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浅析景电二期总干十一至十三泵站更新改造项目工程现状

2019-08-26谈守玮

山东工业技术 2019年22期
关键词:现状

摘 要:本文以景电二期总干十一、十二、十三泵站为例对景电二期大型泵站更新改造项目工程现状(主厂房、副厂房、出水塔)进行浅析,为项目改造工程的实施提供理论依据。

关键词:景电工程;大型泵站;更新改造;现状

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.22.069

1 总干十一泵站现状

3条管道在1#~2#镇墩间为钢管,2#镇墩至出水塔间为预应力混凝土管。经长期使用,防锈漆脱落,钢管锈蚀严重,蚀坑成片;φ1700mm管壁厚度由原来的14mm,变为9.6mm,局部为9.3mm,φ1400mm管壁厚度由原来的12mm,变为8mm,局部为7.6mm。预应力混凝土管管身空鼓开裂、纵向、环向裂缝渗水,严重老化率达60%以上;镇、支墩为钢筋混凝土结构,保护层碳化、脱落,钢筋锈胀剥蚀露筋,破损严重。需更换压力管道,重新浇筑镇、支墩。

管床无护砌、管槽无事故泄水通道,若发生爆管,将影响泵站工程安全,无法及时抢险。需增设事故泄水通道,对管床进行护砌。

主厂房为湿室型泵房,尺寸(长×宽×高)62.64m×13.4m×16.4m;水下部分为钢筋混凝土箱型基础;大门为钢木结构,单层简易钢窗。水下箱型基础混凝土老化,底板渗漏、鼓胀、表层脱落。水上部分外观陈旧,勾缝砂浆老化疏松,墙体裂缝。屋面防水层严重老化,大面积开裂和卷起,漏水严重,面积约132m2;钢窗锈蚀、扭曲严重,保温、防沙性能差,大门变形严重,开关困难;需对水下箱型基础防渗加固,水上部分大修加固;厂内增设运行层,检修层以上墙体第二道圈梁处增设人行走道板,以方便清洁和维护。

为了减少水量损失,增加机组调节能力,需更换部分变频机组,由于变频机组的更换,致使原机组、机墩尺寸调整,机电设备的盘柜增加,原设计副厂房尺寸不足,需扩建副厂房。副厂房为钢筋混凝土框架结构。尺寸(长×宽×高)65.46m×8.5(6.5)m×11.97m,位于主厂房后墙侧,与主厂房共用纵墙,之间用沉降缝分开,柱基采用梁式条形基础,层面采用炉渣、二毡三油保温防水;简易单层钢窗、木门。外观陈旧,墙面涂料老化脱落、裂缝,屋面防水层开裂漏水,面积约110m2。需对副厂房条形基础,排架柱进行防腐加固处理;墙体、层面及其设施进行改造。

2 总干十二泵站现状

厂后共3条管道,2#镇墩至出水塔间2#、3#管道间已于2014年度实施,本次改造剩余1#管道。1#管道为直径1200mm预应力混凝土管,经长期使用,预应力混凝土管管身空鼓开裂、纵向、环向裂缝渗水,严重老化率达65%以上;镇、支墩为钢筋混凝土结构,保护层碳化、脱落,钢筋锈胀剥蚀露筋,破损严重。需更换压力管道,重新浇筑镇、支墩。

管床无护砌、管槽无事故泄水通道,若发生爆管,将影响泵站工程安全,无法及时抢险。需增设事故泄水通道,对管床进行护砌。

主厂房为湿室型泵房,尺寸(长×宽×高)78.04m×13.4m×16.4m;水下部分为钢筋混凝土箱型基础;大门为钢木结构,单层简易钢窗。水下箱型基础混凝土老化,底板渗漏、鼓胀、表层脱落。钢窗锈蚀、扭曲严重,保温、防沙性能差,大门变形严重,开关困难;需对水下箱型基础防渗加固,水上部分大修加固;厂内增设运行层,检修层以上墙体第二道圈梁处增设人行走道板,以方便清洁和维护。

副厂房为钢筋混凝土框架结构。尺寸(长×宽×高)65.32m×8.5(6.5)m×11.97m,位于主厂房后墙侧,与主厂房共用纵墙,之间用沉降缝分开,柱基采用梁式条形基础,层面采用炉渣、二毡三油保温防水;简易单层钢窗、木门。外观陈旧,墙面涂料老化脱落、裂缝,屋面防水層开裂漏水,面积约100m2。需对副厂房条形基础,排架柱进行防腐加固处理;墙体、层面及其设施进行改造。

为了减少水量损失,增加机组调节能力,需更换部分变频机组,由于变频机组的更换,致使原机组、机墩尺寸调整,机电设备的盘柜增加,原设计副厂房尺寸不足,需扩建副厂房。

出水池为钢筋混凝土矩形结构,尺寸(长×宽)7.5m×9.1m,由底板、侧墙、端墙组成。经多年运行,受水流冲刷、冻融,底板及侧墙、端墙下部混凝土遭受严重破坏,底板混凝土剥落严重,存在多条竖向裂缝,伸缩缝材料老化失去作用,漏水问题,危及出水池的安全运行,需进行防渗抗冲加固处理。出水池渐变段为浆砌石扭面,长10.0m。浆砌石灰缝脱落,块石松动掉落,需加固处理。

3 总干十三泵站现状

厂后共3条管道,2#镇墩至出水塔间2#、3#管道间已于2014年度实施,本次改造剩余1#管道。1#管道为直径1200mm预应力混凝土管,经长期使用,钢管防锈漆脱落,锈蚀严重,蚀坑成片,φ1700mm管壁厚度由原来的14mm,变为9.6mm,局部为9.3mm,φ1200mm管壁厚度由原来的12mm,变为8mm,局部为7.6mm。预应力混凝土管管身空鼓、纵向、环向裂缝渗水,节头漏水严重,老化率达65%以上;镇、支墩为钢筋混凝土结构,保护层碳化、脱落,钢筋锈胀剥蚀露筋,破损严重。需更换压力管道,重新浇筑镇、支墩。

管床无护砌、管槽无事故泄水通道,若发生爆管,将影响泵站工程安全,无法及时抢险。需增设事故泄水通道,对管床进行护砌。

主厂房为湿室型泵房,尺寸(长×宽×高)78.04m×13.4m×16.4m。水下部分为钢筋混凝土箱型基础,水上部分为砖混结构,机墩为现浇钢筋混凝土,屋面采用卷材防水,大门为钢木结构,单层简易钢窗;水下箱型基础混凝土老化、鼓胀,表层脱落,底板渗漏;水上部分外观陈旧;屋面防水层老化,大面积开裂和卷起,漏水严重,面积约104m2;钢窗锈蚀、扭曲严重,保温、防沙性能差;大门变形严重,开关困难。需对水下箱型基础进行防渗加固,水上部分大修加固;厂内增设运行层;检修层以上墙体第二道圈梁处增设人行走道板。

为了减少水量损失,增加机组调节能力,需更换部分变频机组,由于变频机组的更换,致使原机组、机墩尺寸调整,机电设备的盘柜增加,原设计副厂房尺寸不足,需扩建副厂房。副厂房为钢筋混凝土框架结构,尺寸(长×宽×高)65.32m×8.5m×11.97m,位于主厂房后墙侧。外观陈旧,墙面涂料老化脱落、裂缝,屋顶漏水严重,面积约85m2。

作者简介:谈守玮(1988-),男,甘肃景泰人,本科,助理工程师,主要从事水利工程管理维护工作。

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