恒压水泵手动真空抽气装置结构设计及仿真
2019-07-31王成王圣洁
王成,王圣洁
(江苏省光伏风电控制工程技术研究开发中心,江苏苏州215009; 苏州经贸职业技术学院机电技术学院,江苏苏州215009;苏州市螺旋流恒压泵工程技术研发中心,江苏苏州215009)
0 引言
离心泵启动前需要在泵壳与吸水管内部充满水,将泵壳内部的空气排出。现有技术中通常有以下几种排出空气的方式:第一种,在装配底阀部充水,这种方法对底阀水头造成的损耗较大,工作效率较低;第二种,加装引水罐,通过引水罐将泵壳内部充满水,虽然方便易操作,但引水罐体积较大,成本高,会造成水资源的浪费;第三种,采用大型真空抽气装置,该装置容易损坏且难以维修,使用过程中内部容易存有空气,难以自行排出,需要人工疏通;第四种,采用手动抽气装置,该装置装配简单、使用灵活,但由于手动操作,功率较低[1]。
对轻便型恒压水泵而言,其体积较小,携带方便,如果采用过于复杂的抽气装置则浪费资源且成本较大[2]。轻便型恒压水泵泵壳内部需要排气的空间较小,无需采用大功率的真空泵抽气,因此使用第四种方式即可满足工作需求。在设计轻便型水泵泵壳时,需在其上方预留1个内螺纹接口,用来连接真空抽气装置,图1为轻便型恒压水泵与手动真空抽气装置连接示意图[3]。现对手动抽气装置从结构设计、三维运动仿真以及零件选择等方面进行研究与实践。
a)装配前 b)装配后图1 轻便型恒压水泵与手动真空抽气装置的连接
1 抽气装置零部件结构设计
1.1 进气组件结构设计
进气组件如图2所示。进气孔的外螺纹与离心泵泵壳的内螺纹相连接。开关连接件的外螺纹与进气件的外螺纹连接,用于放置排气单向阀。阀芯导向块的外螺纹与进气件的内螺纹连接,通过弹簧控制进气单向阀,以防内部气体从进气孔流出。
进气组件主要作用是实现气体的单向进入,当进气件内部在活塞作用下产生负压时,进气孔内的气体克服进气单向阀上的弹簧弹力,进入进气件内部,完成吸气,进气单向阀在弹簧的作用下闭合。
1.进气单向阀; 2.进气孔; 3.弹簧; 4.开关连接件; 5.排气单向阀; 6.导向块; 7.阀芯导向块; 8.进气件图2 进气组件装配图
当进气件内部在活塞作用下产生正压时,进气单向阀保持闭合,内部气体在克服排气单向阀上的弹簧弹力后从开关连接件中导出。整个过程利用内外压力差,在内部弹簧的配合下实现了内部气体的单向导通。
1.2 排气组件结构设计
排气组件如图3所示。排气件与气缸本体通过螺纹连接,活塞杆穿过排气件内孔和密封圈安装在其内部,销钉固定安装在活塞杆上。
在排气件内部设计有环形凹槽,转动把手可锁住活塞杆,防止活塞杆自由滑出而造成损坏。工作时,旋转把手对准槽口,销钉即可脱离环形凹槽的限制,此时拉动把手进行抽气[4]。
1.气缸本体; 2.排气件; 3.密封圈; 4.销钉; 5.活塞杆图3 排气组件装配结构
1.3 把手结构设计
把手结构如图4所示。采用人体工学的设计理念,根据人手结构设计把手,尽量减少使用时的身体疲劳。把手中内螺纹与活塞杆的外螺纹连接,紧固螺钉固定把手与活塞杆的位置,防止把手工作时脱落。
图4 把手结构3D造型图
2 抽气装置装配结构、工作原理及零件选用
2.1 装配结构及其工作原理
抽气装置装配结构如图5所示。O型密封圈A安装在进气件外螺纹退刀槽内,进气单向阀左端与进气件内孔相接,右端活动安装在阀芯导向块中心孔内,弹簧安装在阀芯导向块与单向阀阀芯环形端面上。排气单向阀安装在开关连接件内,且与导向块通过弹簧活动连接。气缸本体与进气件螺纹连接,活塞杆与活塞螺纹连接,垫片通过螺钉安装在活塞左端,活塞圆周设有尼龙片和O型密封圈C。把手与活塞杆螺纹连接。
把手带动活塞拉出时,左腔内的气压低于外部气压,而排气单向阀在弹簧弹力作用下锁紧,迫使进气单向阀克服弹簧阻力向右运动,实现吸气。当把手带动活塞推进时,内部气压大于外部气压,此时进气单向阀在弹簧的作用下锁紧,迫使排气单向阀克服弹簧阻力向上运动,实现排气。
1.垫片; 2.内六角螺钉; 3.进气件; 4.阀芯导向块; 5.进气单向阀; 6.O型密封圈A; 7.O型密封圈B; 8.弹簧; 9.开关连接件;10.导向块; 11.排气单向阀; 12.尼龙片; 13.O型密封圈C; 14.活塞; 15.活塞杆; 16.气缸本体; 17.排气件; 18.O型密封圈D;19.销钉; 20.无头螺钉; 21.把手图5 产品结构图
2.2 零件选用
考虑系统密封性、轻便灵活性以及零件耐用性等因素,同时结合实物测试,对该手动真空抽气装置进行选材,零件型号及材质见表1。
表1 零件型号及材质
3 三维虚拟装配及运动仿真
运用SolidWorks三维设计软件分别对该抽气装置进气件部分、排气件部分、活塞以及气缸本体等零件进行结构尺寸造型。设置平行、同轴、距离等配合参数,选用机构连接方式对其各零部件进行装配,并预留相应自由度,完成的虚拟装配爆炸图如图6所示[5]。
图6 装配爆炸图
对零部件进行运动分析。采用平移式伺服电机驱动其往复运动。在装配时通过Servo Motor1选项对连接轴伺服电机的参数进行设置,经过多次对比试验,位置上选用摆线函数图形,长度L为120 mm、周期T为5 s。进行Analysis Definition1运动学分析时,设置好开始时间、终止时间、帧频等参数,进行动态模拟,运动仿真效果如图7所示。
图7 运动仿真效果图
通过机构运动仿真分析可知,该抽气装置的结构运动符合预期要求,验证了手动状态下活塞式抽气机构的方案是可行的。
4 结语
本文针对轻便小型恒压水泵启动时内部需要排气的问题,对现有排气方式进行改进,通过3D造型设计、虚拟装配及仿真分析,研究设计出一种手动真空抽气装置。该装置通过活塞的往复运动从腔体内吸气,采用单向阀控制气体进出,从而有效排出泵壳内气体,解决了现有技术效果不理想、操作不便等问题,具有体积小、结构简单、成本低、便于携带等优点,适用于轻便型水泵在启动前抽取内部空气,也可用于中小型工程机械、农用机械中需要抽真空的场合。产品应用展示如图8所示。
图8 产品应用展示
[1]王成.螺旋流恒压泵结构性能改进及试验研究[J].流体机械,2014,42(12):12-16.
[2]王成,施长岗,曾欠欢.螺旋流恒压泵内部流场分析及实验研究[J].现代制造工程,2016(9):138-145.
[3]王成,孙跃林.螺旋流恒压消防泵水力特性比较研究[J].消防科学与技术,2015,34(2):205-206.
[4]李海萍.机械设计基础[M].2版.北京:机械工业出版社,2015.
[5]江宏,陆利锋,魏峥.SolidWorks动画演示与运动分析实例解析[M].北京:机械工业出版社,2006.