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湿法脱硫增效及颗粒物降低改造

2019-08-08李朝辉盐城市联鑫钢铁有限公司

新商务周刊 2019年15期
关键词:烧结机工段湿式

文/李朝辉,盐城市联鑫钢铁有限公司

1 前言

生态环境部等五部门联合出台《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》。其中有组织排放控制指标明确要求:烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米。明确指出,烧结机头烟气以16%基准氧进行计算,达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。

2 改造的必要性

现有烧结机主要原料为铁精粉和煤,废气主要成分为氮氧化物、二氧化硫以及粉尘。原有工艺粉尘含量大,当脱硫工段异常时,粉尘和浆液容易进入后续工段,造成GGH和脱硝工段的堵塞,影响工艺的稳定运行。原有工艺烟气在升温脱硝过程中,烟气中一部分液态水会转化为气态,55℃液态水的潜热为2372kJ/kg,升温能耗巨大。本次主要是通过工艺提升改进,使得脱硫尾气经新建改造后烟尘浓度≤10mg/Nm3(标态、干基、16%氧、VOCs影响除外),达到《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》的要求。

3 Anhorn除雾除尘器与湿式静电除尘技术对比

Anhorn除雾除尘器:

由“循环喷淋降温除尘+AFMD除雾器(包括:特殊板式除雾器+疏松纤维床除雾器+阻水板组除雾器)”组成。通过多级分离作用降低烟气湿度和含尘量;

湿式静电除尘器:

湿式静电除尘器的主要工作原理:将水雾喷向放电极和电晕区,水雾在芒刺电极形成的强大的电晕场内的碰撞拦截、吸附凝并,共同对粉尘粒子起捕集作用,最终粉尘粒子在电场力的驱动下到达集尘极而被捕集。

两种技术综合对比

4 主要选择工艺及主要技术经济指标:

4.1 优先选择Anhorn除雾除尘器方案:

该方案降温洗涤段采用高效循环喷淋,设计成三层循环喷淋层,喷淋水来源于凉水塔,换热及洗涤后的喷淋水经塔底回流到凉水塔。循环水对烟气喷淋,气液直接接触,传质快、换热效率高。烟气经过喷淋可有效降温3~5℃,协同脱除烟气中大颗粒尘,及烟气中残留二氧化硫、酸、重金属等大部分污染成分,防止造成后续GGH、脱硝工序的堵塞。经过板组除雾器后的尾气中含尘液滴的粒径集中在1~10微米,该粒径下的液滴不易被直接捕捉。疏松纤维床由极细纤维编织成的疏松网状结构制成,比表面积大,对细小的含尘雾滴具有凝并效应,从而带来极高的分离效率。除雾除尘段采用专利技术工艺,通过碰撞、扩散机理,绝大部分水雾被疏松纤维床拦截,烟气含湿量降低。降温后的烟气含尘低,可避免后续工段的堵塞,且含湿量降低,再进行升温脱硝,升温快、能耗低。

5 遵循的标准、规范

GB50160-2008 《石油化工企业设计防火规范》

HG20571-1995 《化工企业安全卫生设计规定》

SH3047-1993 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》

GB 50017 《钢结构设计规范》

GB 62/T25-3019 《建筑地基基础施工工艺规程》

GB 50502 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB 50040 《动力机器基础设计规范》

GB 28662 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准

6 效果分析

6.1 三废排放及有害物含量

废水:Anhorn除雾除尘器在正常运营时所需冲洗的废水经集液盘进入凉水塔,作为凉水塔的补充水,不额外产生废水。

废气:联鑫钢铁公司2#、3#烧结机钙法脱硫尾气经新建改造后烟尘浓度≤10mg/Nm3(标态、干基、16%氧、VOCs影响除外),达到2019年4月生态环境部,国家发改委、工信部、财政部、交通运输部联合发文《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》。

废渣:无废渣产生。

6.2 能效分析

改造后的新工艺流程,烟气通过喷淋降温和除雾除尘后再通过GGH换热、升温。降温洗涤后可以降低烟气中的含水量22.1~25.8t/h,降低后续GGH升温所需能量。除去除尘新增能耗98.4~129.1kWh,降温洗涤能耗300~340.1kWh全年运行时间按8000小时计。

减少高炉煤气的量:8.2~11.0×107Nm3。

7 结语

从以上分析可以看出,针对烧结烟气的特点,经过工艺优化和技术创新,把石灰石-石膏湿法脱硫超改造后应用于钢铁厂烧结烟气处理,完全达到超低排要求,技术上是完全可行的。

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