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Shell煤气化给煤系统运行瓶颈的研究与改造

2019-08-30

化肥设计 2019年4期
关键词:给煤机气化炉磨煤机

(河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司,河南 鹤壁 458000)

河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司(以下简称鹤壁煤化工)60万t/a甲醇项目煤气化是采用当今国际先进的第二代Shell干煤粉气化工艺,其中,磨煤系统在Shell煤气化工艺中占极其重要的地位。根据气化炉设计煤种和生产能力的需要,磨煤干燥系统设置两台磨煤机,正常生产时两套系统均运行,满足气化炉满负荷设计需要,磨煤机给煤系统是保证磨煤机安全运行和满负荷生产的关键因素。

气化装置磨煤系统自安装以来,落煤管存在斜度,经常出现落煤管堵煤现象,导致磨煤系列停运,而且落煤管存在的斜度还造成落煤管冲刷磨损严重,磨煤机内部中心管易磨穿,如果检查不及时,煤粉会进入旋转分离器齿轮箱内,污染润滑油、破坏旋转分离器密封组件,进而影响旋转分离器的正常运行,成为煤气化装置安全、稳定、长周期运行的瓶颈,笔者针对磨煤系统落煤管存在的偏差,对其进行研究和改造,有效地解决了落煤管堵煤问题。

1 给煤和磨煤干燥系统

1.1 给煤系统

从煤储运系统来的原煤由输煤皮带送至气化装置的2个独立原煤仓内储存,原煤由重力式称重给煤机称重,经落煤管进入磨煤机内,在磨煤机内被干燥和研磨后,送到煤粉袋式过滤器进行气粉分离,经煤粉旋转给料机及煤粉螺旋输送机进入煤粉储罐。煤粉再靠重力从粉煤储罐流入粉煤放料罐,通过充入高压N2加压使煤粉放料罐与煤粉给料罐压力相同,当料位低至一定程度时,打开放料罐底部阀门又一次加煤,煤粉流入粉煤给料罐,最终送往气化炉的4个煤烧嘴。为维持煤粉给料罐与气化炉之间的压差,粉煤给料罐需不断注入氮气,以保证气化炉的稳定运行。

在煤粉输送过程中,任何一个环节出现问题,都将影响到气化炉煤烧嘴的稳定运行,从而影响气化装置的负荷及后系统的生产,为此必须保证干煤粉的安全输送和储存。

1.2 磨煤干燥系统

磨煤干燥系统的关键设备是磨煤机,原煤仓来的碎煤在磨煤机内通过碾压被送往下游气粉分离,为气化炉提供粒径、湿度适宜的原料。煤粉粒度的变化与旋转分离器转子转速、磨辊加载力、循环风量等因素有关。在磨煤机运行过程中,如果旋风分离器转子磨损严重或挂有异物,会影响煤粉分离,应经常检查、维护。磨煤机给煤量和循环风量调节要按一定的比例,循环风量可以在标准风量上下适当变动,但最终要确保风煤比合适。磨煤机的给煤量随着给煤机负荷的波动而调整,给定的给煤量不能超过磨煤机的允许出力。循环风量主要是通过循环风机液力耦合器的开度调节来实现,以最低开度开启风机,液力耦合器的开度随着给煤负荷的提高而加大。建立正常的风煤比非常重要,如果标定不准确,不仅影响气化炉负荷,还会影响磨煤机的运行,所以运行期间应定期校对测量装置,防止测量装置出现质量问题。

由人工定期打开排渣门,清理排渣箱内的煤矸石,清理的时间间隔应根据实际情况来决定,每次启动磨煤机时必须检查和清理排渣箱,以保证安全运行。正常生产时应1~2 h排一次渣,磨煤机在操作过程中必须严格遵守各项规程和说明,不允许金属块、石块、木块和其他粗硬异物进入磨煤机,以延长磨煤机使用寿命。

