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供煤全部中断后防止锅炉灭火的运行调整措施

2019-10-26杨利军

设备管理与维修 2019年17期
关键词:给煤机煤仓煤量

杨利军

(大唐国际托克托发电有限责任公司,内蒙古托克托 010206)

0 引言

输煤系统与制粉系统统称为入炉煤供应系统,简称供煤系统,是为火力发电机组提供燃料的系统。输煤系统包括取煤、除铁、碎煤和送煤等多个环节,任何一个环节出现故障都会影响整个系统正常运作,甚至影响机组的稳定运行。供煤系统是保证机组正常运行发电的前提条件,所以其可靠与否对火力发电机组显得尤为重要。

1 呼热公司供煤系统简介

呼热公司两台300 MW 燃煤亚临界供热机组,运煤系统按4×300 MW 设置一套。除采用准格尔煤矿燃煤外,还考虑部分燃用东胜煤和地方煤的可能性。运煤系统的功能主要包括储煤场、输煤皮带机、原煤的筛分及破碎、程序自动控制以及采样、除铁、煤泥水处理、水力清扫等辅助系统。

2018 年,托克托发电公司(以下简称“公司”)为响应中国大唐集团公司要求“系统各企业要加大配煤参数力度,降低运营成本,增加盈利能力”的精神,制订了《托电公司劣质煤掺烧管理制度》,并加大了劣质煤的掺烧比例。由于煤质状况恶化、又逢夏季多雨季节,给入炉煤供应系统设备带来严重影响,导致燃煤供应系统频发供煤危急,甚至供煤全部中断等问题,严重影响机组安全稳定运行。

2 供煤系统常见故障分析及处理

根据工作经验及呼热输煤系统、制粉系统特性,对系统设备发生故障时可能影响机组的正常运行或出力受限,甚至危及机组安全运行的典型故障进行分析并提出处理方法。

2.1 斗轮机

斗轮机故障情况和相应清除故障的措施见表1。

2.2 输煤皮带

输煤皮带的故障情况和相应清除故障的措施见表2。

当输煤皮带出现以上故障,经对应方案处理仍无法排除时,如果另一路皮带备用正常,则启动另一路皮带运行。

2.3 给煤机断煤

给煤机断煤的原因一般有两个。

(1)给煤机系统设备故障。当给煤机变频器、给煤机电机或控制系统故障时导致给煤机供煤中断,出现此类事故时运行人员立即通知相关专业,并就地进行检查,确认无法运行时及时停运设备,防止设备损坏,启动备用制粉系统恢复原运行工况。

表1 斗轮机故障及清除措施

(2)由于煤质差泥煤水分高,导致煤仓壁大量粘结,造成落煤筒蓬煤引起给煤机供煤中断,当发生此类情况时,运行人员应立即启动煤仓疏松机、空气炮,敲打落煤筒等方法进行处理,如果处理无效则停运该套制粉系统,启动备用制粉系统。

3 供煤全部中断运行处理方案

2018 年8 月正值夏季大负荷期间,连日降雨导致呼热燃煤水分极高,对输煤系统造成前所未有的压力。原煤仓蓬煤频发,煤仓疏松机、空气炮连续运行无法停运,运行及项目部人员在给煤机平台就地留守连续处理,运行一个班给煤机断煤达200 余次,平均断煤次数将近30 次/h。斗轮机落煤筒、各皮带尾部落煤筒粘煤严重,检修人员24 h 值班对落煤筒进行疏通。但是由于泥煤的特性,8 月12 日斗轮机落煤筒二皮带落煤筒先后堵死无法疏通,机组降负荷运行。启动振动给煤机运行,由于振动给煤机入口位于呼热东煤场地面,位置较低,推煤机在推煤过程中,不可避免的将地面积存的大量煤、泥、水混合物推入振动给煤机内部,导致一皮带、一皮带返程皮带及皮带托辊大量粘煤,一皮带跳闸,振动给煤机被压死,呼热两台机组供煤全部中断。

表2 输煤皮带

3.1 供煤全部中断运行调整过程

(1)快速降低机组负荷,减少煤位较低磨煤机煤量,适当增加煤位较高磨煤机煤量。监视各燃烧器火检状况,投入火检较差燃烧器油枪运行。

(2)负荷降至145 MW,启动电动给水泵运行,停运汽泵;将凝结水泵变频器解除自动手动调高转速至1200 r/min;凝泵再循环投入自动至,设定连锁值350 t/h;除氧器上水调门投入自动位,设定液位2650 mm。并设专人调整汽包、除氧器、凝汽器液位。

