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宽体矿用自卸车前轴气室支架有限元分析及优化设计

2019-08-15惠鹏刘琪刘喜生曹艳子

汽车实用技术 2019年15期
关键词:自卸车矿用气室

惠鹏,刘琪,刘喜生,曹艳子

(陕西汉德车桥有限公司,陕西 西安 710201)

1 重型矿用自卸车前轴的气室支架概述

重型矿用自卸车目前广泛应用在各个矿区,其作业环境恶劣,工况差,不同于一般的载货车和自卸车,其工况决定整车频发制动,并且前轴在制动过程中,往往由于质量转移,负荷增大,所以对于整车来说,前桥的制动系统的可靠性要求应更高,而气室支架作为制动系统重要的承载件,对其强度和刚度有必要强化设计。

本文通过有限元分析,提出一种显著减少气室支架应力以及增加气室支架刚性的结构方案:支撑面增加支撑筋,背部增加刚性筋。

2 气室支架优化设计

2.1 建立三维模型

此气室支架承受气室反作用力时,气室的安装面与固定的安装面间仅依靠材料本身厚度提供支撑(初步设计),所以在优化设计时,在固定的安装面侧增加一处支撑筋,同时为了提高支架的刚性,在背部增加一处刚性筋。有限元模型基于Creo 三维几何模型建立,三维模型如下图所示:

2.2 约束与载荷

图2 气室支架受力及建立有限元模型

约束在气室支架与安装面间的6 个螺栓过孔。

加载在气室支架与气室的紧固螺母安装面上。(见图2)

?

F 选取气室在0.8Mpa 压力下,稳定输出推杆力。

F=17200N÷2=8600N

2.3 材料属性

2.4 有限元模型建立

采用四面体单元划分实体网格,网格大小4mm,局部网格优化(见图2)。

2.5 结果分析

从模拟结果来看:

优化后模型相对比优化前,刚性上升2.87 倍。

优化后模型最大拉应力相对比原方案下降48.1%,安全系数上升1.93 倍。

从上述结果来看,优化后气室支架的可靠性显著提升。

图5 优化前、后结果对比分析

3 结论

该优化设计的气室支架,自2018 年大批量装配在重型矿用自卸车转向轴上,截止目前无一起质量问题反馈,并且该结构对铸造工艺性等无特殊要求,气室支架重量仅稍有增加,其增加支撑筋和刚性筋的结构可以显著提升气室支架的可靠性(刚性提升,应力下降),其设计思路具有广泛适用性,类似结构均可参照设计。

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