低氧A2O-MBR一体化污水处理装置中试研究
2019-11-19卢凤华赖志鹏张远斌李俊贤赖信可
卢凤华,赖志鹏 ,张远斌,李俊贤,赖信可
(福建龙净环保股份有限公司,福建 龙岩 364000)
随着国家加大水环境治理重视,近几年各地不断提高污水处理排放标准,大多采用膜生物反应器(MBR)工艺[1-3]。MBR工艺因膜截留作用可以富集高浓度的微生物,强化对污染物的处理能力,剩余污泥产量低,占地面积小,同时可集成小型一体化装置,广泛用于分散式污水处理项目[4-7]。目前,国内已对大型污水厂的MBR工艺开展了广泛研究,但对于小型化的MBR一体化装置因膜曝气量大易造成破坏脱氮除磷的环境,因此,笔者使用小型化的MBR一体化污水处理装置开展中试试验,研究装置对污水的处理效果,以期为相关研究及生产提供参考。
1 材料与方法
1.1 试验装置与运行方式
试验的MBR一体化污水处理装置由厌氧池、缺氧池、好氧膜池、设备间组成(即A2O-MBR),见图1,其中好氧池和膜池设为一体,厌氧池和缺氧池中间设隔板但底部折流开孔相连,缺氧池和好氧膜池中间设隔板但上部折流开孔相连。装置由Q235压型板制作而成,厌氧池上端放置超细格栅,污水由超细格栅进入装置,缺氧池设置穿孔管进行搅拌,好氧池内设有微孔曝气盘,膜组件放置一侧,膜组件底部设置穿孔曝气管,同时在好氧膜池底部设置排泥管,上部设置溢流管。好氧膜池污泥混合液经回流泵1回流至缺氧池(R1=100%),缺氧池污泥混合液经回流泵2回流至厌氧池(R2=50%)。
图1 A2O-MBR工艺流程图
Fig.1 The A2O-MBR process flow
装置的运行方式主要包括以下几个部分:
(1)进水。进水由潜污泵提升后通过超细格栅进入装置的厌氧池,其中潜污泵的启停由装置内部的水位控制。
表1 膜组件参数Tab.e 1 membrane module parameters
(2)反应装置。Q=50m3/d,厌氧池、缺氧池、好氧膜池水力停留时间(HRT)分别为1.5h、3.5h、5.5h。
(3)产水。通过泵抽吸产水,其中由PLC控制电磁阀和抽吸泵,实现出水8min,停止2min的出水方式。
中试试验采用帘式的PVDF中空纤维膜,膜组件参数见表1所示。
1.2 试验进水与接种污泥
装置进水来自龙岩市某城市生活污水处理厂沉砂池后的出水,试验期间水质如表2所示。接种污泥来自于该污水处理厂曝气池的活性污泥,接种污泥MLSS=5880mg/L,MLVSS=2720mg/L,SVI=60mL/g。
表2 进水水质Tab.e 2 inlet water quality
1.3 试验监测指标及方法
监测指标有CODcr、TP、氨氮、TN、温度、ORP、DO、PH、MLSS等指标,其中,温度、ORP、DO、PH指标采用在线仪表与WTW便携式仪表监测,CODcr、TP、氨氮、TN指标每天测1次,采用连华多参数测定仪监测,MLSS每天在现场用便携式污泥浓度计测定,每10天根据水与废水监测分析方法(第四版)方法在试验室分析测定[8]。
2 试验结果与讨论
2.1 好氧膜池DO、ORP变化
如图2所示,通过调节曝气量,试验期间控制好氧膜池DO约为0.2~0.5mg/L,ORP约为60~100mV。采用低氧方式控制MBR工艺一方面可以节省曝气能耗,另一方面也避免因好氧膜池曝气量大,造成回流液DO过高导致脱氮除磷效果受影响和污泥老化现象的发生。
图2 中试装置好氧膜池DO、ORP变化
Fig.2 The changes of DO and ORP in aerobic membrane tank in pilot plant
2.2 污泥浓度的变化
试验期间通过排泥控制好氧膜池浓度约为9000±500mg/L,缺氧池MLSS约为6000mg/L,厌氧池MLSS约为4000mg/L,MBR工艺污泥浓度大于传统活性污泥法,为装置的稳定运行提供了良好的保障,系统MLSS变化见图3。
图3 系统MLSS变化
Fig.3 The Changes of MLSS
2.3 污染物去除效果
2.3.1 对CODcr的去除效果
