱内的铁锈带入膜内,导致膜丝的堵塞,划伤膜丝。
2.4 超滤系统的流程优化
停用动态生物膜过滤单元、斜板沉降单元和AOP高级氧化单元;将原来超滤膜的总进水管更换为不锈钢材质;增设稳压系统,原料水先进入2个2000m3的稳压罐,然后用变频泵打入超滤膜前的50μm保安过滤器;对超滤反冲洗管线上的止回阀更换,解决反冲洗管内出现负压的现象;在加药管线上增设安全阀,避免加药管线超压造成漏点引起空气窜入超滤系统;对中间水箱进行防腐,消除铁锈对超滤膜的隐患。
2.5 超滤系统的清洗
超滤膜维护性清洗采用次氯酸钠,清洗持续时间短,清洗频次较高,保持膜的透水性和延长恢复性清洗周期。恢复性化学清洗持续时间长,清洗频次低,恢复膜的透水性,采用先碱洗后酸洗,碱洗采用NaOH和NaClO,酸洗采用HCl,过程采用PLC自动控制。
2.6 优化效果分析
2.6.1 反渗透产水
系统运行期间,3套RO装置的反渗透产水量、脱盐率和回收率都得到提高。系统优化前,反渗透装置的回收率波动大,膜表面被炭黑污堵。优化后,回收率稳定在60%左右,产水流量与回收率成正比。
2.6.2 超滤产水
系统运行期间,14组超滤膜产水流量波动小,清洗不再频繁。系统优化前。跨膜压差的峰值基本维持在0.06~0.08MPa之间,由于杂质的存在,膜断丝率较高。优化后,跨膜压差都低于0.04MPa,此次优化对降低跨膜压差效果显著。
2.6.3 RO-UF的清洗频次
优化后RO的清洗次数明显下降,离线清洗周期延长;UF的清洗频次减少,离线清洗的次数降低,周期产水率提高。
3 结语
系统优化后,①14组UF装置的跨膜压差均稳定在0.04 MPa以下,产水量得到提高,水质得到改善;②3组RO装置的脱盐率提高,回收率和产水流量趋于稳定,回收率在60%以上,产水量在100m3/h以上;③UF装置和RO装置的清洗频次减少了,膜通量得到保证,周期产水吕提高。