330 MW 机组循环水联络改造及经济性分析
2019-10-12张宪东张菂儿刘建航
张宪东,张菂儿,刘建航
(1.国家能源菏泽发电有限公司,山东 菏泽 274000;2.东北电力大学,吉林 吉林 132000)
0 引言
火力发电厂用电量约占机组发电量的4%~6%,如循环水泵、真空泵、凝结水泵等重要辅机是厂用电的消耗大户,特别是循环水泵[1]。通常情况下,循环水泵为高压电机,单机容量大、运行时间长、耗电量多,其耗电量高达厂用电量的10%,所以其运行效率的高低、状态的好坏直接影响到全厂的经济性和安全性。针对某发电厂2 台330 MW 机组存在循环水泵耗电量高的情况进行分析。正常情况下,循环水泵必须夏季4 台运行、冬季2 台运行,无法根据循环水需求量经济合理进行调节,造成在满足凝汽器冷却需求的基础上,循环水存在浪费的现象。对循环水泵系统运行的经济性研究,对于节约厂用电、提高热电厂运行经济性具有重要的意义。
1 基本概况
两台330 MW 汽轮机组分别于2006 年5 月、9月投产运行,为凝汽抽汽式供热机组,2 台机组配置4 台循环水泵。循环水系统设计为单元制运行,即每台汽轮发电机组配1 座双曲线自然通风冷却塔,1 台机组配2 台高、低速变极调节循环水泵,1 条DN2420 压力供水管和1 条DN2420 压力回水管,三期5 号、6 号机组循环水泵房合并布置,循环水泵房与冷却塔以流道连接,如图1 所示。
由于5 号、6 号机组5A、5B 和6A、6B 各自为单元制循环水系统,在循环水运行经济性上存在缺陷:
1)在夏季环境温度较高的情况下,单元制循环水系统,2 台机组必须全开4 台循环水泵,供水存在浪费,同时在满足机组经济真空情况下,耗电量过大,厂用电率高。
2)在冬季环境温度较低的情况下,机组真空度维持在较高水平,单元制循环水系统的运行模式下,必须每台运行机组各开1 台循环水泵,同样存在供水和能耗浪费。
3)在冬季环境温度特别低的情况下,单元制循环水系统运行设计的循环水富余量过大,机组运行时,凝结水过冷度过大,造成整个热力系统热效率降 低[2]。
图1 5 号、6 号机组循环水系统
2 改造方案
为在环境温度低、真空度满足经济运行条件时,实现1 台循环水泵向2 台机组供水。在环境温度较高、4 台循环水泵供水存在浪费时,采用3 台循环水泵供2 台机组[3]。在1 台机组运行1 台机组备用时,循环水通过联络输送2 台冷水塔进行冷却,提高冷却效果、降低循环水温从而达到节能降耗的目的。
故对三期5 号、6 号机循环水管道进行联络改造,即在三期循环水泵房西侧,2 台机组循环水泵出口母管DN2420×12 上部分别开孔,分别由两道DN1800 电动蝶阀相连,管道上安装2 只DN1800电动蝶阀,如图2 所示。同时,将2 台机循环水泵泵前池隔离墙打通1 个水泥沟,沟宽深为3 000 mm×2 000 mm,安装启闭机。
3 结果分析
3.1 机组联络后运行方式
采用循环水联络后运行方式,可实现2 台机组循泵的灵活搭配:1 台循环水泵向2 台机组供水,如图3 所示;3 台循环水泵供2 台机组,如图4 所示,利用联络打到2 台冷水塔进行冷却。另外,搭配循环水泵高速、低速的合理安排,可以很大程度上实现机组的节能降耗和稳定运行[4]。
图2 5 号、6 号机组循环水联络
图3 1 台循泵为2 台机组供水
图4 3 台循泵为2 台机组供水
3.2 经济性分析
3.2.1 真空对煤耗的影响试验
为提高机组经济效益,针对真空对煤耗的影响进行了300 MW 负荷情况下的试验,试验结果如表1所示,真空对发电煤耗影响变化见图5。
表1 真空变化对煤耗影响试验数据
