低磷低硫H08A钢的研制
2019-10-31供稿付华FUHua
供稿|付华 / FU Hua
内容导读
以提升H08A钢优质品比例为契机,开展低磷低硫H08A焊条用钢研制工作。炼钢厂采用双渣炼钢法,在低温时倒渣,提高冶炼碱度,实现脱磷率平均达到94%。脱硫不仅关注铁水脱硫和钢水脱硫,还要加强回硫的控制,要求铁水经脱硫处理后,扒渣达到镜面效果,加入废钢均是精料废钢,生产前落实入炉料含硫情况,规范转炉操作减少转炉残留渣。采取这些措施后,在原来H08A的基础上,磷含量和硫含量(质量分数)满足不大于0.007%的要求,完成低磷低硫H08A的研制。
本钢北营钢铁(集团)股份有限公司(简称北营公司)从2009年开始生产焊条用钢H08A,通过长期实践及工艺优化,产品质量控制水平已达到稳定状态。但客户又提出新的要求,在原来H08A的基础上,要求P质量分数和S质量分数由不大于0.025%降低到不大于0.007%,根据炼钢的现有设备水平和工艺,很难生产出低磷低硫H08A钢[1],因此需要开展低磷低硫H08A焊条用钢研制工作。
生产流程
H08A钢生产工艺路线:高炉铁水→铁水预处理→顶底复吹LD转炉→炉后吹氩→LF精炼炉→连铸+电磁搅拌。
H08A钢磷硫控制措施
炼制
◆ 转炉脱磷
一般转炉实际脱磷率为90%左右,只能从高炉铁水磷含量和优化转炉脱磷工艺两方面进行考虑,北营公司现有装备脱磷任务只能在转炉工序完成,应着重优化转炉脱磷工艺。
◆ 脱磷原理分析
转炉内的脱磷反应主要有熔池反应:2[P]+5[O]=P2O5,渣钢反应:P2O5+3(CaO)=3CaO·(P2O5)。
衡量转炉脱磷限度指标:
其中,ω1(P)指渣中磷质量分数,ω2(P)指钢中磷质量分数。LP越大说明钢中磷转移到渣中的磷越多,高的LP值对炼低磷钢有利。
复吹转炉脱磷经验式:
从式(2)可以看出,T越低,LP越大;ω(Fe)越高,LP越大;ω(CaO)越高,LP越大。脱磷的有利热力学条件是低温、高氧化性、高碱度炉渣。
因铁水温度为1300℃左右,出钢温度最低1600℃左右,由图1可以看出,1350℃时,LP为924;1600℃时,LP为91。LP值越大时容易去磷,所以转炉准备采用双渣法冶炼,1350℃(低温)时倒渣,将脱磷渣倒去,脱磷效果最好,但实际生产时一般控制在1380~1410℃最佳。由图2可以看出,随ω(Fe)提高,LP增大;ω(Fe)为12%~18%,LP为600~900。由图3可以看出:随碱度ω(CaO)增加,LP增加。所以每炉钢在兑铁前加入白灰2 t,随废钢加入约3 t氧化铁皮,同时保证全铁、碱度、低温3个条件,转炉吹炼前期采用“双渣法”进行脱磷。
◆ 工艺实施
优化工艺后对钢水进行检测,结果如图4所示。
从图4(a)可以看出,入炉铁水磷质量分数为0.102%~0.117%;从图4(b)可以看出,转炉终点一次倒炉磷质量分数为0.005%~0.011%,经二次点吹处理炉后磷质量分数为0.004%~0.007%。转炉一次脱磷率为90%~96%,平均脱磷率为94%。由图4(b)可以看出:冶炼8炉钢在LF精炼炉阶段有3炉无回磷现象,有5炉回磷为0.001%~0.002%。从实际数据来看,实际控制工艺已达到设计工艺水平。
◆ 脱硫
低硫钢生产的关键环节为铁水脱S+转炉控S+钢水精炼脱S。冶炼时,根据北营公司现有装备,脱硫任务主要是在铁水预处理阶段进行喷颗粒镁脱硫,其次是转炉防止回硫和LF精炼脱硫。
铁水脱硫和钢水脱硫容易受到关注,而回硫的控制往往会被忽视。H08A冶炼过程控硫是本次工艺的难点,影响回硫因素有经预处理后铁水扒渣是否干净、废钢种类、转炉入炉料含硫总量情况[2]、转炉冶炼过程工艺参数等,所以要求铁水经脱硫处理后,扒渣达到镜面效果(减少铁水带渣量),加入废钢均是精料废钢,生产前落实入炉料含硫情况(使用优质石灰、轻烧白云石),规范转炉操作减少转炉残留渣[4]。
脱硫过程要求氧势低,无论是熔渣中氧化铁活度降低或是金属中氧活度降低,都有利于硫还原后进入渣中。冶炼H08A时为了达到脱碳目的采用有氧操作,所以转炉吹氧脱碳过程的渣中氧化铁和金属中的氧含量都不可能低,因此转炉阶段主要防止回硫,各工序实际脱硫情况如图5所示。
由图5(a)可以看出,高炉铁水中硫质量分数为0.030%~0.052%;由图5(b)可以看出,脱硫后铁水中硫质量分数为0.0035%~0.005%,转炉终点一次倒炉时硫质量分数为0.004%~0.009%,倒炉后硫质量分数为0.005%~0.008%,在转炉阶段有2炉无回硫现象,有6炉回硫的质量分数为0.001%~0.003%。LF精炼后硫的质量分数为0.003%~0.007%,此阶段脱硫效果不明显,只能脱掉硫的质量分数为0.001%~0.003%,有的甚至一点硫也没脱掉。
结束语
北营公司按试验方案进行低磷低硫H08A铸坯生产,初步达到设计工艺要求,生产中对影响回硫的因素进行梳理,进一步完善固化生产工艺,稳步提升产品质量,每月生产低磷低硫H08A产品约5000 t,达到用户要求。