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浅析动静态分析在气井生产中的应用

2019-09-10李志明吕书栋刘淑芹

科学导报·学术 2019年51期

李志明 吕书栋 刘淑芹

摘  要:东营凹陷北部坨—胜—永断裂带东部,属于断层遮挡的构造气藏;其构造为一逆牵引背斜构造,背斜西南倾伏,北有一条南倾正断层,T2落差约70m,该断层为油气纵向运移提供了良好的通道。丰气1井位于该构造的高部位,永12-53井位于其东南部,该构造开发层系为下第三系沙二段,气藏深度1448.4——1860.2米,气层有效厚度 11.8米,岩性为砂岩,多气水界面,原始气藏压力14.9—18.9MPa,气层温度61.7—71.2℃,驱动类型为弹性驱动,但有边水和油环。

关键词:动静态分析;气井生产;东营凹陷

一、地质概况

储层特征:平均孔隙度22—30%,空气渗透率为5081毫达西,含气饱和度为70—80%。天然气比重0.58。甲烷含量95%以上。

气藏类型及气水关系:属于构造岩性气藏,断层对气藏起了明显的控制作用,气藏边底水非常活跃,严重影响了气井的正常生产,在气井的生产过程中也得到了证明。

二、生产简介

丰气1井,地理位置位于丰气1集气站北100米处,该井于1999年12月31日投产,生产层位ES2,生产井段1601.8----1606.5米。投产初期使用5mm气咀生产,油压13.3MPa、套压13.4MPa,日产能力2.5万m3/d,由于该井出水严重,导致气井长期关井停产,累积产气量仅为154.51 万m3,地质储量为12700万m3,采出程度3.84%。通过选取投产以来的压力、产量资料,绘制了气井生产曲线,从曲线上可以看出该井在生产过程中投产初期2000年的生产阶段比较平稳,无明显的出水、出砂现象,但是由于该井的边、底水活跃,2000年11月,该井开始大量出水,日出水量达到5m3/d,油压为9.3 MPa、套压为11.4 MPa,油套压差约为2.1 MPa,在开采的过程中,该井的压力、产气量总体上呈现出快速下降的趋势,产水量则上升较快。呈现出以下生产特点:

(1)气砂体生产周期短,压力、产量波动比较大;

(2)气砂体的物质基础较好,储量大;

(3)针对丰气1井的地质及气藏的特点,要及时调整气井的工作制度,采取排液措施,最终可以提高气井利用率及气藏采收率。

三、原因分析

该井在2003年3月24开始,按照上级安排,进行关井压产至今,其间只进行过开井试验。关井前油压0.1MPa,套压0.1MPa,产气量落零。关井后油、套压力开始断续的恢复,呈现出上升的趋势,3年时间关井该井恢复至10.5MPa,成为1口停产气井。

丰气1井由于边、底水比较活跃,而气层能量衰竭严重。开井后,由于气层压力低,边底水开始大量进入气层,地层水沿着裂缝、高渗透带窜进,剩余气体被水封割、遮挡,气体流动受阻,部分区块形成死气区,同時该井气层的一部分渗流通道被水占据,单相流变为两相流,水气比增加,使其相渗透率降低,增大了气体渗流阻力,使油、套压力大幅度下降,递减加快,最终导致水淹气层,进入油管后,造成油管中两相流动,使压力损失增加,油、套压降到了零,致使井口流动压力下降,产气量下降,造成丰气1井过早停喷,大大缩短了该井寿命,使采收率降低。

而关井后,虽然气井气层压力小,但是由于边底水能量的继续不断地运移补充,因此该井在关井后压力仍处于不断的波动上升状态,该井压力最低时2005年4月21日的油、套压分别为1 MPa、0.3MPa,但是经过3年的关井恢复压力,该井油套压力目前已经升至10.5MPa、10.5MPa,尽管压力比较高,但是我们分析这是在边、底水的不断补充压力作用下产生的压力。

四、制定下步对策

为了确保冬季供气任务的顺利完成,做好气井有序开采工作,准备对该井实施以下两种措施。

措施1:

柱塞气举是间歇气举的一种特殊形式,柱塞作为一种固体的密封界面,将举升气体和被举升液分开,减少气体窜流和液体回落,提高举升气体的效率。柱塞气举的能量主要是来源于地层气,气体将柱塞及其上部的液体从井底推向井口,排除井底积液,增大生产压差,延长气井的生产期。柱塞气举工艺参数包括柱塞运动周期、开井时间、和对应的开井套压、柱塞回落时间和对应的套压、所需的气液比和日产气量。

经调研,智能柱塞举升系统用于出水气井中,可以及时有效地排出井底积液,减小积液对气层的压力,防止水淹,从而延长气井的寿命,解决在天然气生产过程中的出水问题,有效提高气藏的最终采收率。柱塞气举的能量主要来源于地层能量或外界注入气能量,对于丰气1井,储层能量都可以满足柱塞往复运动的能量需求。在孤东油气田 2-17-气49井首次应用了智能柱塞举升系统,开展了排水采气试验,日产气量3500m3/d,日产水量10m3/d,达到了预期目标。目前该井生产状况良好,使得因出水严重停产两年的气井又恢复了生产。因此我们根据2-17-气49井的成功经验,建议对丰气1井进行智能柱塞举升系统,开展排水采气试验。该井经过长时间的关井恢复压力,地层能量较充足。

经过分析我们发现丰气1井实施柱塞气举排水还存在以下困难和问题:

(1)柱塞气举不适合冬季生产,出水会造成气井管线冻堵,给气井管理带来不便。

(2)柱塞气举措施会让井场面积增大,丰气1井的井场周围是养蟹池,工农关系复杂,给上增产措施带来不便。

措施2:如果不能实施柱塞气举措施,我们在今年的冬季保供气生产中,采取使用1—2mm小气咀间歇性生产,延缓该井的出水时间,尽最大可能增加该井的无水采气时间,提高该井的采收率。另外,合理控制井口压力和气井工作制度,可以调整井筒内流体流动状态参数,从而合理控制生产压差和产气量,满足生产的要求。当井筒内积液较多时,我们采取加入排液棒化排措施,使用大气嘴生产,提高流速,增强气流带液能力;当井筒内液体全部带出时,再使用正常的气嘴生产,控制气井的生产。