泉店选煤厂浮选机单机检查效果分析
2019-09-20房传信
翟 震,房传信
(河南神火兴隆矿业有限公司,河南 许昌 461000)
泉店选煤厂隶属于河南神火煤电股份有限公司,属矿井型炼焦煤选煤厂,2008年建成投入使用,设计能力为1.8 Mt/a(预留1.8 Mt/a)。泉店矿井主采二1煤层,局部开采二3煤层。二1、二3煤层均为黑色、灰黑色,条痕黑、条痕灰黑色,质地松软,以粉粒状为主,其次为粉状、鳞片状。二1煤视密度平均为1.42 t/m3,真密度平均1.47 t/m3;二3煤视密度平均为1.43 t/m3,真密度平均1.49 t/m3。泉店选煤厂目前采用 4 台XJX-T12浮选机处理煤泥,浮选工艺如图1所示。
图1 浮选工艺流程示意
根据《MT/T180-88 选煤厂浮选工艺效果评定方法》,并参照《MT/T144—1997选煤实验室分布释放浮选试验方法》和《MT/T259—1991煤炭可浮性评定方法》[1-3]对该厂设备进行分析评定。选煤厂以保证精煤灰分满足产品需求为出发点和立足点,以提高精煤产率和尾煤灰分为目标,对浮选工艺进行浮选机单机检查,分析煤质情况及浮选系统问题所在,提出针对性措施。
1 煤质分析
1.1 煤层煤样的工业分析及元素分析
取矿井主采二1、二3煤层煤样进行煤质工业分析[4-5],结果见表1。
表1 煤层煤样工业分析结果
对两种煤层煤样分别进行元素分析,结果见表2。
由上述分析结果可知,入洗原煤属低中灰、低水分、特低硫~低硫、低挥发分、特低磷、高热值、中等~强粘结性煤。依据中国煤炭分类国家标准《GB5751—2009》[6],以浮煤干燥无灰基挥发分(Vdaf)、粘结指数(GR,I)、胶质层最大厚度(Y)为主要指标,确定二1煤以瘦煤为主,其次为焦煤;二3煤为焦煤和瘦煤。
表2 煤层煤样元素分析结果
1.2 粒度组成和浮沉试验分析
浮选系统入料、精煤、尾煤的粒度组成见表3。各产物的浮沉试验结果见表4。
表3 煤质粒度组成分析结果
表4 煤泥小浮沉分析结果
从表3可以看出,浮选入料、浮选精煤中小于0.045 mm粒级含量占本级60%以上,且各粒级产物灰分均大于各自的整体灰分,说明入浮煤泥中细粒级含量多,泥化现象较为严重;浮选入料的整体灰分为21.51%,而浮选尾煤灰分为30.22%,尾煤灰分过低,说明精煤回收效果较差,难以满足产品要求。浮选效果较差,将会导致大量精煤进入尾煤系统,增加了后续作业压力的同时,也造成了经济损失和资源浪费。
从表4可以看出,浮选入料中主导密度级为1.30~1.50 kg/L,占52.47%;精煤中高于精煤总体灰分11.41%的部分约占11%,而尾煤中低于尾煤总体灰分56.31%的部分约占60%,两者数据都比较高,说明浮选效果不佳。分析其原因,主要是浮选入料中小于0.045 mm粒级的高灰细泥污染浮选精煤。
1.3 浮选系统入料分步释放试验
泉店选煤厂浮选系统采用直接浮选,实测入料质量浓度在120 g/L。对浮选入料进行可浮性评定试验分析,分步释放试验[7-8]结果如表5所示,分步释放浮选试验曲线如图2所示。
表5 分步释放浮选试验结果
通过表5可知,产物1为经过4次粗煤泥再选的精煤产物,其灰分为6.22%,比粗选精煤灰分14.31%降低了8.09个百分点,说明粗选精煤中夹带有部分高灰煤泥;产物1的产率为69.46%,为煤泥中最容易浮选的精煤,说明煤泥中最易浮出的精煤产率大。产物2~5是精煤精选后的尾矿,其灰分随精选次数的增加而减少;粗选精煤灰分为14.31%,产率为88.75%,灰分高于产品需求。
图2 分步释放试验浮选曲线
由图2分布释放浮选曲线可以看出,当浮精灰分为实测浮选精煤灰分10.73%时,浮选精煤产率为81.00%;又由于计算入料灰分为22.50%,计算得浮选精煤可燃体回收率为93.30%。通过表4可以看出:浮选精煤数量指数普遍偏低,不到60%,实际可燃体回收率远远达不到前面提到的93.3%,另外实际浮选完善指标在约18%~22%,较为偏低。以上分析均说明泉店选煤厂浮选系统总体效果极差,分选精度低。
2 浮选机单机检查
对各浮选机与浮选系统工艺指标进行如下试验分析[9-12]。
(1)浮选精煤可燃体回收率;
式中:rc为浮选精煤产率,%;Ad,c为浮选精煤干基灰分,%;Ad,f为浮选入料干基灰分,%。
(2)浮选完善指标(ηwf,%):
式中:Ay为计算入料灰分,%;Aj为浮选精煤灰分,%。
(3)浮选精煤数量指数(ηif,%):
表6 各浮选机及浮选系统指标数据
3 结果分析
根据《MT/T 259—1991 煤炭可浮性评定方法》,判定浮选入料可浮性为极易浮;浮选机单机逐室检查效果较差,主要原因是入料中主导密度级为1.30~1.50 kg/L,占52.47%,浮选精煤灰分高于精煤总体灰分11.41%的部分占到约11%,同时浮选尾煤中低于尾煤总体灰分56.31%的部分占到60%左右,说明浮选入料中的高灰细泥成分严重污染精煤产品。
4 针对性措施
通过对泉店选煤厂进行浮选机单机逐室检查,根据目前的浮选工艺,虽然浮选的各产品都能达到市场要求,但仍然具有提升空间。建议如下:
(1)进一步提高浮选工的操作技能水平;
(2)保证煤质稳定,避免浮选药剂的变化;
(3)在直接浮选流程中,浮选前后工艺环节的变化要保持相对稳定,过滤系统要及时处理浮选泡沫和精煤等产品;
(4)将浮选入料浓度降低到合适水平,从而降低洗选系统的煤泥量;可将脱泥筛筛缝由0.75 mm更换为1.0 mm,既可提高脱泥效率,又可降低浮选系统的细泥循环量。