图5 真空对发电煤耗影响变化
从图5 可知,300 MW 工况时,当大气压力为102 kPa、真空在97 kPa 以下时,真空每变化1 kPa,影响发电煤耗约2.6g/kWh,当真空大于97.5 kPa后,再提高机组真空对发电煤耗几乎没有影响。
3.2.2 循环水联络后不同工况下真空变化试验
为了得出在循环水联络后,不同工况对真空的影响,在300 MW 负荷下,对3 台循环水泵与4 台循环水泵不同工况进行了试验,结果如表2 所示。
表2 不同工况对真空的影响
由此可见,5 号、6 号机组负荷在300 MW 4 台循环水泵比3 台循环水泵真空提高了1.1 kPa。
根据以上两个试验得出:真空压力每上升1 kPa,厂供电标煤耗下降2.6 g/kWh;在300 MW 负荷时,4 台循环水泵比3 台循环水泵真空提高1.1 kPa。
根据运行数据,循环水泵运行时厂用电率9.7%,上网电价为0.421 9 元/kWh,煤价约为620 元/t(以标准煤计),计算如下(机组汽温、汽压、负荷不变):
300 MW 运行时(厂用电率9.7%),机组因增启一台循环水泵真空提高1.1 kPa,而每小时节约的标准煤耗为300 000×(1-9.7%)×2.6÷1 000 000×1.1=0.774 774(t),则每小时节约的成本为620×0.774 774=480.4(元)。
增启1 台循环水泵运行,每小时耗电成本为1.732×6×230×0.70×0.421 9=705.8(元)。
机组进行了改造后,在能满足机组的经济运行的同时,按2 台机组每年约有4 个月的时间减少1台循环水泵的运行,则年节约资金:(705.8-480.4)×4×30×24=649 152(元)
综上所述,机组负荷300 MW 时,3 台循环水泵运行,每小时1 台循环水泵停运节电成本705.8 元,比因4 台循环水泵运行而真空提高,影响煤耗下降节约的成本480.4 元,要多225.4 元。
因此,在不影响机组安全稳定运行的情况下,4台循环水泵运行不如3 台循环水泵循环水联络运行经济性好。
3.3 机组联络后安全性分析
循环水系统是火电厂重要的辅助系统,一旦发生循环水中断事故,主机会因真空过低易发生跳闸事故,如果不能及时恢复,主机油系统会因失去冷却水加大汽轮机惰走的风险,凝汽器还可能由于温度过高发生设备损坏。
2009 年11 月,某电厂通过2 台机组循环水联络,避免了一次循环水中断造成停机的事故[5]。事故前2 台机组分别带150 MW 基本负荷,3 号机1 台低速循泵、4 号机组2 台低速循泵运行。3 号机组循泵电气故障跳闸,备用泵未联启,强制启动备用泵不成功。运行人员迅速手动开大循环水供水联络门,使4号机组循环水通过联络门为3 号机组提供循环冷却水,5 min 后备用泵成功启动,循环水恢复正常运行,从而为3 号机组备用循环水泵的开启争取了时间,避免了一次非计划停机事故,使得2 台机组负荷没有受到影响。
联络运行有效减小了循环水中断所带来的不利影响。当1 台机组的2 台循泵发生全停事故,可以由另1 台机组的2 台循泵维持2 台机组的基本负荷[6]。而当其中1 台机组发生循环水大量泄漏时,也可以关闭供水母管联络门,防止事故扩大,或微开联络门,保证事故机组的安全停运和维护。
4 结语
通过机组循环水系统改造,达到了节能降耗的目的,并在一定程度上增强了机组的安全性能。采用2 台机组3 台循环水泵运行方式,减少了各台循环水泵25%的运行时间,有利于检修维护,延长了循泵的使用寿命,降低了维护费用。因此,循环水联络运行对机组安全稳定运行具有一定的优越性,对同类火力发电机组的优化运行具有一定的借鉴意义。