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浅析隧道水压光面爆破技术

2019-07-12向忠宝

四川水泥 2019年5期
关键词:水袋光面炮眼

向忠宝

(中交一公局集团西北工程有限公司, 陕西 西安 710100)

0 引言

常规隧道爆破技术成熟,应用范围广,但存在炸药能量利用低、环境污染严重等不足[1]。隧道技术工作者不断探索新的爆破技术,水压爆破作为一项新技术最先被中国学者何广浙提出[2],并逐步应用地铁、公路及铁路等隧道工程实施中[3]。前期室内爆破试验表明,同样的装药量和炮眼位置,水压爆破较常爆破切向拉应变提高13%以上,提高炮眼利用率及进尺长度[4]。工程实践表明,水压爆破在提高了炸药能量利用率,提高了施工效率,提高每循环进尺,降低了粉尘浓度,改善洞内作业环境,保护了隧道掘进作业人员的身心健康,存在“三提高一保护”明显的优势[5]。隧道开挖施工中采用水压光面爆破技术,既可提高爆破成形效果,又能满足工期要求[6]。为进一步优化爆破参数和装药结构形式,论文以铁路隧道水压光面爆破施工为例,跟踪了水压光面爆破与常规爆破二者的实际进尺长度、炮眼利用率、装药量、单位炸药用量、围岩平均炮痕保存率及爆破后的粉尘浓度等技术经济指标,从而为同类工程的技术方案比较及工程实践提供借鉴。

1 水压爆破施工关键技术

隧道水压爆破是在每个炮眼按先装炸药,在装水袋,然后用炮泥进行堵塞的爆破方法,水压爆破的钻孔数量,布眼方式,起爆顺序,钻孔深度都与常规爆破相同,不同的是增加了水袋,然后用炮泥机加工成的“炮泥”填塞。其基本构造布置如图1 所示。

1.1 水袋的制作

水袋是由KPS-60 型水袋自动封装机生产而成,采用高压泵式容积法计量方式进行灌装,由凸轮机构完成水袋自动热合封口。水袋机的外型尺寸97×36×100cm,整机功率0.68KW,电源为交流220V,50HZ,一小时可以生产500~600 个水袋。水袋为常用的聚乙烯塑料制成,袋厚为0.8mm 左右,塑料袋是由塑料加工厂加工而成的。

1.2 炮泥的制作

炮泥采用PNJ-1 型炮泥机制作而成,炮泥机重310kg,长1.71 米,宽0.59 米,高1.29 米。炮泥制作就地取材,成本低廉,通过调整配合比,保证炮泥有一定的强度,同时方便炮泥填塞过程易于捣碎,便于孔口封堵密实。炮泥以黏土为主,由水、砂、和粘土三种成分组成,三种成分的重量比例,粘土:砂:水为0.75:0.1:0.15。

1.3 装药结构

光爆眼(周边眼)间隔装药结构:炮眼底部装一节水袋→一卷炸药→间隔60cm装入半卷炸药,采用导爆索(通常说的红线)串联,最后半卷炸药离炮眼孔口80cm→装入2 个水袋40cm→炮泥回填堵塞40cm 至炮眼口。此处需注意的是周边眼最后半卷炸药离炮眼口需控制在80cm。

非光爆眼(除周边眼外的辅助眼、内圈眼、掏槽眼)装药结构:炮眼底部装一节水袋→比常规爆破每个炮眼少装一卷炸药→将PVC 管插入后拿出量测炮眼中上部剩余长度,按照6 中采用“二分之一公式”和四舍五入的原则确定中上部需装水袋个数(第一次装药时确定),装入对应数量水袋→炮泥回填堵塞至炮眼口。

1.4 水压爆破技术控制要点

为使节能环保水压爆破技术能够起到重要作用,必须严格按照“6 大要点”进行控制,即回填堵塞的炮泥必须堵到炮眼口;炮泥必须采用木质炮棍进行堵塞;炮眼口堵塞炮泥长度不得小于40cm;最外面一节炸药距离炮眼口距离控制在80cm;周边眼间隔装药处必须采用水袋进行间隔;填塞炸药用的PVC 管必须有距离标记。

2 水压爆破技术经济性分析

某新建铁路,地形地质条件复杂,其中隧道工程8 座,长度13.26km,占全线总长度61%。针对本项目隧道比重大的特点,从改善洞内施工环境,降低粉尘浓度,保护作业人员身体健康,缩短通风时间,降低成本消耗等多角度出发,实施节能环保水压光面爆破施工技术,效果显著。以该工程为例,进行了水压爆破与常规爆破的技术经济对比分析。

采用节能环保水压光面爆破后,最高循环进尺达3.1m,平均循环进尺3m;II、III 级围岩炮眼痕迹保存率达90%以上(其中拱部为93%,边墙为90%以上);平均线性超挖控制在8cm 内, 与常规爆破相比,光爆效果显著提高,具体经济指标分析如表1 所示。

表1 爆破效果对比分析

通过水压爆破炮眼装药结构的调整,炮眼底部水袋相当于一卷炸药的作用,而炮孔口距药卷二分之一长度填塞水袋及炮泥堵口,因水有压缩性极小,变形能低、热能损失小特性,爆破时能较均匀的几乎无损失的把能量传递到围岩,充分提高炸药能量利用率,其与常规爆破材料用量对比如表2 所示。

表2 单循环爆破器材用量对比表

由表2 可知,水压光面爆破单循环可节省爆破材料费用约 208 元,平均每循环进尺增加0.2 米,且缩短了隧道通风排烟时间,加快了隧道出渣作业时间。爆破时,炮眼中的水在高温下被雾化,吸收了爆破产生气体中的粉尘,起到雾化降尘作用,大大降低了粉尘对环境的污染,改善了洞内空气质量,为监测水压爆破与常规爆破后隧道掌子面粉尘含量变化情况,保护作业人员健康。爆破后10min 对爆破中心范围内进行了粉尘浓度连续监测,监测结果如表3 所示。由表3 可知,水压光面爆破比常规爆破粉尘浓度最高降低了96.46%,降尘效果明显。

表3 粉尘浓度监测记录表

3 小结

水压爆破具有节省炸药、加快施工进度、缩短通风时间、改善洞内施工环境环境方面等优势。根据文中的工程案例,相同的开挖断面、炮眼布置和钻孔深度下,水压爆破循环进尺每循环可提高0.2cm;炮眼利用率由常规爆破的81%可提高到93%,每循环节省炸药约20kG,通风排烟时间由原来的40 分钟缩短为10 分钟。

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