(3)退出机组协调,根据锅炉出力接带负荷;负荷降低及时开启机侧相应疏水;大机轴封倒至辅汽供;除氧器汽源切至高辅供。

(4)多套制粉系统运行时,降低顶层制粉系统煤量,保留顶层制粉系统最后停运。将煤仓烧空的制粉系统逐一停运,投入运行磨煤机所有油枪。

(5)适当降低锅炉风量,将锅炉三层燃尽风门开度全部开至100%,开大供氨调整门,防止氮氧化物超标。解除SCR 装置烟温低保护,保证SCR 系统在短期烟温低工况下稳定运行。

(6)汇报网调,机组负荷降低;通知再生资源、园区,供汽中断。

(7)最后一套制粉系统烧空,联系油区提高燃油压力,投入锅炉所有油枪运行,

(8)抢险成功,恢复上煤后,优先顶层煤仓上煤,启动顶层制粉系统,以提高SCR(Selective Catalytic Reduction,选择性催化还原法)入口烟气温度,防止SCR 催化剂失效。

(9)供煤系统恢复运行后,逐步恢复停运制粉系统,恢复机组负荷,恢复至原运行工况。

3.2 事故处理结果

(1)未造成锅炉灭火。由于煤质差、负荷低,任何轻微扰动或操作不当均有可能造成锅炉灭火。运行人员凭借扎实的基本功、丰富的运行经验,合理调整避免了事故的进一步扩大。

(2)环保参数未超标。SCR 入口烟温低于290 ℃,运行时长为38 min,如果SCR 入口烟温低于290 ℃时长达1 h,为防止催化剂中毒失效则要停运脱销装置运行,届时将造成环保参数超标,被迫停运机组运行。运行人员进行合理配风,采取最大保留上层制粉系统运行等措施避免了SCR 停运环保参数超标。

4 防止供煤全部中断措施

(1)对输煤系统各设备进行彻底隐患排查,发现问题及时处理;同时严格按要求对系统内各备用设备进行定期轮换与试验。

(2)目前公司对全厂煤场进行封闭改造,一方面可降低粉尘飞扬污染环境,另一方面可避免梅雨季节入炉煤过湿造成蓬煤现象。

(3)运行中煤仓平均煤位低至4 m,输煤系统后续上煤量小于机组耗煤量,通知相关领导到位,组织调运、上煤工作。

(4)煤仓平均煤位低至3 m,输煤系统后续上煤量小于机组耗煤量,降低机组负荷,保证输煤系统后续上煤量大于机组耗煤量。

(5)煤仓平均煤位低至2 m,输煤系统后续上煤量仍小于机组耗煤量,立即汇报公司生产领导,并联系中调继续降低机组负荷直至上煤量与耗煤量相匹配。

(6)煤仓平均煤位低至2 m 且上煤中断,应安排机组保留1~2 台磨煤机小煤量运行,轮流启动各台磨煤机为输煤系统抢修争取时间,投油维持机组最小稳燃负荷运行。

(7)低煤位期间,当输煤运行设备有新增缺陷,通知检修人员立即到位,在处理前预估出处理时间,根据皮带恢复运行时间及煤位情况判断是否需要降负荷,并安排机组及时倒备用制粉系统运行。

(8)低煤位期间,集控运行人员做好燃烧调整工作,加强运行磨煤机火检监视,调整环保参数防止超标。辅控人员重点监视燃油系统是否运行正常,燃油系统的消缺工作可适当安排在煤位恢复正常后进行。煤质差引起火检不稳要及时投油稳定燃烧防止锅炉灭火。

5 结束语

总的来说,随着电力体制改革的不断深入,电力市场竞争日益激烈,降低成本,增加劣质煤掺烧力度,提高企业的核心竞争力,是公司近期及今后的发展趋势。本文对呼热入炉煤供应系统设备的典型问题进行分析,做出了相应的解决方案。同时结合实际发生的事故,以及事故处理中的措施进行优化整理,希望今后出现类似情况时,对运行及检修人员起到指导和借鉴的作用,从而保证机组安全稳定运行。

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