图4是试验期间CODcr的去除效果,试验发现当系统进水CODcr为173.1~367.2mg/L时,CODcr去除率为84.9%~98.0%,平均去除率为90.7%,其中当系统进水CODcr=367.2mg/L时,CODcr去除率为95.0%,同时出水CODcr均稳定<50mg/L,说明膜分离工艺能保障出水稳定,抗冲击负荷能力强,同时对CODcr的去除效果可稳定维持较高水平。
图4 中试装置对CODcr的去除效果
Fig.4 The removal effect of CODcr by pilot plant
MBR对有机物的降解机理主要分为以下两方面:一方面是膜截留作用使得装置内富集浓度高的微生物,强化了微生物降解作用;另一方面是大分子有机物被膜截留在装置内部,使得微生物有足够接触时间去降解这些大分子有机物,提高系统的有机物去除效率。
2.3.2 对氨氮的去除效果
氨氮主要由微生物的硝化作用去除,试验通过调节好氧膜池微孔曝气和膜箱穿孔管曝气,维持系统处于低氧状态(约0.2~0.5mg/L),对氨氮的去除效果如图5所示。试验发现当系统进水氨氮10.62~48.36mg/L时,进水TN为27.59~58.72mg/L,出水氨氮为0.02~5.85mg/L,对氨氮的去除率为74.74%~99.93%,平均去除率为93.80%,出水氨氮小于5mg/L的数据占比约92.9%。试验表明,当DO处于0.2~0.5mg/L时,出水的硝化作用仍较好,通常硝化作用受系统的DO和硝化菌数量两个条件共同影响[10],虽然试验的DO较低,但是与传统活性污泥法MLSS相比,MBR工艺因膜截留富集大量污泥(MLSS高达9000mg/L),从而也增加硝化菌数量,同时据文献报道,低氧环境下,系统可发生同步硝化作用,这可能是本试验维持低氧状态时,出水氨氮仍较低的原因[11]。
图5 中试装置对氨氮的去除效果
Fig.5 The removal effect of ammonia nitrogen by pilot plant
2.3.3 对TN的去除效果
对TN的去除效果如图6所示,试验发现当系统进水TN为27.59~58.72mg/L,出水TN为2.20~14.88mg/L,对TN的去除率为62.2%~94.5%,平均去除率为79.0%,出水TN均小于15mg/L。试验数据表明出水中的TN含量低至2.20mg/L,系统脱氮效果稳定,分析可能是以下两方面原因,一是缺氧池高污泥浓度(MLSS≈6000mg/L)富集大量反硝化菌数量,二是因好氧膜池维持低氧状态,至缺氧池的回流液并未破坏反硝化环境[12],经过监测分析,缺氧池DO长期维持在0mg/L。
图6 中试装置对TN的去除效果
Fig.6 The removal effect of TN by pilot plant
2.3.4 对TP的去除效果
对TP的去除效果如图7所示,试验发现当系统进水TP为0.93~6.38mg/L,出水TP为0.10~0.62mg/L,对TP的去除率为65.5%~96.4%,平均去除率为86.7%,试验期间出水的TP大部分小于0.5mg/L,表明中试装置的生化除磷取得了良好的处理效果。
图7 中试装置对TP的去除效果
Fig.7 The removal effect of TN by pilot plant
经分析,中试试验除磷效果好主要基于以下四方面原因:①MBR工艺的除磷微生物数量多于传统活性污泥法系统;②反硝化脱氮效果较好,使回流液硝酸盐含量低,削弱了脱氮除磷的竞争关系;③厌氧池ORP长期维持在-300~-400mV范围,提供了良好的厌氧释磷环境;④及时排泥。
3 结论
(1)A2/O-MBR一体化污水处理装置对城市生活污水的去除效果良好且稳定,对CODcr、氨氮、TN、TP的平均去除率分为90.7%、93.80%、79.0%、86.7%,平均出水浓度分别22.3mg/L、1.8mg/L、7.8mg/L、0.35mg/L。
(2)试验发现,控制好氧膜池DO约为0.2~0.5mg/L,ORP约为60~100mV时,因MBR工艺截流大量污泥(MLSS约9000mg/L),硝化菌数量比传统活性污泥法高,因此也能使氨氮的平均去除率达到93.80%,该试验现象为MBR工艺采用低氧运行以达到减少曝气能耗提供借鉴意义。
(3)MBR工艺的MLSS大于传统活性污泥法工艺,强化脱氮除磷。