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消弧装置中性点电压异常升高分析

2019-10-21张晶晶

西部论丛 2019年29期
关键词:中性点电压

张晶晶

摘 要:在消弧线圈装置试运行时发现,某变10kV系统经消弧线圈装置补偿后,其中性点位移电压有时出现异常升高,加大电网三相不对称电压,出现“虚幻接地”现象,误报“母线接地”信号。

关键词:消弧装置;中性点;电压

1.原因分析

一是经消弧线圈装置补偿后电网三相对地电压不平衡的原因分析。电网接入消弧装置前,因三相线路不对称性出现的中性点不对称电压Uun≈-KcE;接入消弧装置后(接地刀闸K闭合)中性点出现位移电压,其中,为对称的三相电源相电压;Kc、v、d分别为补偿电网的不对称度、脱谐度、阻尼率。则与的模的比值,即,v、d较小时,是的几十倍,可见消弧线圈装置对中性点处电压有放大作用。接入消弧线圈后三相对地电压分别为,,,可见的急剧升高使、、偏离、、,即三相电压不平衡原因,故须限制的幅值。大量运行经验表明,10kV经消弧线圈装置补偿后的电网发生三相对地不平衡时300V(5%E),当<300V时,基本不会出现不平衡现象。当然,太小将导致调感和跟踪不能正确进行,故其下限值必须大于装置的测量灵敏度。梅岭变增设的两套消弧装置容量分别为70A,试运行时中性点位移电压为510V左右,三相电压出现了不平衡。

二是经消弧线圈装置补偿后电网“虚幻接地”的原因分析。配电网的绝缘监察信号动作值一般整定在15%E,消弧装置调感至谐振点附近时脱谐度v≈0,达到最大值UNmax=KcE/d。不对称度Kc较大且阻尼率d较小的电网中,UNmax将很大甚至15%E,引起接地信号动作,但此时电网并未真正接地,此即虚幻接地。若阻尼电阻R配置过小,则消弧线圈装置调感时系统频繁报接地信号,既给运行人员造成不必要的紧张和麻烦,又给补偿电网正常运行留下隐患,故需采取消除措施。

2.解决措施

若要减小补偿电网三相对地电压不平衡,就必须限制的幅值,使 ≯5%E。从消弧装置的运行经验来看,可用以下3种方法:

一是降低電网的不对称度Kc。架空线路的不对称度Kc 值通常为0.15%~1.15%,偶尔≥2.15%;电缆线路的不对称度Kc 值约0.2%~0.5%。35kV架空线路一般要换位,其不对称度Kc 值较小;而10kV架空线路一般不换位,其不对称度Kc 值较大,很可能也较大。但10kV电网一般要装设接地变压器来引出中性点,因此,可借助梅岭变接地变的高压绕组来改变三相电压的偏离度ε。安装梅岭变干式接地变时,在其高压侧的A、B、C三相各装上调整范围在2×( ±2.15%)和0的调偏开关,共5个调整档位,分接开关是各相单独调整,调整前首先确认哪相的电压过高或过低,检查发现若A、B、C三相电压哪一相过高,就把该相的调偏开关向“+”调,过低则向“- ”调;若B相电压过高,则A、C两相的调偏开关同时向“- ”调,过低则向“+”调。

二是提高补偿电网的阻尼率d。d=dL +dO+dR,其中dL由消弧线圈的等值电导GL 引起,其值很小可忽略;dO由每相导线对地泄漏电导G引起,与导线的排列位置无关,电网一定时dO值固定;dR 由阻尼电阻R引起。只能通过调整dR来改变d。R一般串联在接地回路里,为计算阻尼率d方便,将R转换成等值的并联电阻形式。

,  dR=, 可见dR与R成正比,故增大R是提高d的有效手段。当不对称度Kc 无法改变,脱谐度ν也因受残流限制而不能增大时,增加R将成为降低的有效选择。将R配置在消弧线圈可调容量一半处的感抗的10%较合适,因倘若如此,则无论消弧线圈运行在容量范围内的哪个位置, 阻尼率d都不会有较大变化,也不会有较大变化,因而不易出现三相电压不平衡的现象,有利于增强消弧装置对不同电容电流的配电网的适应能力。当然,按此法配置的R值会有所增加。

三是增大补偿电网的脱谐度ν。过补偿通常采用脱谐度ν范围在5%~20%之间,残流Id应控制在5A,最大不得超过8A。一般认为脱谐度ν=Id/ Ic ≤10%,脱谐度ν增加后残流Id 相应也要增加,但当系统电容电流Ic 较小( ≤50A)时取ν=20%,仍可保证残流Id ≤8A而满足规程规定。故自动补偿消装置不应以脱谐度ν而应以残流Id 作为调谐依据,确定过补偿的位置。根据消弧装置的运行经验,电容电流Ic 不大( 小于50A)时,不对称度Kc一般较大,阻尼率d偏小,若还坚持设定脱谐度ν≤10%,则>5%E,极易出现三相电压不平衡的现象。为此,在保证残流Id <10A的前提下应使脱谐度ν适当取大一些。

3.总结

通过综合考虑对电网设备的影响,及地区较大负荷量,且消弧装置及接地变已经安装完毕,不适用再额外加装调偏开关。同时考虑到系统出现虚幻接地现象,必须使UNmax <15%E,则必须采用增大阻尼率d,因现场实际运行规程规定脱谐度ν≤15%且残流Id ≤8A,确保梅岭变消弧线圈装置值能长期运行在300V以下即可满足运行要求,因此也可以适当调整脱谐度ν,保证 ≯5%E,现场通过方法2和方法3的综合调试,避免中性点位移电压升高造成不对称电压的上升和虚幻接地的出现。使消弧线圈装置运行稳定,可靠补偿系统感性电流,降低10kV馈线接地危害,避免造成设备损坏。

参考文献

[1] 喻建波;魏淑琼;重庆市配电网络中性点接地方式技术分析[A];重庆市电机工程学会2010年学术会议论文集[C];2010年

[2] 陈慧,罗健,侯晋芳,杨平.电力系统继电保护不稳定因素与检查处理[J].山东工业技术,2015

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