1.3 给煤机系统

原煤经称重、给煤机计量后,与石灰石一同从磨煤机上部加入进行研磨,每台称重给煤机由现场控制柜实现瞬时给煤量测量和控制、腔内温度报警、堵煤、跑偏、断链监测报警以及清扫链电机控制等控制、联锁保护功能。

2 给煤系统运行的瓶颈

气化装置磨煤系统在安装时,上部称重给煤机出煤口与下部磨煤机入煤口存在一定的偏差,两中心南北偏差约为700 mm,造成落煤管有一定的斜度,落煤管经常出现堵煤现象,从而导致磨煤系列停运。清理落煤管给装置稳定运行造成很大的影响,而且落煤管存在的斜度还造成落煤管冲刷磨损严重,磨煤机内部中心管易磨穿,如果检查不及时,煤粉会进入旋转分离器齿轮箱内,污染润滑油、破坏旋转分离器密封组件,进而影响旋转分离器的正常运行,成为系统稳定生产的瓶颈。

3 给煤系统改造方案

3.1 改造前基本情况

在此次磨煤机给煤系统技改之前,落煤管经常出现堵煤情况,若来煤湿度较大、气温较低,则堵煤更为频繁,一个运行班(8 h)会堵煤2~3次,造成两个系列运行一段时间就要停下,人工检查清理落煤管堵煤,不但耗时耗力,而且频繁启停磨煤系统设备,尤其对中速磨煤机有很大影响,更为关键的是给装置稳定运行造成了很大影响,有时直接影响到装置的负荷。针对这一问题,曾对落煤管进行多次改造,效果均不佳。改造情况如下:①对落煤管弯曲型式进行改动,主要是解决磨煤机中心管磨损问题,效果不是很好,而且没有解决堵煤问题;②在落煤管上安装空气炮,通过空气炮的喷射吹扫解决堵煤问题,也没有什么效果;③对原来落煤管进行改动,在管道间增加一个偏心锥体,效果也不大;④在落煤管上增加振打器设备,通过振打解决堵煤问题,效果也不好。尽管实施多项技改,堵煤问题仍然没有解决。

3.2 改造方案

此次改造,利用装置停车检修对称重给煤机方位进行调整,使给煤机出口与落煤管和磨煤机入口尽量在一条中心线上,改造前后对比见图1。

图1 给煤机方位改造注:1—称重给煤机上插板阀;2—称重给煤机;3—称重给煤机下插板阀;4—称重给煤机出煤口;5—落煤管;6—磨煤机入煤口

4 改造效果及效益

4.1 改造创新点

通过对给煤机进行移位,即以称重给煤机尾部入煤口法兰为中心移动给煤机头部,使给煤机头部出煤口与下部磨煤机入煤口尽量保持同心,从而有效地解决了落煤管堵煤问题,而且此技改方案施工难度相对不大,施工费用相对较低。

4.2 改造实施后运行效果及效益情况

自2017年11月11日改造后,磨煤系统运行至今,A系列未发现一次堵煤情况,改造效果良好;B系列由于原磨煤机中心管磨穿后对其内部进行贴补焊接处理,贴补钢板较厚,与落煤管形成了一定错边量,效果没有A系列好,通过检查只发现3次部分堵煤情况,也有很大的改善,下一步是将磨煤机中心管内贴补钢板问题解决,效果将更为明显。

按一个运行班(8 h)堵煤2次,清理一次需要2 h计算,需要8个人工时,若1个人工时按10元计,则每年节省人工费用17.52万元。频繁开停磨煤机,易造成磨辊。衬瓦、磨盘等损坏,更换一次备件需要20万元,若每年少更换2次,可节省成本40万元。检修一次磨煤机需要3~5 d,单系列长期运行,会影响装置满负荷运行,若按85%负荷运行4 d,每天少生产甲醇200 t,甲醇价格按3 000元/t,每年少检修2次,可创造效益480万元。

5 结语

通过对称重给煤机方位的改造,使给煤机出口与磨煤机入口尽量保持同心,进而解决落煤管堵煤问题,保证磨煤系统的安全稳定运行,维持装置的高负荷稳定运行,为企业创造了较大的经济效益。

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