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复杂断块砂岩油藏精细注水开发实践

2019-10-21程殿章赵金梁

中国化工贸易·下旬刊 2019年9期
关键词:动态分析

程殿章 赵金梁

摘 要:南堡1-3中深区块实施滚动开发后,初期天然能量开采递减较快,水井工作量滞后,井网部署较不规则,油井地层能量得不到有效补充。地层连通关系复杂,且平面、层间矛盾突出,对应油井未见明显受效反映;通过综合调整方案的实施,优化注采关系,缓解了平面矛盾,改善水驱控制及动用程度,为区块稳产上产提供了有力保证。

关键词:动态分析;层间矛盾;井网调整;水井遇阻

1 井組概况

1.1 井组油藏概况

该井组位于位于1-3区101X18断块,整体构造特征为受1号断层控制的北东走向的断鼻构造,主要发育受南堡断层控制的补偿断层,其Ed1Ⅰ油组为正旋回沉积,细砂岩与泥岩互层。东一段整体反映出沉积水体逐渐变浅再变深的过程。NgⅣ地层由于受玄武岩发育影响,旋回特征不明显。含油层位NgⅣ及Ed1,油藏埋深2500-2700m,馆陶组为辫状河砂体,平均孔隙度24.5%,平均渗透率221.4×10-3μm2;东一段为三角洲前缘沉积,平均孔隙度20.7%,平均渗透率45.3×10-3μm2;原油性质为常规稀油,油藏类型为受构造控制的层状构造岩性油藏。

1.2 井组储量分布

101X18断块主要开发层系为NgⅣ+Ed1Ⅰ+Ⅱ油组,其中NgⅣ②、Ed1Ⅰ②、Ed1Ⅱ①为主力小层,517井组控制地质储量22.47万t,累计产油3.64万t,采出程度16.19%,剩余可采储量0.86万t。

1.3 井组开发现状

517井组位于1-3区101X18断块。目前为一注两采式井网。其中包括注水井517,采油井504、530。本井组目前517正常注水;相邻两口油井530补孔后产量较高,504目前重射措施正排液。

1.4 井组连通情况

该井组生产层位属于中孔中低渗储层,储层孔隙度变化不大,平均孔隙度22.3%,油藏非均质性较强,渗透率差异较大,主要体现于纵向上NgⅣ②1及Ed1Ⅱ①1小层远高于相邻层位。

2 存在问题与对策

2.1 水井测试遇阻,未满足资料录取及层间配注要求

517井新井一级两段投注期间长期顶压注水欠注,注入水量未达到配注要求,地层亏空较为严重;完善分注后三级四段注水,初期顶压注水欠注原因主要受偏三和偏四调节装置失效影响,本井2018年7月组织测试,结果显示偏Ⅰ、偏Ⅱ、偏Ⅲ、偏Ⅳ均达到配注要求。2018年8月测吸水剖面,2018年10月及12月通井,仪器测试遇阻。

治理对策:

2.1.1 分析遇阻位置,及时测试落实遇阻原因

517井目前三级四段分注,2018年8月测吸水剖面,仪器于2599m遇阻,2018年10月及12月通井,仪器于2596m遇阻。水井测试遇阻后,组织如下措施分析遇阻原因:

①2018.10日打铅印下至2130m时软遇阻,反复活动后通过,再次下放至2593m硬遇阻,反复活动无法通过,起出仪器无明显油污;

②2018.10高压自循环洗井,吸入水17方/h,洗出水4方/h,洗井压力油套压0/15.8MPa,井口返灰浆,管柱未洗通;

③打铅印,铅印在2596m遇阻,起出铅印边缘有明显磕痕,通过洗井结果及通井打铅印分析认为本井井下管柱结垢、有异物影响;

2.1.2 水井酸洗,治理测试遇阻

水井测试通井遇阻,通过洗井结果及通井打铅印分析认为本井井下管柱结垢、有异物影响,下步建议连续油管酸洗、满足资料录取及层间配注要求。

2.2 连通关系有待确定

504井投产以来长期处于低液量、低含水、供液不足的井口生产情况,除水井欠注因素影响外,分析可能本井各生产小层相对于邻近断层所处位置有待调整,油水井间连通关系有待确定。

治理对策:确定连通关系,采取井间示踪。为确定油水井对应连通关系,建议517底部三段分别进行示踪剂检测,观察油井504及领井见剂情况,判断油井受效方向,分析相邻油井相对于邻近断层所处位置,为下一步精细化注水调控提供有力依据。

2.3 注采井距过近,井网有待调整

517井第一段NgⅣ②17、19#层目前为邻井530的13-17#层注水,本井与530井距过近,仅为56.1m,由于两井连通关系较好,且注采层位为中高孔中渗储层,物性较好,若持续注水可能会造成油层非均质性加剧,530井水淹速度加快,油藏采收率降低。

治理对策:调整注采井网,转注NP101X18井。由于该井与517井距过近,仅为56.1m,下步建议转注该井NgⅣ②的25、26、28#小层,完善该区域注采井网,弥补NgⅣ②地层亏空能量。NP101X18井转注后预计可增加注采井网控制储量0.93万t,水驱控制储量2.56万t,水驱动用储量7.33万t;预计可提高1-3中深水驱控制程度0.8%,水驱动用程度2.3%。

2.4 油井措施潜力

①1、504加密观察:504找水重射后目前已累计排液570方,井口未见油,水性结果显示NaHCO3,氯离子897,总矿6842,下步建议加密跟踪504井生产动态,分析挤封重射作业是否见效,见油后及时调整合理参数生产;

②530调整参数:本井补孔后初期生产情况较好,但近期功图显示轻微供液不足,下步建议调小参生产。

参考文献:

[1]高怡玲.南堡油田1号构造1-1区东一段早期油藏描述[D].北京:中国石油大学,2009.

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